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133452626951 廢水來源及水質
電鍍鋅機組生產工藝中,為提高產(chǎn)品質量(liàng),對生產工藝進(jìn)行(háng)了(le)改進(jìn),導致大量的Zn2+隨廢(fèi)水排出,從而使酸堿廢水處理係統中排放水Zn2+超(chāo)標排放標準(zhǔn)為≤4 mg/L,平均為14.26~9.71mg/L,造成(chéng)月繳排汙費20~30萬元;另一方麵造成了(le)資源浪費。引(yǐn)起排水鋅含量超標的廢水主要來自機組中的溶鋅坑和廢水坑,水質變化無規(guī)律,其成份詳見表1。
表1 冷軋含鋅廢水水質
內容(róng) |
數值 |
含鋅濃(nóng)度/(mg·L-1) |
≤800 |
pH |
1~5 |
SO42-/(mg·L-1) |
≤23000 |
TFe/(mg·L-1) |
≤50 |
遊離酸/(mg·L-1) |
≤450 |
因此有必要在加強工藝控(kòng)製管理(lǐ)的同(tóng)時,對冷軋含鋅廢水進行治理,同時設法對鋅進行回收利用(yòng)。
2 中和—薄膜過濾工藝的確定
某(mǒu)冷軋廠電鍍含鋅廢(fèi)水處理,受總圖布置的局限,最大可利用麵(miàn)積為600m2,由於處理水量較大,若采用中和—沉澱法,占地麵積需800 m2以(yǐ)上(shàng)。經比較並考慮到寶(bǎo)鋼實(shí)際生產過程中現代化技(jì)術水平、現場總(zǒng)圖布置及(jí)技術經濟指標選擇采用了中和—過濾法,使占地麵積降至400 m2。雖然中和—過濾(lǜ)法的單元技(jì)術是成熟的,但作為大型工業的整(zhěng)體廢水處理係統,尚不多見。設計(jì)方案中采用先進的膜分(fèn)離技術即薄膜液體過濾器,國內尚無應用於處理電鍍含鋅廢水(shuǐ)的先例。為慎重起見,先進行了必要的模擬(nǐ)試驗,探索運行條件,如(rú)濾前廢水的pH、濾脫精(jīng)度、濾速,以確定合適的設計參數。
2.1 設計參數
廢水處理量:120~150 m3/h
廢水水質(zhì):詳見表1
中和反應pH控製(zhì)值:8.5~9.0
石灰乳製備能力(lì):20 m3/h
石灰乳濃(nóng)度:8%~10% Ca(OH)2
壓縮空氣用(yòng)量:35 m3/min,壓力為0.2 MPa
薄膜過濾器過濾(lǜ)膜孔:0.5 μ
薄膜過濾器(qì)過濾壓力:0.1~0.2 MPa
過濾清液(yè)Zn2+濃度(或含量):Zn2+≤4 mg/L
2.2 工藝流程
由冷軋電鍍鋅機組排出的高鋅濃度廢(fèi)水進入中和反應(yīng)池,以(yǐ)工業消石灰為中和劑(jì)中和,廢水pH由1~2提高到 8.5~9,然(rán)後經薄膜液體過濾器作固液分離(lí),過濾後濾液達標排放(fàng),汙泥送(sòng)現有酸堿(jiǎn)廢水處理汙泥(ní)係統。工藝(yì)流程見圖1。
整(zhěng)個農村小型汙水(shuǐ)處理設(shè)備處理工藝采用PLC控製,設備和(hé)閥(fá)門均(jun1)設現場控製操作箱(xiāng),同時在操作室內設中央控製和人機操作界麵(miàn)工(gōng)作站。係統工作狀態根據設置的CRT畫麵進行動態顯示,並(bìng)可實現設備故障統計(jì)、運行狀態顯示以及曆史記(jì)錄查閱。
由圖1可知,電鍍含鋅廢水(shuǐ)處理裝置由四個(gè)單元組成:
① 中和反應及(jí)固液(yè)分離單元。這是整個電鍍廢水處理工藝的核心部分,充分反應有效控製pH值以使(shǐ)ZN2+形(xíng)成Zn(OH)2沉澱析出,是確保廢水合格(gé)排放(fàng)的前提(tí),而高效率的(de)固(gù)液分離是保證合格排放的關鍵(jiàn)。本單元(yuán)由3座中和反應(yīng)池、3台薄膜液體過濾器以及空氣(qì)攪(jiǎo)拌裝(zhuāng)置和控(kòng)製儀表等組成。
②石灰乳製備及供給單元。該部分由石灰料倉(cāng)、石灰乳製備及供應投加係統組成(chéng),包括倉體、螺旋給料機、混合器(qì)、溶解槽、攪拌機組及石灰乳輸送泵等設施。製(zhì)備好的石灰乳濃(nóng)度為8%~10%,由輸送泵送中和反應池。
③ 汙泥處理單元。由汙泥收集池、泥漿泵等組成。汙泥經濃縮後送壓濾機壓濾。
④ 鹽酸(suān)活化清洗單元。由鹽酸池和輸送循環泵等組成。該部分(fèn)是為(wéi)了清洗濾膜上殘(cán)存的CaSO4和Zn(OH)2以免(miǎn)堵塞膜孔影響過濾流(liú)量。
3 主要技(jì)術經濟指標和(hé)處理效果
3.1 主要技術經濟指標(biāo)
廢水處理量(liàng):2880 m3/d
工(gōng)業消(xiāo)石灰:7.47t/d
壓縮空氣耗(hào)量:35m3/min
用電量:1800 kWh/d
過濾水回(huí)用:200m3/d
3.2 處理效果
實際處理(lǐ)水量與排水(shuǐ)水質狀況見表2;經環保部門隨機抽樣,均未發現Zn2+超標。
表2 處(chù)理水(shuǐ)量與水質
內容 |
運行平均值 |
環抱標準(zhǔn)值 |
處理水量/(m3·h-1) |
100~120 |
|
Zn2+/(mg·L-1) |
2.13 |
≤4 |
pH |
8.5~9 |
6~9 |
SS/(mg·L-1) |
<1 |
<150 |
3.3 效益分析
該工程投資約1300萬元(yuán),投產後,避免了環(huán)保部門的(de)巨額罰款和每月繳納排汙費20~30萬元。目前,由於(yú)過(guò)濾後清液水質較好,部(bù)分已代(dài)替原設計中製備石灰乳所用(yòng)的工業水和(hé)作為雜用水,每天可節約(yuē)工(gōng)業(yè)水200 m3左右。根據出水水質情況,處理後水質基本(běn)上可達到或接近寶鋼工業水水質標準。若對這部分水予以利用,估(gū)計一年可節約工業水約1.0 Mm3,按工業水價格1.2元/m3計,折合人(rén)民幣120萬元。
4 薄膜(mó)液體過濾應用中存在的問題
4.1 薄膜液體過濾的特點
薄膜液體過濾器是將(jiāng)膨體聚四氟乙烯專利技(jì)術與全自動控製係統完美地結合在一(yī)起的固液分離設備。其過濾方(fāng)式獨特,它是利用薄膜來進行表麵過濾,使液體(tǐ)中(zhōng)的懸浮固體被全部阻擋在薄(báo)膜的表麵(miàn),因而過濾效果好。該濾膜具有表麵摩擦係數低(dī)、單位膜麵積成孔率高(gāo)等特性,能始(shǐ)終保持(chí)較低過(guò)濾阻力和較高膜通量。另外,膜材料具有較好的化學穩定性並能結合設備裝置自動反清洗的特點,做到連續過濾,使得設備體積小,占地麵積(jī)省。
4.2 應用中存在問題
某冷軋廠電鍍鋅廢水處理采用薄膜過濾技術,據了解國內外尚屬首例,因而沒有應用(yòng)實績和經驗,在應用(yòng)中尚存在一些問題,主要歸納如下(xià):
4.2.1 當廢水中pH較高(pH>5)時,投加中和劑(jì)Ca(OH)2的(de)量就減少,使廢水中的含固量較低,減少了良好的架橋物質,從而(ér)影響過濾效果和過濾器正常的反衝。後采取投加少量硫酸進行預處(chù)理和在石灰乳中添加少量輕(qīng)質碳(tàn)酸鈣(gài)的辦法,使過濾趨於穩定。
4.2.2 原設計配製石灰乳是利用寶鋼(gāng)工業新水,而工業水中(zhōng)的菌藻(zǎo),尤(yóu)其是細菌的分(fèn)泌物(粘狀體)隨石灰乳(rǔ)進入廢水中,對薄膜過濾產生(shēng)嚴重影(yǐng)響。由於一般化(huà)學方法無法把粘狀體物質清洗幹(gàn)淨,聚(jù)附在膜表(biǎo)麵,從而影響(xiǎng)了過濾效果,當廢水中(zhōng)含固量較少時情況尤為突出(細菌及其分泌物直接附著在濾膜表麵)。後采(cǎi)取(qǔ)向廢水中投(tóu)加 NaClO(投加濃度為15~20 mg/L)和(hé)用濾後清液代替工業水配(pèi)製石灰乳的措施,使過濾器(qì)基本恢複正常運(yùn)行(háng)。
4.2.3 薄膜液體過濾器每使用一段時間後(hòu),要用鹽酸(suān)進行活化。但(dàn)濾膜的使用周期畢竟有一定(dìng)限度,到時要予以更換,究竟一次使用(yòng)能維持多長時間尚無這方麵的經驗,需待(dài)實踐證實。
5 結論
5.1 采用中和—薄膜過濾工藝處理電鍍含鋅廢水是成功的。選用濾膜孔徑為0.5μ,控製pH=8.5~9,可確保Zn2+充分去除,水(shuǐ)中剩餘濃度達到國家排放標準。
5.2 在選擇和確定處(chù)理工藝時,必須詳細了解廢水的來源及廢水中水質的(de)變化,如pH值、有機物、菌藻(zǎo)及油等影響(xiǎng)過濾的因素,以便采取相應的措施(shī)如設調節池等 使過濾器發揮其特(tè)性。
5.3 薄膜液體過濾的高(gāo)去除率,使清液可得到再利用,以節約水資源,實現零排放。
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