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農村小型汙水處理設備|HCR反應器處(chù)理味精廠廢水(shuǐ)
時間:2017-05-03瀏覽量:501

某味精廠生產味精15000t/a,在(zài)生產過程中產生的廢水具有SO42-高、COD高、氨氮高和pH值低等特點。如采用厭氧+好氧工(gōng)藝(如UASB+SBR等(děng))處理,因廢(fèi)水中SO42-的大量存在,工藝將(jiāng)變得相當複雜,一(yī)次性投資很大。為(wéi)此,作者采用好氧(yǎng)生物處理新工藝進行(háng)了處理味精廢水的(de)試驗研究。

1 試驗方法及基本條件

1.1 工藝選擇
  農村(cūn)小(xiǎo)型汙水處理設備為避免原水中SO42-的影響采用好(hǎo)氧生物處理工(gōng)藝,並以德(dé)國Claushtal工科大(dà)學物相傳遞研究所研製開發的HCR(High Performance Compact Reactor)為核心工藝,其流程如圖1所(suǒ)示。

  中和絮凝沉澱池、HCR、脫氣(qì)池、二沉池、接觸(chù)氧化池的有效容積分別為50、15、5、40、50L,HCR、接觸氧(yǎng)化(huà)池的水力停留(liú)時間分別為(3~5)、(12~16)h,汙泥停(tíng)留時間為6~8h。
  HCR反應器為兩端封閉(bì)的圓柱形容(róng)器,頂部安(ān)裝射流器並開有(yǒu)一(yī)排氣孔。反應器的部分出水、絮凝(níng)沉澱池出水及回(huí)流汙泥通過循(xún)環泵加(jiā)壓(yā)經管道混合(hé)後進入HCR頂部的射流器,形成高速射流,同時由於負壓作用而吸入大量空氣。射流(liú)器的兩(liǎng)相噴頭將吸入的空氣切割成微小氣泡,從而在其下方形成高速泵流剪切區。富含溶解氧的汙水經導流桶流(liú)到反應(yīng)器底部後又沿外桶壁向上反流,從而(ér)形成環流。在此過程中微(wēi)氣泡和活性汙泥充分接觸,獲得了很好的傳 質效果(氧傳輸(shū)利(lì)用率高達50%)。
  首先用石灰乳將廢水pH值中和至6.5~8,然(rán)後加入PAFC(聚(jù)合氯化鋁鐵),絮凝沉澱0.5h(COD去除率為20%~30%)後(hòu)上清液進入HCR。HCR出水經(jīng)脫氣池(主要脫去附著在活性汙泥(ní)表麵的CO2、空氣等)脫氣後進入沉澱池進行泥水分離,HCR可去除70%~80%的COD。沉澱池出水經接觸氧化池(chí)處理後出水達到進入城市(shì)管網的排放要求。
1.2 操作條件
1.2.1 分析項目及方(fāng)法

  分析項目及方法如表1所示。

表1 分析(xī)項目及方法

 

項 目

分析方法

項 目

分析方法

COD

重鉻酸鉀快速測定法

BOD5

標準稀釋倍數法

DO和水溫(wēn)

便攜式溶氧儀測定

生物(wù)相

顯(xiǎn)微鏡觀察

NH3-N

滴定法

MLSS

重量法

SO42-

重量(liàng)法

pH

pH試紙

1.2.2 試驗用水
  試驗用水為南寧(níng)味精廠的生產廢水,先用該廠離交工段中產生的高濃度有機廢水進行試驗,後再直(zhí)接用各工段實際排(pái)放水量(liàng)按比例配水進行試驗。其中,高濃度廢水的(de)水(shuǐ)質如下:COD為25000mg/L,NH3-N為10000mg/L,BOD5為(wéi)13000mg/L,SO42-為45000mg/L,pH=1.5~3。

2 結果及討論

  以桂林市第四汙水廠的活性汙泥作為種泥,經過培養馴化後投入HCR並啟動處理係(xì)統。僅7dHCR係統的容積負荷就從4 kgCOD/(m3·d)升至15kgCOD(m3·d);18d以後容積負荷達到28.74kgCOD/(m3·d),且係統運行穩定。
2.1 絮凝去除效果
  試驗把PAFC作為絮凝劑,進水COD濃度對其去除(chú)率的影響及絮凝前後COD的變化分別(bié) 見圖2、3。由圖2知,絮凝對COD的去除(chú)率相(xiàng)對穩定,其值穩定在25%~35%。絮凝前後的COD濃度相關直線斜率(lǜ)為0.6,相關係數>0.9(圖3)。

2.2 HCR對COD的去除
2.2.1 容積(jī)負荷與去除率
  
試驗表明,當容(róng)積負(fù)荷為 9.7~72.4kgCOD/(m3·d)時HCR出水並沒有隨進水COD值的升高(gāo)而上升,其對COD的去除率一(yī)直為75%~80%。這說明HCR去除(chú)COD的性能很穩定(dìng)、耐(nài)衝(chōng)擊負荷能力強、COD負荷率高(最後階段(duàn)高達72.4kgCOD/(m3·d)且運行(háng)穩定,出(chū)水水(shuǐ)質有(yǒu)保證。
2.2.2 SO42-對COD去除率的影響(xiǎng)
  
當進水(shuǐ)COD維持在8000~10000mg/L、SO42-為16000~26118mg/L時,HCR對(duì)COD去除率始終(zhōng)為76.98%~82.34%,說明 SO42-的(de)存在並不影響係統對COD的去(qù)除。
2.3 其他因素影響分析
2.3.1 溶解氧

  當HCR中溶解氧濃度(dù)為2~3.3mg/L時,COD去(qù)除率較低(60%),隨著溶解氧(DO)濃度的上升,COD去除率也(yě)上升(shēng),當溶解氧濃度(dù)>6mg/L時,COD去(qù)除率可達到85%。由(yóu)試驗也(yě)知,當溶解(jiě)氧濃度>4mg/L後,COD去除率的增長趨勢(shì)不十分明顯(xiǎn)。因此,HCR中溶解氧濃度維持在3.3~4.5mg/L即可,進水(shuǐ)COD濃度高,溶解氧濃度可適當高一點。
2.3.2 汙泥濃度
  
汙泥濃度與COD去除率關係(xì)見表2。
  由表2可(kě)知,當(dāng)HCR進水(shuǐ)COD在5710~13800mg/L、活性汙泥濃度在13~20g/L時,汙泥濃度與容積(jī)負荷呈一定的正相關關係。此時微生物降解COD速度較快,對COD去(qù)除率較高。當汙泥濃度<13g/L時,如果進水COD濃度高,由於微(wēi)生物(wù)量太少,水中的COD不能被(bèi)有效降解,使HCR去除COD的能力降低;而當汙泥濃度>20g/L時,由於微生物量多,消耗氧氣量大,此時要防止溶氧量不(bú)足而導致(zhì)好氧生物死亡。因此,反應器內活性汙泥濃度保持在13~20g/L為宜。

表2 汙泥濃度(dù)與COD去除(chú)率(lǜ)的關係(xì)

 

樣 號

1

2

3

4

5

6

7

8

9

HCR進水COD濃度(mg/L)

2800

4800

5710

6384

6793

7517

8387

9357

8452

汙泥濃度(g/L)

10.23

4800

12.12

14.65

15.47

16.63

16.94

17.01

17.22

COD去除率(lǜ)(%)

85.26

81.66

83.68

81.39

79.39

77.48

75.37

73.13

76.17

樣號

10

11

12

13

14

15

16

17

18

HCR進水COD濃度(mg/L)

99.80

99.59

10244

8374

11054

13054

11624

12000

13800

汙泥濃度(dù)(g/L)

17.45

17.84

18.1

18.71

20.1

21.01

21.5

23.83

24.3

COD去除率(%)

79.23

78.13

76.98

70.77

73.38

73.24

70.37

67.39

66.2

2.4 接觸(chù)氧化池處理效果
  試驗結果(guǒ)表(biǎo)明,經HCR處理後的廢(fèi)水可生化性仍較好,接觸氧化池對COD的去除率達65%~80%,平均(jun1)為71.46%。一般出水COD<450mg/L能滿足進入城市管網的排放要求(qiú)。 
2.5 整個係統對COD的(de)去除
  
經整個工藝處理後味精廢水中的(de)COD可降至400mg/L左右,總去除率為93%~98%(平均為95%以(yǐ)上),具有良(liáng)好的去除效果。對於中濃度的味精(jīng)廢水可以直接處理(lǐ)達(dá)標排放,對10000mg/L以上的高濃度味精廢水經處理後也可達到進入南(nán)寧城市管(guǎn)網的排放要(yào)求(qiú)。

3 結論

  ① 味精廠廢水可采用以HCR為(wéi)核心的好氧生物方法進行(háng)處理(lǐ)。該工藝不需對其中的SO42-進行預處理(lǐ),且容積負荷和汙泥負荷都很高,COD去除率達93%以上,出(chū)水能達到進(jìn)入(rù)城(chéng)市管網的排放要求。
  ② HCR處(chù)理南寧味精廠(chǎng)廢水所產生的剩(shèng)餘(yú)汙(wū)泥(ní)中蛋白質(zhì)含量較高(gāo),可回收作飼料蛋(dàn)白,在治理(lǐ)汙染的同時獲得了顯著的經濟效益。
  ③ 該(gāi)工藝技術上(shàng)可行、設計緊(jǐn)湊、結構合理、占地(dì)麵積少、水力停留時間較短。

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