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農村小型汙水處理設備|HCR反應器處理味精廠廢水
時間(jiān):2017-05-03瀏覽量(liàng):477

某味(wèi)精廠生產味精(jīng)15000t/a,在生產過程中產(chǎn)生的(de)廢水具有SO42-高、COD高、氨氮高和pH值低等特點(diǎn)。如采用厭氧+好氧工藝(如UASB+SBR等)處理,因廢水中SO42-的大量存在,工藝將變得相(xiàng)當複雜(zá),一次性投資很大。為此,作者采用好氧生物處理新工藝進行了處理味精廢水的試驗研究。

1 試驗方法及基本條件

1.1 工藝選擇
  農村小(xiǎo)型汙水處理設備為避免原水中SO42-的影響采用好氧生物處理工藝,並以德國Claushtal工科大學物(wù)相傳(chuán)遞研(yán)究所研製開發的(de)HCR(High Performance Compact Reactor)為核心工藝,其流程如圖1所(suǒ)示(shì)。

  中和絮凝沉澱(diàn)池、HCR、脫氣池、二沉池、接觸氧化池的有效容積分別為50、15、5、40、50L,HCR、接觸氧化池的水力停留時間分別為(3~5)、(12~16)h,汙泥停留時間為6~8h。
  HCR反應器為兩端封閉的(de)圓柱形容器,頂部安裝射流器並(bìng)開有一排氣孔。反(fǎn)應器的部分出水、絮凝沉澱池出水及回流(liú)汙泥通(tōng)過(guò)循環泵加壓經管道混(hún)合後進入HCR頂部的(de)射流器,形成高速射流,同(tóng)時由於負壓(yā)作用而吸入大量空氣。射流器的兩(liǎng)相噴頭(tóu)將吸入(rù)的空氣切割成微小氣泡,從而在(zài)其下方形成高速泵流剪切區。富(fù)含溶解(jiě)氧的(de)汙水經導流桶(tǒng)流到反(fǎn)應器底部後(hòu)又沿外(wài)桶壁(bì)向上反流,從而形成環流。在此過程中微氣泡和活性汙泥充(chōng)分接觸,獲得了很好的傳 質效果(氧傳輸利用率高達50%)。
  首先用石灰乳將(jiāng)廢水pH值中和至6.5~8,然後加入PAFC(聚(jù)合氯化鋁鐵(tiě)),絮凝沉澱0.5h(COD去除率為20%~30%)後上清(qīng)液進入HCR。HCR出水經脫氣(qì)池(主要脫去附著在活性汙泥表麵的CO2、空氣等)脫氣後進入沉澱池進行泥水分離,HCR可去除70%~80%的COD。沉澱池出水(shuǐ)經接觸氧化池處理後出水達到進入(rù)城市管網的排放要求。
1.2 操作條件
1.2.1 分析項目及方法

  分析項目及方法如表1所示。

表1 分(fèn)析項目及方法

 

項 目

分析方法

項(xiàng) 目

分析方法

COD

重鉻酸鉀(jiǎ)快速測定法

BOD5

標準稀釋倍數(shù)法

DO和水溫

便攜式溶氧(yǎng)儀測定

生物相

顯微鏡觀察

NH3-N

滴定法

MLSS

重量法

SO42-

重量法

pH

pH試紙

1.2.2 試(shì)驗用水
  試驗用水為南寧味精廠的生產廢水,先用該廠離交工段中產生的高濃度有機廢(fèi)水進(jìn)行試驗,後再直接用各工段實際排(pái)放水(shuǐ)量按比例配水進行試驗。其中,高濃度廢水的水質如下:COD為25000mg/L,NH3-N為10000mg/L,BOD5為(wéi)13000mg/L,SO42-為45000mg/L,pH=1.5~3。

2 結果(guǒ)及討論

  以桂林市第四汙水廠的活性汙泥作為(wéi)種泥,經過培養馴(xùn)化後投入(rù)HCR並啟動(dòng)處理係統。僅(jǐn)7dHCR係統的容積負荷就從4 kgCOD/(m3·d)升至15kgCOD(m3·d);18d以(yǐ)後容積負荷達到28.74kgCOD/(m3·d),且係統運行穩定。
2.1 絮凝去除效果
  試驗把PAFC作為絮凝劑,進水COD濃度對其去除率的影響及絮凝前(qián)後COD的變化分別 見圖2、3。由(yóu)圖2知,絮凝對COD的去除率相對穩定,其值穩定在25%~35%。絮凝前後的COD濃度相關直線斜率為0.6,相關係數>0.9(圖3)。

2.2 HCR對COD的去除
2.2.1 容積負荷與去除率
  
試驗表明(míng),當容積負(fù)荷為(wéi) 9.7~72.4kgCOD/(m3·d)時HCR出水並沒有隨進水COD值的升高而上升,其對COD的去除率一直為75%~80%。這說明HCR去除COD的性能很(hěn)穩定(dìng)、耐衝擊負荷能力強、COD負荷率高(最後階段高達72.4kgCOD/(m3·d)且運行穩定,出水水質有保證。
2.2.2 SO42-對COD去除率的影響
  
當(dāng)進水COD維持(chí)在(zài)8000~10000mg/L、SO42-為16000~26118mg/L時,HCR對COD去除(chú)率始終為76.98%~82.34%,說明 SO42-的存在並不影響係統對COD的去除。
2.3 其他因素影響分析(xī)
2.3.1 溶解氧

  當HCR中溶解氧濃度為2~3.3mg/L時,COD去除率較低(60%),隨著溶解氧(DO)濃度的上升,COD去除率也上升,當溶解氧濃度>6mg/L時,COD去除率可達到(dào)85%。由試驗(yàn)也知,當溶(róng)解氧濃度>4mg/L後,COD去除率的增長趨(qū)勢不十分明顯。因此,HCR中溶解氧濃度維持在3.3~4.5mg/L即可,進水COD濃度高,溶解氧濃度可適當高一點。
2.3.2 汙泥濃度
  
汙泥濃(nóng)度與COD去(qù)除率關係見(jiàn)表2。
  由表(biǎo)2可知,當HCR進水(shuǐ)COD在5710~13800mg/L、活性汙泥濃度在13~20g/L時,汙(wū)泥濃度與容積負荷呈一(yī)定(dìng)的正相關關係。此時微生(shēng)物降解COD速度較快,對COD去除率較高。當(dāng)汙(wū)泥濃度<13g/L時,如果進水COD濃度高,由於微生物量太少,水中的COD不(bú)能被有效降解,使HCR去除COD的能力降低;而當汙泥濃(nóng)度>20g/L時,由於微生物量多,消耗(hào)氧氣量大,此時(shí)要防止溶氧量不(bú)足而導致好氧生物死亡。因此,反應器內活性汙泥濃度保持在13~20g/L為宜。

表2 汙泥濃度與COD去除(chú)率的關係

 

樣 號

1

2

3

4

5

6

7

8

9

HCR進水COD濃度(mg/L)

2800

4800

5710

6384

6793

7517

8387

9357

8452

汙泥濃度(g/L)

10.23

4800

12.12

14.65

15.47

16.63

16.94

17.01

17.22

COD去(qù)除率(%)

85.26

81.66

83.68

81.39

79.39

77.48

75.37

73.13

76.17

樣號

10

11

12

13

14

15

16

17

18

HCR進水COD濃度(mg/L)

99.80

99.59

10244

8374

11054

13054

11624

12000

13800

汙泥濃度(dù)(g/L)

17.45

17.84

18.1

18.71

20.1

21.01

21.5

23.83

24.3

COD去除率(%)

79.23

78.13

76.98

70.77

73.38

73.24

70.37

67.39

66.2

2.4 接觸氧化池處理效果
  試驗結果表明,經HCR處理後的廢水可生化性仍較好,接觸氧化池對COD的去除率達65%~80%,平均為71.46%。一般出水COD<450mg/L能(néng)滿足進入城市管網的排放要求。 
2.5 整個係統對COD的去除
  
經整個工藝處理後味精廢水中的COD可降至400mg/L左(zuǒ)右,總去(qù)除率為93%~98%(平(píng)均為95%以上),具有良好的去除效(xiào)果。對於中濃度的味精廢水可(kě)以直接處理達標排放,對10000mg/L以上(shàng)的高濃度味精廢水經處理(lǐ)後也可達到進(jìn)入南寧城市管網的排放要求。

3 結論

  ① 味精廠(chǎng)廢水可采用以HCR為核心的(de)好氧生物方法進行處(chù)理。該工藝不(bú)需對其中的(de)SO42-進行預處理,且容積負荷和(hé)汙泥負荷都很高,COD去除率達(dá)93%以上,出水能達到進入(rù)城市管網的排放(fàng)要(yào)求。
  ② HCR處(chù)理南寧味精廠廢水所產生的剩餘汙泥中蛋白(bái)質含量較高(gāo),可(kě)回收作飼料蛋白,在治理汙染的同時獲得了顯著的經濟效益。
  ③ 該工(gōng)藝技術上可行、設計緊湊、結構合理、占地麵積少、水力停留時間較短。

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