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133452626951 某紡(fǎng)織廠簡介
某(mǒu)紡織廠是一家香港獨資的大型企業,1991年從(cóng)香港遷移過(guò)來,總投資2億港幣,集 紡紗、染色、織(zhī)布一(yī)條龍,產品為牛仔布。廢水主要來自染廠,其主要成分是靛藍粉(含石 灰、染料、木薯粉),另外還有NaOH、低硫酸鈉,廢水量在1000m3/d左右。正(zhèng)常情況下的廢水水質如表(biǎo)1。
表1 廢水水質表.農村小型汙水處理設備
項目 |
pH |
色度(倍) |
CODcr(mg/L) |
水溫(wēn)(℃) |
濃度 |
10.0-13.0 |
400-1200 |
750-1800 |
18-35 |
改造前的處理工藝流程見圖1。
該(gāi)流程設計處理能力(lì)1000m3/d,剛(gāng)投產時水量300m3/d,後逐漸增加至1000m3/d ,但出水水質漸漸惡(è)化,色度和CODCr都嚴重超標,出水色(sè)度在300(倍)左右,CODCr在700mg/L左右。其主要原因如下:
①設(shè)計時對原水水質估計不足(zú),當初設計原水的CODCr為700~1 300mg/L,而現在原水CODCr為1000~2000mg/L。
②生物濾池有2個,大小一樣(yàng),圓形,直徑13m,總高2.5m,中間布水(shuǐ),池內(nèi)裝填(tián)大小10cm(長寬)左(zuǒ)右(yòu)的石頭塊,池底有通風孔層,自然(rán)充氧,汙水靠水力作用自然(rán)旋轉 噴灑布水。由於充氧不足,加上厭氧水解池出水(shuǐ)濃(nóng)度過高,導致生物濾池內部呈厭氧狀態,厭氧汙泥阻塞石頭(濾料)空隙,造成水流(liú)短(duǎn)路。這樣,好氧生物(wù)濾池的處理效果大大降低,二級生物濾池對有機物的降解率隻有30%~40%。
③缺(quē)乏有技術的管理人員,操作工人素質差(chà)。
2 工藝改造
2.1 前期(qī)改造
捷德紡織廠采取邊改造邊生產的(de)方式進行。由於二級生物濾池對有機物的降解率隻有30%~4 0%,且滋生蚊蠅,決(jué)定利用現有的厭氧水解池,打掉二級生物濾池,改成生物接觸(chù)氧化池。 但厭氧水解池對COD的去(qù)除(chú)率僅有10%~20%,大量負荷(hé)會帶給後續處理構築物,為減少生化改造(zào)期間的(de)汙(wū)染,在厭氧(yǎng)水解池前加一套物(wù)化處理設(shè)備(即化學混凝沉澱),以降低負荷(hé)。
前期改造的工(gōng)藝流程(chéng)見圖2。
由於該項改造工程具(jù)有很強的實用性,實際上(shàng)是(shì)邊生產、邊研究、邊製定方案的改造過程,在(zài)確定物化(huà)處理流程時,先做了大量的化學混凝脫色試驗。采(cǎi)用傳統方法,對(duì)硫酸亞鐵、淨(jìng)水劑、聚合鋁和三氯化鐵主要以去除色度、COD為目標,通過小試(shì)先(xiān)確(què)定適合本廠的脫 色效果(guǒ)和去除COD的最佳藥劑(jì)為硫酸(suān)亞鐵,其最佳投藥量在800~1000mg/L,最佳pH值範圍在9.5~11之間。
物化處理流程各項參數:設計流量Q為1000m3/d;提升泵兩台(tái),每台Q′為80m3/h;靜態混合器2個,每個(gè)外形尺寸L為800mm,D為250mm;機械(xiè)反應池2個,1.5m×1.5m×4m,設計停留時間20min;斜管沉澱池1個,麵(miàn)積5m×5m,斜管(guǎn)用聚氯乙烯(xī)板製作,所有排泥管皆為200mm鍍鋅(xīn)管。
經物化處理的色度平均去除率達到60%,COD的平均去除率>40%,達到了目的。投硫酸亞鐵後(hòu),產泥量大(dà)增,現有的貯泥池僅能容納氣浮(fú)池刮渣排泥,造成斜管沉澱池(chí)的積泥不能及時排出。根據這一實際情況,廠方又增購(gòu)了一台板框壓濾機。
物化處理後的出水穩(wěn)定,在控製最佳(jiā)投藥量和pH的條(tiáo)件下,出水水質COD在600~900 mg/L之間,在(zài)進行生化(huà)改造期間,屬超標排放運行。
2.2 後期改造
後期改造的工藝流程見圖3。
改造的主要構築物(wù)及設備(bèi):
① 調(diào)節池。設計原水(shuǐ)調節(jiē)池(chí)有效停留時間為8 h,整個(gè)調節池尺寸為20m×10m×2.5m ,內分(fèn)6格。在原水進調節池前有(yǒu)一小渠道,在(zài)渠道中投硫酸亞鐵,使(shǐ)pH為7~9左右。廢水在調節池內有一初沉時間,對池底(dǐ)汙泥,紡織廠每年趁春節放假之際清(qīng)掏外運。
② 厭氧水解池。呈長方形(xíng),尺寸為10m×7.5m×5m,有效停留(liú)時間10h。分為兩組 ,每(měi)組都有一個脈衝布水器,其對水解(jiě)池(chí)內的配水是間歇式的,對厭氧(yǎng)池則起攪(jiǎo)拌、衝刷作用。厭(yàn)氧池內的汙水分汙泥層、附著層、清水區。攪拌是(shì)為了防止死水、短流,衝刷能防止附著層阻塞,厭(yàn)氧池內設有斜板附著層,厭氧水解池是穿孔集水槽配(pèi)水。
③ 接觸氧化池。在原生物濾(lǜ)池的(de)位置上建造,外型尺寸:20m×15m×4.5m,采用(yòng)三廊道 ,內懸掛半軟性填料(厚3m),填料接(jiē)觸時(shí)間20h,底部裝有微孔曝氣頭,氣(qì)水比為(wéi)15∶1, 經測試(shì)池內溶解氧濃度為3.8mg/L。
④ 沉(chén)澱池。為豎流式、方(fāng)形,尺寸為6 m×5 m×5 m,從池頂中心進水,出水經鋸齒形集(jí) 水槽。豎流(liú)式沉澱池主要是沉澱接觸氧化池脫落的生物(wù)膜,出水進入(rù)混凝氣浮(fú)池。 沉(chén)澱汙泥全部回(huí)流至厭氧水解池,補充營養,原設計進入貯泥池的排泥管保留。
⑤ 混凝氣浮(fú)池。進一步去除在沉澱池中不能下沉(chén)去除的細小(xiǎo)顆粒,投(tóu)加淨水(shuǐ)劑,淨水劑是一(yī)種淡黃色液體,是廣東南海市食中化工廠提(tí)供(gòng)的,是用廢鋁、廢鐵和(hé)濃硫酸製成,其主要成分是鐵和鋁的三價鹽,pH為2.3~3,在深圳的印染廠中被廣泛采用。廢水投藥後經隔板 反應區進入氣浮區,浮渣排入貯泥池經板框壓濾機壓濾成泥餅外運,出水經計量直接排海。
汙泥處(chù)理部分不變。
3 運行(háng)效果及分析
在接觸氧化池掛膜成(chéng)熟(shú)以後,物化處理設備停止使用。深圳市環保(bǎo)局在排放口晝夜監測(cè)的結果見表2。
表(biǎo)2 監測數據
日期 |
取樣點 |
分析項目 |
||||
PH |
CODcr |
SS |
色度 |
硫(liú)化物 |
||
9月9日 |
總排口 |
7.14 |
105 |
18.3 |
64 |
0.03 |
9月12日 |
總排口 |
6.26 |
147 |
12 |
32 |
0.02 |
9月13日 |
總(zǒng)排口 |
6.78 |
41.3 |
5.3 |
32 |
0.01 |
9月19日(rì) |
總(zǒng)排口(kǒu) |
7.52 |
87.7 |
9.5 |
32 |
0.01 |
9月20日 |
總排口 |
7.03 |
93.3 |
23.0 |
32 |
0.01 |
經過兩年來(lái)的連續運(yùn)行,監測數(shù)據(jù)表明屬達標運行(háng),說明(míng)該項治理工程(chéng)是成功的。從中還得出如下經驗和結論(lùn):
① 生物濾池不適合對此類高濃度(dù)印染廢水的好氧處理(lǐ)。生物濾池雖有節省能耗、易於操作等優點,但處理效率低,對有機物的降(jiàng)解率隻有15%~40%,且滋生蚊蠅。當負荷高時,生物濾池呈厭氧狀態,造成汙泥阻塞孔隙,影(yǐng)響通風。濾料(liào)一旦阻塞,清理困(kùn)難。
② 在(zài)生化處理中,水解池起著很(hěn)重要的作用,它對色度的去除(chú)率通常在40%~70%,對COD的(de)去(qù)除率隻有10%~20%,但能提高廢水的可生化性。在確(què)定接觸氧化(huà)池參數(shù)前,取生物 濾池中的濾料和厭氧池的出水,在實驗室(shì)進行耗氧試驗。結果表明,隻要停留時間過長(24h),對COD的(de)去除率就可以達到90%以上,說明厭(yàn)氧水解池的出水可生化性強,為後續生化處理創造了極有利的條件(jiàn)。
③ 對這種高濃度呈強堿性的印染廢水,在生化前要進行中和。硫(liú)酸(suān)亞鐵對這類印染廢水(shuǐ)有獨特作用,預處理采用投(tóu)硫酸亞鐵的辦法,能去除部分(fèn)色(sè)度,並且能使(shǐ)COD降到900mg/L以下。
④ 在接觸氧化池掛膜後,由(yóu)填(tián)料上微生(shēng)物組成的食物鏈(liàn)能維持生物膜的平衡,沉澱的(de)汙泥全部回流到厭氧(yǎng)水解池。混凝氣浮池最終產泥量隻有1m3/d左右,而改造前最終產泥量是(shì)7~8m3/d,減(jiǎn)少泥量約87%,大大減少了汙泥處理係(xì)統的負荷(hé)(汙泥出路曾(céng)是廠方頭疼的(de)問題)。
⑤ 接觸氧化池分三個廊道(dào),在以後運行(háng)時發現:若第一個廊道停止曝氣使之成為厭(yàn)氧(yǎng)段時,其出水(shuǐ)CODCr隻是略有上升,在140mg/L左右,色(sè)度在50倍左右(yòu),仍屬達標運行,經測定其內部溶(róng)解氧在0.2mg/L以下。這(zhè)樣,實際好氧停留時(shí)間降低為14h,一方麵節省了能耗,另一方麵為今(jīn)後擴大(dà)處理量創造(zào)了一個極有利的條件。
4 工程投資和(hé)運行成本
配套建(jiàn)設時汙水處理投資90萬(wàn)元,改造工(gōng)程投資120萬元,工程總投資210萬元,對(duì)1000m3/d水量,工程投資成本為(wéi)0.21萬(wàn)元/m3。
運行成本(以1999年為例)見表3。
表3 運行成本
序號(hào) |
成本項目 |
處理水量(m3) |
總費用(元) |
單位成(chéng)本(元/m2) |
備注 |
1 |
工資(zī) |
|
66000 |
|
本(běn)表沒有考慮(lǜ)折舊(jiù)。廠方自己烯油發電。操作人員共5人,三(sān)班倒,每班1人,化驗室1人,另設班長1人。 |
2 |
職工福利 |
|
3000 |
|
|
3 |
社會保障 |
|
600 |
|
|
4 |
其他(tā)費用 |
|
3000 |
|
|
5 |
業務費 |
|
283000 |
|
|
其中:電費 |
|
135000 |
|
||
藥劑費 |
|
98000 |
|
||
維修(xiū)費 |
|
12000 |
|
||
泥餅外運費 |
|
28000 |
|
||
調節池清淤 |
|
10000 |
|
||
合計 |
348956 |
355600 |
|
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