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紡織靛藍(lán)廢水的治理
時間:2017-05-05瀏(liú)覽量:535
位於深圳市大鵬灣的中冠、鴻華、捷(jié)德、中寶、金隆等5家印染廠曾是深圳市環(huán)保局的“老大難”問題,它(tā)們都是地方政府引進的外資項目,建廠時均配套建設了汙水治理設施,但(dàn)由於工藝(yì)落後(hòu)、設施老化、管理不善,加上擴大生產使汙水超標排放,嚴重(chóng)汙染了(le)大鵬灣海域 。深圳市環保局把某紡織廠作為先期推薦治理的對象,治理工程從1996年開始至1997年底 結束,曆時(shí)一年多,從(cóng)1998年(nián)連續運行以來,出水水質(zhì)穩定且(qiě)達標,被深圳市環保局推薦為樣板工程。

  1 紡織廠簡(jiǎn)介

  某紡織廠是(shì)一家香港獨資的大型企(qǐ)業,1991年從香港遷移過來,總(zǒng)投資2億港幣,集 紡紗、染色、織布一條龍,產品為牛仔布。廢水主(zhǔ)要來自染廠(chǎng),其主要(yào)成分是靛藍粉(含石 灰、染料、木薯(shǔ)粉),另外(wài)還有(yǒu)NaOH、低(dī)硫(liú)酸鈉,廢水量(liàng)在1000m3/d左右。正常情況下的廢水水質如表1。

表(biǎo)1 廢(fèi)水水質表.農村小型汙水處理設備

 

項目

pH

色度(倍(bèi))

CODcr(mg/L)

水溫(℃)

濃度

10.0-13.0

400-1200

750-1800

18-35

  改造前的處理工藝流(liú)程見圖1。

  該流程設計處理能力1000m3/d,剛投(tóu)產時(shí)水量300m3/d,後逐漸增加至(zhì)1000m3/d ,但出水水質漸(jiàn)漸惡化(huà),色度和CODCr都嚴重超標(biāo),出水色度在300(倍)左右(yòu),CODCr在700mg/L左(zuǒ)右(yòu)。其主要原因如下:
  ①設計時對原水水(shuǐ)質估計不足(zú),當初設計原水的CODCr為700~1 300mg/L,而現(xiàn)在原水CODCr為1000~2000mg/L。
  ②生物濾池(chí)有2個,大小一樣,圓形,直徑13m,總高(gāo)2.5m,中間布水,池內裝填大小10cm(長寬)左右的石頭塊,池底(dǐ)有通風孔層,自(zì)然充氧,汙水靠水力(lì)作用自然旋轉 噴灑布水。由於(yú)充氧不足,加上厭氧水解池出水濃(nóng)度過(guò)高,導致(zhì)生物濾池內部呈厭氧狀態,厭氧汙泥(ní)阻(zǔ)塞石頭(濾料)空隙,造成水流短路。這樣,好氧(yǎng)生物濾(lǜ)池的處理效果大大降低,二級生物濾池對有機物的降解率隻有30%~40%。
  ③缺(quē)乏有技術的管理(lǐ)人員,操作工人素質差。

  2 工藝改造

  2.1 前期改造
  
捷德紡織廠采取邊改造邊生產的方式進行。由於二級生物濾池對有機物的降解率隻有(yǒu)30%~4 0%,且滋生蚊蠅,決定利用現有的厭(yàn)氧水(shuǐ)解池,打掉二級生(shēng)物濾池,改成生物接觸氧化池。 但厭氧水解(jiě)池對COD的去除(chú)率僅(jǐn)有10%~20%,大量負荷會帶給後續處(chù)理構築物,為減少生化改造期間的汙染,在厭氧水解池前加一(yī)套物化處理設備(即化學混凝沉(chén)澱(diàn)),以(yǐ)降低負荷(hé)。
  前期改造的工藝流程見圖2。

  

  由於該項改造工程具有很強的實用性,實際上是邊生產、邊研究、邊製定方案的改造過程,在確定物(wù)化處理流程時,先做了(le)大量(liàng)的化學混凝脫(tuō)色試驗。采(cǎi)用傳統(tǒng)方法,對硫酸亞鐵、淨水劑、聚(jù)合鋁和三氯化鐵主要以(yǐ)去除色度、COD為目標,通過(guò)小試先確定適合本廠的脫 色效果和去除COD的最佳藥劑為硫(liú)酸亞鐵,其最佳投藥(yào)量在800~1000mg/L,最佳pH值範(fàn)圍在9.5~11之間。
  物化處理流程(chéng)各項參數:設計流量Q為1000m3/d;提升泵兩台,每(měi)台Q′為80m3/h;靜態混合器(qì)2個,每個外形(xíng)尺寸L為800mm,D為250mm;機械反應池2個,1.5m×1.5m×4m,設計停留時間20min;斜管沉澱池1個,麵積5m×5m,斜管用聚氯乙烯板製作,所有排泥管皆為200mm鍍鋅管。
  經(jīng)物化處理的色度平均去(qù)除率達到60%,COD的平均去除率>40%,達到(dào)了目的。投硫酸亞鐵後(hòu),產泥量大增,現(xiàn)有的貯泥(ní)池僅能容納氣浮(fú)池刮渣(zhā)排泥,造成斜管沉澱池的積泥不能(néng)及時排出。根據這一實際情況,廠方又(yòu)增購了一台板框壓濾機。
  物化(huà)處理後的出水(shuǐ)穩定,在控製最佳投藥量和pH的條件(jiàn)下,出水水質COD在600~900 mg/L之間,在進行生化改造期間,屬超標排放運行。
  2.2 後期改造
  
後期改造的工藝流(liú)程見圖3。

  

  改(gǎi)造的主要構築物及設備:
  ① 調節池(chí)。設計原水調節池有效停留時間為8 h,整個調(diào)節池尺寸為20m×10m×2.5m ,內分6格。在原水進調節池前有一小渠道,在渠道中投硫酸亞鐵,使pH為7~9左右。廢水在調節池內有一初沉時間,對池底汙泥,紡織廠每年趁春節(jiē)放假之際清掏外運。
  ② 厭氧水解池。呈長方形,尺寸(cùn)為10m×7.5m×5m,有效停留時間10h。分為兩組 ,每組都有一個脈衝布水器,其對水解池內的配水是間歇式的,對厭氧池(chí)則起攪拌、衝刷作(zuò)用。厭(yàn)氧池內(nèi)的汙水分汙泥層、附著層、清水區。攪拌(bàn)是為了防(fáng)止死水、短流,衝刷能防止附著層阻(zǔ)塞,厭氧池內設有斜板附著層,厭氧水解池是穿孔集水槽配水。
  ③ 接觸氧化池。在原生物濾池的位置上建(jiàn)造,外型尺(chǐ)寸:20m×15m×4.5m,采用三廊道 ,內懸掛(guà)半軟性填料(厚3m),填料(liào)接觸時間20h,底部裝(zhuāng)有微孔曝氣頭,氣水比為15∶1, 經測試池內溶解氧濃度為3.8mg/L。
  ④ 沉澱池。為(wéi)豎流式、方形,尺寸為6 m×5 m×5 m,從池頂中心進(jìn)水,出(chū)水經鋸齒形集 水槽。豎流式沉澱池(chí)主要是(shì)沉(chén)澱接觸氧(yǎng)化池脫(tuō)落的生物膜,出水進入混凝氣浮池。 沉澱汙泥全部(bù)回流至厭氧水解池,補充營養,原設計進入貯泥池的(de)排泥管保留。
  ⑤ 混(hún)凝氣浮池。進一步去除(chú)在沉澱池中(zhōng)不能下沉去除的細小顆粒,投加淨水劑,淨水劑(jì)是一種淡黃色液體,是廣東(dōng)南海市食中化工廠提供的,是用廢鋁、廢鐵和濃(nóng)硫酸製成,其主要成分是鐵和(hé)鋁(lǚ)的三價(jià)鹽,pH為2.3~3,在(zài)深(shēn)圳的印染廠中被廣泛(fàn)采用。廢水投(tóu)藥後經隔板 反應區進入氣浮區,浮渣排(pái)入貯泥池經板框壓濾機壓濾(lǜ)成泥餅外運,出水(shuǐ)經計量直接排海。
  汙泥處理部分不變。

  3 運行效果及分析

  在接觸氧化池掛膜成(chéng)熟以後,物化處理設備停止使用(yòng)。深圳市(shì)環保局在排放口晝夜監(jiān)測的結果見表2。

表2 監測數(shù)據

 

日期

取樣點(diǎn)

分析項目

PH

CODcr
(mg/L)

SS
(mg/L)

色度
(倍)

硫化物
(mg/L)

9月(yuè)9日(rì)

總排口

7.14

105

18.3

64

0.03

9月12日

總排口

6.26

147

12

32

0.02

9月13日

總排口

6.78

41.3

5.3

32

0.01

9月19日(rì)

總排口

7.52

87.7

9.5

32

0.01

9月20日

總排口

7.03

93.3

23.0

32

0.01

  經過兩年來(lái)的連續(xù)運行,監測數據表明屬達標運行(háng),說明該項治理工程(chéng)是成功的。從中還得出(chū)如下經(jīng)驗和結論:
  ① 生物濾池不適合對此類高濃度印(yìn)染廢水的好氧處理。生(shēng)物濾池(chí)雖(suī)有節省能耗、易於操作(zuò)等優點,但處(chù)理效率低,對有機物的降(jiàng)解率隻有15%~40%,且滋生蚊蠅。當負荷高時,生(shēng)物濾池呈厭氧狀態(tài),造成汙泥阻塞孔隙(xì),影響通風。濾料一旦阻塞,清理(lǐ)困難。
  ② 在生化處理中,水解池起著很重要的作用,它對色度的去除(chú)率通常在40%~70%,對COD的去除率隻有10%~20%,但能提高廢水的可生化性。在確定接觸氧化池參數前,取(qǔ)生物 濾池中的(de)濾料和厭氧池的出水,在實驗室進(jìn)行耗氧試驗(yàn)。結果表明,隻要停留時間過長(24h),對COD的去除率就可(kě)以達到90%以上,說明(míng)厭氧水解池(chí)的出水(shuǐ)可生化性強,為後續生化處理創造了極有利的條件。
  ③ 對這種高濃度呈強堿性的印染廢水,在生化前(qián)要進行中(zhōng)和。硫酸亞鐵對(duì)這類印染廢水有獨特(tè)作用,預處理采用投硫(liú)酸亞(yà)鐵的辦(bàn)法(fǎ),能去除部分色度,並且能使COD降到900mg/L以下。
  ④ 在接觸氧化池掛膜後,由填料上微生物(wù)組成的食物鏈能維持生物膜的平衡,沉澱的汙泥全(quán)部回流到厭氧水解(jiě)池。混凝氣浮池最終產泥量(liàng)隻有1m3/d左右,而改造前最終產泥量是(shì)7~8m3/d,減少泥量(liàng)約87%,大(dà)大減少了汙泥處理係統的負荷(汙(wū)泥出(chū)路曾是廠方頭(tóu)疼的問題)。
  ⑤ 接觸氧化(huà)池分三個廊道,在以後運行時發現:若第一個廊道停止曝氣使之成為厭氧段時(shí),其(qí)出水CODCr隻是略有上升,在(zài)140mg/L左(zuǒ)右,色度在50倍左右,仍屬達(dá)標運行,經測(cè)定其內部溶解氧在0.2mg/L以下。這樣,實際好(hǎo)氧停留時間降低為14h,一方麵節省了能耗,另一方麵為今後擴大(dà)處理量創造了一個極有利的條件。

  4 工程投資和運行成本

  配套建設時汙水處理投資90萬元,改造工(gōng)程投資120萬元,工程總投資210萬元,對1000m3/d水量,工程投資成本為0.21萬元/m3
  運行成本(以1999年為例(lì))見表3。

表3 運行成本

 

序號

成本項目(mù)

處理水量(m3)

總費用(元(yuán))

單位(wèi)成本(元/m2)

備注

1

工資

 

66000

 

本表沒有考(kǎo)慮折(shé)舊。廠方自己烯油發電。操作人員共5人,三班倒,每班1人,化驗室1人,另設班長1人。

2

職工福利

 

3000

 

3

社會保障

 

600

 

4

其(qí)他費用

 

3000

 

5

業務費

 

283000

 

其中:電費

 

135000

 

藥劑費(fèi)

 

98000

 

維修費

 

12000

 

泥餅外運費

 

28000

 

調節池清(qīng)淤(yū)

 

10000

 

合計(jì)

348956

355600

 

 

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