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紡織靛藍廢水的治理
時間:2017-05-05瀏覽量:499
位於深圳市大鵬灣的中(zhōng)冠、鴻華、捷德、中寶、金隆等5家印(yìn)染廠曾是深圳市環保局(jú)的“老大(dà)難”問題,它們都是(shì)地方政府引進的外資項目,建廠時(shí)均配套建(jiàn)設了汙水治理設施,但由於(yú)工藝落後、設施老化、管理(lǐ)不善,加上擴大生產使汙水超標排放,嚴重汙染了大鵬灣海域 。深圳市環保局把(bǎ)某紡織廠作為先期推薦(jiàn)治理的對(duì)象,治理工程(chéng)從1996年(nián)開始至(zhì)1997年底 結束(shù),曆時一年多,從1998年連(lián)續運行以來,出(chū)水水質穩定且達標,被深圳市環保局推(tuī)薦為(wéi)樣板工程。

  1 紡(fǎng)織廠簡介

  某(mǒu)紡織廠是一家香港獨資的大型企業,1991年從(cóng)香港遷移過(guò)來,總投資2億港幣,集 紡紗、染色、織(zhī)布一(yī)條龍,產品為牛仔布。廢水主要來自染廠,其主要成分是靛藍粉(含石 灰、染料、木薯粉),另外還有NaOH、低硫酸鈉,廢水量在1000m3/d左右。正(zhèng)常情況下的廢水水質如表(biǎo)1。

表1 廢水水質表.農村小型汙水處理設備

 

項目

pH

色度(倍)

CODcr(mg/L)

水溫(wēn)(℃)

濃度

10.0-13.0

400-1200

750-1800

18-35

  改造前的處理工藝流程見圖1。

  該(gāi)流程設計處理能力(lì)1000m3/d,剛(gāng)投產時水量300m3/d,後逐漸增加至1000m3/d ,但出水水質漸漸惡(è)化,色度和CODCr都嚴重超標,出水色(sè)度在300(倍)左右,CODCr在700mg/L左右。其主要原因如下:
  ①設(shè)計時對原水水質估計不足(zú),當初設計原水的CODCr為700~1 300mg/L,而現在原水CODCr為1000~2000mg/L。
  ②生物濾池有2個,大小一樣(yàng),圓形,直徑13m,總高2.5m,中間布水(shuǐ),池內(nèi)裝填(tián)大小10cm(長寬)左(zuǒ)右(yòu)的石頭塊,池底有通風孔層,自然(rán)充氧,汙水靠水力作用自然(rán)旋轉 噴灑布水。由於充氧不足,加上厭氧水解池出水(shuǐ)濃(nóng)度過高,導致生物濾池內部呈厭氧狀態,厭氧汙泥阻塞石頭(濾料)空隙,造成水流(liú)短(duǎn)路。這樣,好氧生物(wù)濾池的處理效果大大降低,二級生物濾池對有機物的降解率隻有30%~40%。
  ③缺(quē)乏有技術的管理人員,操作工人素質差(chà)。

  2 工藝改造

  2.1 前期(qī)改造
  
捷德紡織廠采取邊改造邊生產的(de)方式進行。由於二級生物濾池對有機物的降解率隻有30%~4 0%,且滋生蚊蠅,決(jué)定利用現有的厭氧水解池,打掉二級生物濾池,改成生物接觸(chù)氧化池。 但厭氧水解池對COD的去(qù)除(chú)率僅有10%~20%,大量負荷(hé)會帶給後續處理構築物,為減少生化改造(zào)期間的(de)汙(wū)染,在厭氧(yǎng)水解池前加一套物(wù)化處理設(shè)備(即化學混凝沉澱),以降低負荷(hé)。
  前期改造的工(gōng)藝流程(chéng)見圖2。

  

  由於該項改造工程具(jù)有很強的實用性,實際上(shàng)是(shì)邊生產、邊研究、邊製定方案的改造過程,在(zài)確定物化(huà)處理流程時,先做了大量的化學混凝脫色試驗。采(cǎi)用傳統方法,對(duì)硫酸亞鐵、淨(jìng)水劑、聚合鋁和三氯化鐵主要以去除色度、COD為目標,通過小試(shì)先(xiān)確(què)定適合本廠的脫 色效果(guǒ)和去除COD的最佳藥劑(jì)為硫酸(suān)亞鐵,其最佳投藥量在800~1000mg/L,最佳pH值範圍在9.5~11之間。
  物化處理流程各項參數:設計流量Q為1000m3/d;提升泵兩台(tái),每台Q′為80m3/h;靜態混合器2個,每個(gè)外形尺寸L為800mm,D為250mm;機械(xiè)反應池2個,1.5m×1.5m×4m,設計停留時間20min;斜管沉澱池1個,麵(miàn)積5m×5m,斜管(guǎn)用聚氯乙烯(xī)板製作,所有排泥管皆為200mm鍍鋅(xīn)管。
  經物化處理的色度平均去除率達到60%,COD的平均去除率>40%,達到了目的。投硫酸亞鐵後(hòu),產泥量大(dà)增,現有的貯泥池僅能容納氣浮(fú)池刮渣排泥,造成斜管沉澱池(chí)的積泥不能及時排出。根據這一實際情況,廠方又增購(gòu)了一台板框壓濾機。
  物化處理後的出水穩(wěn)定,在控製最佳(jiā)投藥量和pH的條(tiáo)件下,出水水質COD在600~900 mg/L之間,在(zài)進行生化(huà)改造期間,屬超標排放運行。
  2.2 後期改造
  
後期改造的工藝流程見圖3。

  

  改造的主要構築物(wù)及設備(bèi):
  ① 調(diào)節池。設計原水(shuǐ)調節(jiē)池(chí)有效停留時間為8 h,整個(gè)調節池尺寸為20m×10m×2.5m ,內分(fèn)6格。在原水進調節池前有(yǒu)一小渠道,在(zài)渠道中投硫酸亞鐵,使(shǐ)pH為7~9左右。廢水在調節池內有一初沉時間,對池底(dǐ)汙泥,紡織廠每年趁春節放假之際清(qīng)掏外運。
  ② 厭氧水解池。呈長方形(xíng),尺寸為10m×7.5m×5m,有效停留(liú)時間10h。分為兩組 ,每(měi)組都有一個脈衝布水器,其對水解(jiě)池(chí)內的配水是間歇式的,對厭氧(yǎng)池則起攪(jiǎo)拌、衝刷作用。厭(yàn)氧池內的汙水分汙泥層、附著層、清水區。攪拌是(shì)為了防止死水、短流,衝刷能防止附著層阻塞,厭(yàn)氧池內設有斜板附著層,厭氧水解池是穿孔集水槽配(pèi)水。
  ③ 接觸氧化池。在原生物濾(lǜ)池的(de)位置上建造,外型尺寸:20m×15m×4.5m,采用(yòng)三廊道 ,內懸掛半軟性填料(厚3m),填料接(jiē)觸時(shí)間20h,底部裝有微孔曝氣頭,氣(qì)水比為(wéi)15∶1, 經測試(shì)池內溶解氧濃度為3.8mg/L。
  ④ 沉(chén)澱池。為豎流式、方(fāng)形,尺寸為6 m×5 m×5 m,從池頂中心進水,出水經鋸齒形集(jí) 水槽。豎流(liú)式沉澱池主要是沉澱接觸氧化池脫落的生物(wù)膜,出水進入(rù)混凝氣浮(fú)池。 沉(chén)澱汙泥全部回(huí)流至厭氧水解池,補充營養,原設計進入貯泥池的排泥管保留。
  ⑤ 混凝氣浮(fú)池。進一步去除在沉澱池中不能下沉(chén)去除的細小(xiǎo)顆粒,投(tóu)加淨水(shuǐ)劑,淨水劑是一(yī)種淡黃色液體,是廣東南海市食中化工廠提(tí)供(gòng)的,是用廢鋁、廢鐵和(hé)濃硫酸製成,其主要成分是鐵和鋁的三價鹽,pH為2.3~3,在深圳的印染廠中被廣泛采用。廢水投藥後經隔板 反應區進入氣浮區,浮渣排入貯泥池經板框壓濾機壓濾成泥餅外運,出水經計量直接排海。
  汙泥處(chù)理部分不變。

  3 運行(háng)效果及分析

  在接觸氧化池掛膜成(chéng)熟(shú)以後,物化處理設備停止使用。深圳市環保(bǎo)局在排放口晝夜監測(cè)的結果見表2。

表(biǎo)2 監測數據

 

日期

取樣點

分析項目

PH

CODcr
(mg/L)

SS
(mg/L)

色度
(倍)

硫(liú)化物
(mg/L)

9月9日

總排口

7.14

105

18.3

64

0.03

9月12日

總排口

6.26

147

12

32

0.02

9月13日

總(zǒng)排口

6.78

41.3

5.3

32

0.01

9月19日(rì)

總(zǒng)排口(kǒu)

7.52

87.7

9.5

32

0.01

9月20日

總排口

7.03

93.3

23.0

32

0.01

  經過兩年來(lái)的連續運(yùn)行,監測數(shù)據(jù)表明屬達標運行(háng),說明(míng)該項治理工程(chéng)是成功的。從中還得出如下經驗和結論(lùn):
  ① 生物濾池不適合對此類高濃度(dù)印染廢水的好氧處理(lǐ)。生物濾池雖有節省能耗、易於操作等優點,但處理效率低,對有機物的降(jiàng)解率隻有15%~40%,且滋生蚊蠅。當負荷高時,生物濾池呈厭氧狀態,造成汙泥阻塞孔隙,影(yǐng)響通風。濾料(liào)一旦阻塞,清理困(kùn)難。
  ② 在(zài)生化處理中,水解池起著很(hěn)重要的作用,它對色度的去除(chú)率通常在40%~70%,對COD的(de)去(qù)除率隻有10%~20%,但能提高廢水的可生化性。在確(què)定接觸氧化(huà)池參數(shù)前,取生物 濾池中的濾料和厭氧池的出水,在實驗室(shì)進行耗氧試驗。結果表明,隻要停留時間過長(24h),對COD的(de)去除率就可以達到90%以上,說明厭(yàn)氧水解池的出水可生化性強,為後續生化處理創造了極有利的條件(jiàn)。
  ③ 對這種高濃度呈強堿性的印染廢水,在生化前要進行中和。硫(liú)酸(suān)亞鐵對這類印染廢水(shuǐ)有獨特作用,預處理采用投(tóu)硫酸亞鐵的辦法,能去除部分(fèn)色(sè)度,並且能使(shǐ)COD降到900mg/L以下。
  ④ 在接觸氧化池掛膜後,由(yóu)填(tián)料上微生(shēng)物組成的食物鏈(liàn)能維持生物膜的平衡,沉澱的(de)汙泥全部回流到厭氧(yǎng)水解池。混凝氣浮池最終產泥量隻有1m3/d左右,而改造前最終產泥量是(shì)7~8m3/d,減(jiǎn)少泥量約87%,大大減少了汙泥處理係(xì)統的負荷(hé)(汙泥出路曾(céng)是廠方頭疼的(de)問題)。
  ⑤ 接觸氧化池分三個廊道(dào),在以後運行(háng)時發現:若第一個廊道停止曝氣使之成為厭(yàn)氧(yǎng)段時,其出水(shuǐ)CODCr隻是略有上升,在140mg/L左右,色(sè)度在50倍左右(yòu),仍屬達標運行,經測定其內部溶(róng)解氧在0.2mg/L以下。這(zhè)樣,實際好氧停留時(shí)間降低為14h,一方麵節省了能耗,另一方麵為今(jīn)後擴大(dà)處理量創造(zào)了一個極有利的條件。

  4 工程投資和(hé)運行成本

  配套建(jiàn)設時汙水處理投資90萬(wàn)元,改造工(gōng)程投資120萬元,工程總投資210萬元,對(duì)1000m3/d水量,工程投資成本為(wéi)0.21萬(wàn)元/m3
  運行成本(以1999年為例)見表3。

表3 運行成本

 

序號(hào)

成本項目

處理水量(m3)

總費用(元)

單位成(chéng)本(元/m2)

備注

1

工資(zī)

 

66000

 

本(běn)表沒有考慮(lǜ)折舊(jiù)。廠方自己烯油發電。操作人員共5人,三(sān)班倒,每班1人,化驗室1人,另設班長1人。

2

職工福利

 

3000

 

3

社會保障

 

600

 

4

其他(tā)費用

 

3000

 

5

業務費

 

283000

 

其中:電費

 

135000

 

藥劑費

 

98000

 

維修(xiū)費

 

12000

 

泥餅外運費

 

28000

 

調節池清淤

 

10000

 

合計

348956

355600

 

 

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