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13345262695山(shān)東省某阿膠廠是福膠集團設於平陰縣東阿鎮的老廠,主要生產傳統阿膠及(jí)阿膠保健品的原料(liào)—清膠,生(shēng)產過(guò)程(chéng)排(pái)放(fàng)的汙水中汙染物主要有驢毛、驢皮碎塊等不溶物和溶解性(xìng)、膠狀蛋折質等有機汙物,具有濃度較大、有機物含量高、可生化性(xìng)好等特點,直接排放將嚴(yán)重汙染環境。該廠(chǎng)農村小型汙水處理設備被列為濟南市重點汙染限期治理項目。該汙水治理工程采用調節+SBR法汙水處理工藝,經(jīng)過1個半月的調試運行後通過監測驗收。監測結果表明該工藝(yì)設計合理、處理效果良好、出水(shuǐ)穩定,出水水質符合GB8979--1996《國家汙水綜合排放標(biāo)準》的二級排放(fàng)標準。
二 . 設計簡介:
1 . 設計水質(zhì)、水量的確定
① 生產工藝簡介及汙水來(lái)源
阿膠的生產工藝是先(xiān)將原料—幹驢毛浸泡、清洗,清除驢皮上沾染的汙物,再經高壓熔化,而後添加黃酒等輔料熬製成膠。泡皮、洗皮過程排放(fàng)的汙水量約占汙水總量的(de)1/3,水中主要汙染物是泥砂、驢毛、驢皮碎塊等不(bú)溶物。驢皮溶化、熬膠過程所排(pái)放的汙水中主要是溶解的(de)或膠狀的(de)蛋(dàn)白(bái)質等(děng)有機汙(wū)染物。阿膠廠汙水還包括該(gāi)廠附近宿舍區排放的生活汙水。全廠汙(wū)水經蓋(gài)板渠匯合後進入汙水處理站集中(zhōng)處(chù)理。混合汙水官感很(hěn)差,並有很重的氣味。
②設計水質、水量的確定
根據廠方提供的日排放汙水量資(zī)料,設計處理規模(mó):800m3/d。
根據廠(chǎng)方的提供有關水質(zhì)資(zī)料,原水水質見表1。經過實測,混合汙(wū)水水質具體數據詳見(jiàn)表(biǎo)3。處理要求:經處理達到國家規定的二級排放標準(GB8978-96)。
表1 原汙(wū)水水質與排放標準對照表(biǎo)
水質指標(biāo) |
汙水水質 |
允許排放標準 |
COD(mg/1) |
1800mg/1 |
1500mg/1 |
BOD5(mg/1) |
1200mg/1 |
60mg/1 |
SS(mg/1) |
1000mg/1 |
200mg/1 |
PH值 |
6-- |
6-9 |
色度(dù)(倍數(shù)) |
500 |
80 |
2.汙水處(chù)理工藝設計(jì)
①工藝選(xuǎn)擇與確定(dìng)
從水質情況來看,本工程汙水屬高濃度(dù)有機汙水,汙水可生化性好(hǎo)。從投資情況來看(kàn),廠方提供汙水處理用地少,經費少(shǎo)。由於有機物濃度高,采用傳統的物理化(huà)學法(fǎ)和生物(wù)處(chù)理法將對於秦效;采用物化法+生物法,將增加工(gōng)程投資和日常處理費用,所以工藝(yì)選擇以高效生化(huà)法為主,經技術比選二級處理工(gōng)藝采用SBR法(fǎ)。
SBR法(間歇式活性汙泥法)是一種處理高濃度有機汙水行之有效的生物處理技(jì)術。SBR法是對傳統活性汙泥法的改進,具有工(gōng)藝係(xì)統組成簡單,一池多用,無須高(gāo)汙泥回流設備、二沉池,建設費用都較低等特點。在(zài)運行時,一般(bān)不產生汙泥膨脹現象,管理較簡單。並且通過對運行方式的調節,在單一的曝氣池內能進行(háng)脫(tuō)氮和(hé)除磷,運(yùn)行管理得當,處理水質優於傳統活性汙泥法。該法相對於傳統活性(xìng)汙(wū)泥法具有工藝結構與形式簡單(dān)、占地少、處理效率高、投(tóu)資省、省處(chù)理費用低、對衝擊負荷(hé)適應能力(lì)強等特點(diǎn),並且具有運行方(fāng)式靈活多變、空間上完全混合、時間上理想推流等獨特優點。
②工藝流程
汙水處理選擇以SBR法為體的二級(jí)生物(wù)處理工藝,其流程如圖1。
汙水經格柵攔截水中大塊汙物(wù)、驢毛後進入調節沉澱池,並由潛汙泵將(jiāng)汙水(shuǐ)抽入SBR反應池,經(jīng)過(guò)曝氣反應、沉澱,完成水質淨化(huà)後排放
。SBR池中剩餘汙泥重力排至汙泥濃縮池,重力分離後再由(yóu)汙泥泵(bèng)提升至汙泥幹(gàn)化場,半幹汙泥最後用作農肥。
③SBR運行周期設計
SBR生化係統運行過程以進水、曝氣反應、沉澱、潷水和閑(xián)置(排泥)5個階段為一(yī)個運行周期。汙水進入係統前,反應器內已存在高濃度的(de)活性汙泥混合液,進水後活性汙泥與汙水互相混合(hé)、充分接觸,進水達到(dào)一定高度即停止進水,並且向池內曝氣供氧(或進水的(de)同時曝氣)進(jìn)行生物降解,發生有機物(wù)的去除、硝化、磷的吸收等(děng)反(fǎn)應,然後停(tíng)止曝氣和攪拌,混合(hé)液處於(yú)靜止沉澱狀態,泥(ní)水分離,上清液通過潷水器排放,而(ér)汙泥存留在SBR池內,作為種泥時入係統的下一個周期,剩餘汙泥則需要定(dìng)期排放。
SBR池典型的運行(háng)模式如下:
3.主要構築物設計簡介
①格(gé)柵
包括車間出口的格柵和處理站的兩道格柵。由於汙水中攜有大量驢毛,限於投(tóu)資,采用簡(jiǎn)單格柵層層加(jiā)以攔(lán)截(jié),各主要排放含驢毛的車間出水口、浸皮池放水口等處均設格柵。全廠汙水匯合進入汙水處理站後,再安置粗、細兩道格柵。
粗細柵間隙:20mm,細格柵(shān)間隙:10 mm,傾角60o。人工清除汙物。
②調節池
鑒於車間(jiān)生產汙水間隙式排(pái)放,排水很不均勻(yún),水量水質(zhì)波動大,為保證生物處理設施進水的均衡,需要設置有足夠調節容積(jī)的調節池。調節池前端設整流板和較大泥鬥,使汙水中懸浮物和不溶有機物在此沉澱,並設(shè)汙泥(ní)泵定期將沉(chén)泥抽入汙泥濃縮池。在調節池(chí)的(de)後端設離心式潛汙泵,將汙水按SBR運行要(yào)求提升至SBR係統進行(háng)處理(lǐ)。調節池中存活的厭氧及兼氣微生物也能分解有機物,使大分子有機物分解成小(xiǎo)分子,提高可生化性,也將(jiāng)影響有機物的總去除率。考慮到調節池應定期清理,為了使清理期(qī)不導致係統停運,調節池分2格,分格清理,清理時維持係統的正(zhèng)常運行。
工藝係統設計流量按40T/h,表麵負(fù)荷2m3/m2.h。
③SBR反應池
SBR反應池(chí)為本工程主體構築物,該(gāi)池集均化、初(chū)沉、生物降解、二沉等(děng)功能於一體。SBR反應器的運行操作由進水、反應、沉(chén)澱、排水、閑置五個工序(xù)組(zǔ)成,這五個工序在SBR池內分時段進行。
采用2格反應池,兩上池(chí)子交替運行,以(yǐ)使整個係統能接納連續的進水。對每格來說,運行操作(zuò)按(àn)序間(jiān)歇進行。
設計一周期8小時。每周期SBR運行程序安排(pái)如下:
表2 SBR係(xì)統運行周期時間表
階段 |
進水 |
曝氣 |
沉澱 |
潷水 |
閑置(排泥) |
時(shí)間 |
1.5h |
4h |
1h |
0.5h |
|
兩格SBR反應池運行周期如下表反示:
表(biǎo)3 SBR池周期運行控製
時段(h) |
SBR池1 |
SBR池2 |
1 |
進水 |
曝氣 |
2 |
沉澱(diàn) |
|
曝氣 |
||
3 |
潷水 |
|
4 |
閑置 |
|
5 |
沉澱 |
進(jìn)水 |
6 |
曝氣 |
|
潷水 |
||
7 |
||
閑置 |
||
8 |
反應池體積采用350m3每格,總容(róng)積為700m3。
采(cǎi)用鋼筋砼結構,半地下式。
④汙泥濃縮池 選(xuǎn)用φ5×5m,鋼筋砼圓形池。
⑤汙泥幹化場 選用13.22m×6.15m,三格,磚砌。
表4 主要構(gòu)築物及其設計參數
構築物 |
型號規格 |
數量 |
設計及運行參數 |
格柵 |
粗、細兩道, |
2座 |
隨時巡視,清撈雜物 |
調節沉(chén)澱池 |
鋼砼 12×3×4.2m |
2格 |
有效容積:150m3 |
SBR池 |
鋼砼14×5.6×4.5m |
2格 |
一個運行周期8小(xiǎo)時 |
汙泥濃縮池 |
鋼砼 φ5×5m |
1座 |
初沉、生化汙泥混合沉澱 |
汙泥幹化場 |
磚砌(qì)11.32×6.15m |
3格(gé) |
|
4.SBR係統主要設備:
①攪拌設備
選用潛水攪拌機,設在(zài)SBR池前端,固(gù)定在池壁上(shàng)。1格1台,共2台。
②曝氣設備
選用(yòng)離心式潛水曝氣機,對混(hún)合液起曝氣和攪拌作用,效果好,性能穩定。免除了鼓風設備(bèi)、曝氣管路係(xì)統、閘閥、曝氣器等一係列設備(bèi)。1格3台,共6台。
③潷水器
采用自行研製的機械式潷水器,由潷水槽、傳(chuán)動裝置(zhì)、排水管等組成。潷(bì)水槽是四周帶有(yǒu)三角堰的不鏽鋼槽,並帶有擋浮渣的擋板,保證浮渣不被排走。傳動裝(zhuāng)置上下運動,下降速度與水位下降同步,排水平穩。1格1台,共2台。
④計量設(shè)備(bèi)
水量計量設備采用超聲波流量計,由換能器發射或接收超聲波脈衝信(xìn)信號,然後根據水位差(chà)由微計算機自動算出管道中的流量,可以連續自動(dòng)顯示瞬時流量和累計流量。該(gāi)設備安裝時注意(yì)流槽內不可積水,否則會(huì)造成誤差,顯示瞬(shùn)時流量,並使累(lèi)計流量偏大。這就需要(yào)流槽後保持一定的坡度(dù),保證(zhèng)排水通暢。
⑤PLC自動控製係統(tǒng)
汙水處理係統中所有(yǒu)電氣設備的控製采用集中控製與現場手動(dòng)控(kòng)製相結合。采用PLC可編程序控製嚦(lì)嚦與各設備電控聯合,實現自動控製。SBR反應係統內設備的啟停,按設定的運行程序,根據水位和設定時(shí)間(jiān),由PLC控製。電控(kòng)係統達到了較高自動化水平,減輕了工人(rén)的勞(láo)動強度(dù)。
三.調(diào)試、進行極驗(yàn)收情況(kuàng)
1.汙泥接種
菌種取自市政汙水處理廠的(de)濃縮汙泥,泥種用量30t。
2.調試(shì)
①汙(wū)泥馴化期
引進菌種之後,即進入量汙水和清水,清水:汙水=2:1,連續曝氣約20個小時,然後再進少量汙水和清水(shuǐ),曝氣直至混合液顏色變淺,之後,不再進(jìn)清水(shuǐ),逐漸增加汙水進水(shuǐ)時(shí)間和(hé)頻率,縮短進水的時間間隔(gé),進水量可按10%遞增,20天後完成汙泥(ní)馴化(huà)。同步監測(cè)出(chū)水CODcr濃度等指標,並觀察混合液汙泥性狀。在汙泥馴化期還要適時排放代謝產物,即泥(ní)水(shuǐ)分離(lí)後上清液。
②滿負荷運行期
在(zài)這個階段,由於池中已培(péi)養和保持了高濃度(dù)、高活性的足夠數量的活性汙泥,池中曝氣後混合液的(de)MLSS達到5000mg/1,汙泥負荷(hé)在0.4kgBOD5/MLVSS.d,COD的去除率達到90%-95%,SBR法充分發揮作用。此過程同步監測溶解氧,控製曝氣機的運行,並進行汙泥的生物相(xiàng)鏡檢,共曆時10天左右(yòu)。
從2000年6月下旬開始汙泥接種進行調試,出水水質(zhì)逐漸好轉,並趨於穩定,7月下旬運行趨於正常,各項指(zhǐ)標達到(dào)或超過國標(biāo)要求。
3.調試期間的(de)監測和(hé)控(kòng)製
在調試及運行過程中有許多影響(xiǎng)處理效果的因素,主要有進水CODcr濃度、pH值溫度、溶解氧等,所以對整個係(xì)統通過感(gǎn)官判斷和化學(xué)分(fèn)析方法進(jìn)行監測是必不可(kě)少的。根據監測分析的結果對影響(xiǎng)因素進行調整,使處理達(dá)到最佳效果。
①溫度
溫度是影響整個工藝處(chù)理的主要環境因素,各種微生(shēng)物都在特定(dìng)範圍的溫度內(nèi)生長。生化處(chù)理的溫度範圍在10--40℃,最佳溫(wēn)度在20--30℃。該工程調試運行期間正值盛(shèng)夏,進水溫度在26--29℃,SBR池內平均水溫27--32℃。
②pH值
pH值也是影響因素之一。阿膠汙水的pH值使用電極式測(cè)量儀測定,範圍(wéi)較窄,進水pH值在6.5--7.5之間,混合液pH值在7.0--7.5之間(jiān),而且SBR反應係統也具有較大的緩衝能力,所以(yǐ)對處理效果沒有明顯地影響(xiǎng)。
③營養物質
良好的營養(yǎng)條件是產甲烷菌和有關菌群代(dài)謝、生長的(de)前提。阿膠汙水中含有豐富的營養物質,生化處理係統不需添加營養物質。
④懸浮物質SS:
阿膠汙水(shuǐ)中含有大量的懸浮物,通過預處理懸浮(fú)物已(yǐ)大部分去除,但也有部分不有降解的SS進入SBR池(chí),曝氣時會形(xíng)成浮渣層,但不影響SBR係統對汙水的(de)處理。
⑤溶解氧量DO:
通過溶解氧測定儀測出混合液溶解氧(yǎng)濃度,控製適當的供氧,提高(gāo)氧的利(lì)用率,保證生化(huà)過程需要的氧量。是工藝控製的主要(yào)指標。本工程曝氣時,DO控製在0.3--1.5mg/1。
⑥混合液濃度MLSS:
微生物是生(shēng)物(wù)汙泥中有活性的部(bù)分(fèn),也(yě)是有機物代謝的主體,在生物處理工藝(yì)中起主要作(zuò)用,而混(hún)合液汙泥(ní)濃度(dù)MLSS的數值即(jí)大概能(néng)表示活性部分的(de)多(duō)少。對高濃度有機汙水(shuǐ)的生物處理一般均需保(bǎo)持較高汙泥濃度,本工程調試運行期間MLSS範圍在:4.4--5.6g/1之(zhī)間,最佳值為4.8g/1左右。
⑦進水CODcr濃度 進水中有機物濃度對SBR處理影響很大,詳見“分析”部分。
⑧汙泥的生物相鏡檢
活性汙(wū)泥處(chù)於不同的生長階段,各類微生物也呈(chéng)現出不同的比(bǐ)例。細菌(jun1)承擔著分解(jiě)有機物的基本和(hé)基礎的代謝作用,而原生動物(也包括後生動物)則吞食遊離細菌(jun1)。阿(ā)膠汙水調試運行期間出現(xiàn)的(de)微(wēi)生物種類繁多,有細菌、綠藻等藻類、原生動物和後生動物,原生動物有(yǒu)太陽蟲(chóng)、蓋纖蟲、累枝蟲等,後(hòu)生動物出現了線蟲。調試運行後期SBR池混合(hé)液中固著型(xíng)纖毛蟲,如累(lèi)枝蟲的大量存在,說明處理係統有良好的出水(shuǐ)水質。
⑨汙(wū)泥指數SVI 正常運(yùn)行時汙泥指數在801/mg左右。
下表列出調試運行期間一些天的記錄:
表5 調試運行記錄表
日期 |
SBR池反應水量 |
進水水質 |
30分鍾沉降比SV |
汙泥指數 |
MLSS |
出水水質 |
簡介 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODcr(mg/1) |
ss(mg/1) |
CODcr |
SS |
||||||
6.26 |
150 |
|
|
1 |
|
|
|
|
進泥(ní)種15t,溶液渾濁、色(sè)黑(hēi)、臭味漸散 |
6.27 |
180 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
6.28 |
210 |
|
|
1 |
|
|
|
|
泥水分離不明顯 |
6.29 |
240 |
|
|
1.5 |
|
|
|
|
顏色由黑(hēi)變淺,見到較多絮狀物 |
6.30 |
240 |
|
|
2 |
|
|
|
|
絮狀(zhuàng)物較大,上清(qīng)液(yè)透明(míng)度漸好 |
7.8 |
300 |
839 |
646 |
11 |
|
|
169 |
54 |
兩周期(qī),微生(shēng)物鏡檢見累枝蟲、汙鍾蟲,擬加大負荷 |
7.10 |
300 |
1161 |
739 |
12 |
82.2 |
1.46 |
161 |
42 |
兩周期,電磁閥壞 |
7.11 |
300 |
|
|
14 |
76.9 |
1.82 |
137 |
49 |
兩周期,上清液較(jiào)清、懸浮物少 |
7.12 |
300 |
3446 |
1718 |
18 |
76.6 |
2.35 |
179 |
38 |
兩(liǎng)周期 |
7.13 |
300 |
1008 |
324 |
14 |
67.6 |
2.07 |
171 |
44 |
三周期,加大負荷,促(cù)進汙(wū)泥生長 |
7.21 |
300 |
1159 |
202 |
35 |
81.0 |
4.32 |
167 |
46 |
三周期,水(shuǐ)體(tǐ)發黑、出水發(fā)黃、浮渣較多 |
7.22 |
300 |
1206 |
232 |
|
|
|
|
|
三周期,鏡檢見累枝蟲、線蟲,排泥(ní)約10t |
7.26 |
滿池 |
878 |
232 |
38 |
71.4 |
5.32 |
137 |
48 |
三周期,汙泥凝聚性好(hǎo),上清液清亮透明,鏡檢生物相豐富 |
7.27 |
滿池 |
1254 |
444 |
|
|
|
137 |
55 |
三周期 |
7.28 |
滿(mǎn)池 |
847 |
162 |
39 |
83.3 |
4.44 |
122 |
50 |
三周(zhōu)期 |
7.29 |
滿池 |
1260 |
153 |
36 |
77.8 |
4.63 |
117 |
54 |
三周期,排泥約10t |
7.30 |
滿池 |
|
|
40 |
80.6 |
4.96 |
105 |
45 |
三周期 |
7.31 |
滿池(chí) |
|
|
40 |
83.2 |
4.81 |
97 |
52 |
三周期 |
8.2 |
滿池 |
830 |
310 |
36 |
72.7 |
4.95 |
96 |
44 |
三周期 |
8.3 |
滿池 |
734 |
|
44 |
|
|
76 |
|
三周期 |
8.4 |
滿池 |
1086 |
218 |
50 |
86.2 |
5.80 |
116 |
57 |
三(sān)周期,排泥約(yuē)10t |
4.運行結果(guǒ)與分析
運行結果(guǒ)及(jí)運行數據平均值如下表:
表(biǎo)6 處(chù)理工藝運行結果(guǒ)及去除(chú)效果
項目 |
CODcr/(mg.1-1) |
去(qù)除率/% |
SS/(mg.1-1) |
去除率/% |
|
原汙水 |
最大值 |
3446 |
|
1718 |
|
最小值 |
839 |
|
202 |
|
|
平均值 |
1445 |
|
598 |
|
|
調節池出水 |
最大值 |
1333 |
|
311 |
|
最小值 |
830 |
|
153 |
|
|
平均值 |
1022 |
29.3 |
221 |
63.0 |
|
SBR池出水 |
最大值 |
122 |
|
75 |
|
最小(xiǎo)值 |
76 |
|
40 |
|
|
平均值 |
100 |
90.2 |
55 |
75.1 |
原水的CODcr變化幅度較大,最高值在3446mg/1,最小值是839mg/1。說明該處理(lǐ)工藝耐(nài)衝擊負荷能力強,即對進水水(shuǐ)質急劇變化引起的衝擊負荷的適(shì)應(yīng)能力強。CODcr的去除率在一定範(fàn)圍內會隨進水CODcr濃度的提高而增(zēng)長,如圖2所示。然而濃度過高,超過微生物的耐受能力時,將(jiāng)導致處理效果的降低。
調試運行完畢,CODcr濃度的變化對本工藝出水(shuǐ)水質的影響甚(shèn)微,無論進水的CODcr突然升高或(huò)降低,出水的CODcr值變化不大(dà),能保證(zhèng)出(chū)水CODcr值在100mg/1左右,低於國標要求的150mg/1。如圖3所示。
5.監測(cè)驗收情況
係統穩定運行半個月後,由市環保局監測站連續2天跟蹤取樣監測,結果表明,出水完全達(dá)到設計和排放標準要求。詳見表5。
四(sì).總結
1.工程(chéng)造價與運行成本
基(jī)建投資35萬元,設備及安裝35.5萬元,工程總投資75萬(wàn)元。
日耗電量:530kW.h,以每度電0.50元計,則日電費265.00元,噸水電耗費用:W1=0.33元/m3。
設(shè)計操作管理定員5人,人均月工資按450元計,噸水人工(gōng)費用為:W2=0.09元/m3。
工程折舊(jiù)費:W3=0.10元/m3。
每噸水處理成本(běn):W=W1+W2+W3=0.52元/m3。
日常處理費用:0.29元/kgCOD。
2.本工程特點
本工程設計工(gōng)藝流程簡潔,技(jì)術可靠,高效穩定(dìng),操作管理靈(líng)活簡便,全自動運行,投資省,造價低(dī),運(yùn)行費用及(jí)成本均較低,節(jiē)約能源。本工程實踐證明係統設計先進、工藝(yì)合理、SBR法效果顯著,消除了人們對SBR活(huó)性泥法的誤解和疑慮。調(diào)節池設置(zhì)合理(lǐ),為處理成功(gōng)奠定了基礎,確保了出水CODcr、SS值的達標(biāo)。
3.體會
①阿膠汙(wū)水的特點除驢(lǘ)毛、泥砂含量大外,有些類似於肉(ròu)類(lèi)加工廢水,懸浮物和有機汙染物濃度高,可生化性好,宜采用完善(shàn)的預處理+以生物處理為主體的處理工藝流程。
②調節+SBR法處(chù)理阿膠(jiāo)汙水效果十分理想,CODcr、SS等指標的(de)去除率均達到90%以上,並且具有剩餘汙泥少、耐衝擊負荷(hé)、費用低等優點,是一種高效、低能耗的汙水處理工藝。
③SBR反應池內(nèi)活性(xìng)汙泥馴(xùn)化後,活性(xìng)高、沉降性能好、適應能力強,通過調(diào)節(jiē)曝氣機的運(yùn)行時間和台數(shù)、控製混合液溶解(jiě)氧量(liàng)、調節SBR池剩餘(yú)活性(xìng)汙泥的排放和沉澱、閑置時間等措施,使(shǐ)有機汙(wū)染物得到有效去除,能保證SBR係統具有(yǒu)良好的處(chù)理效果。
④活性汙泥法在調試運行(háng)初(chū)期提高有(yǒu)機(jī)負(fù)荷應該慎重,以免造成(chéng)超負荷運(yùn)行。在高度後期,則(zé)需有意(yì)加(jiā)大負荷,以期促進汙泥生長,提高汙泥濃度。
⑤本工藝處理(lǐ)流程簡潔、造價低、運行操(cāo)作靈活簡便、運行費用也較低,特別適合於一般中、小(xiǎo)型食品加工廠等有機濃度高、可生(shēng)化性好且水量不大的工業廢水處理。SBR法處(chù)理高濃度有機汙水及工業汙水,經濟有效,是一種很具優勢的(de)技術,在汙水處(chù)理(lǐ)中具有較大的推廣(guǎng)應用價值。
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