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13345262695山東省某阿膠廠是福膠集團(tuán)設於平陰縣東(dōng)阿鎮的(de)老廠,主要生產傳統阿膠及阿膠保(bǎo)健品的原料—清膠,生產過程排放的(de)汙水中(zhōng)汙(wū)染物主要有驢毛、驢皮碎塊等不溶物和溶解性、膠狀蛋折質等有機汙物,具有濃度較大、有機物含量(liàng)高(gāo)、可生化性好等特點,直接排放將嚴重汙染環境。該廠農村小型汙水(shuǐ)處理設備被列為濟南市重(chóng)點汙染限期治理項目。該汙水治理工程采用調(diào)節(jiē)+SBR法汙水處理工藝,經過(guò)1個半月的(de)調(diào)試運行後通過監測驗收。監測(cè)結果表明該工(gōng)藝(yì)設計合理、處(chù)理效果良好、出水穩定,出水水(shuǐ)質符合GB8979--1996《國家汙水綜合排(pái)放標準》的二級排放標準。
二 . 設計簡介:
1 . 設計水質、水量的(de)確定
① 生(shēng)產工藝簡介及汙水來源
阿膠的生(shēng)產工藝是先將原料—幹(gàn)驢毛浸泡、清洗,清除驢皮(pí)上沾染的汙物,再(zài)經高壓熔化,而(ér)後(hòu)添加黃酒等輔料熬製(zhì)成膠。泡皮、洗(xǐ)皮(pí)過(guò)程排放的(de)汙水量約占汙(wū)水總(zǒng)量的1/3,水中主要汙染物是泥砂(shā)、驢毛、驢皮碎塊等不溶物(wù)。驢皮溶(róng)化(huà)、熬膠(jiāo)過程所排放的(de)汙水中主要是(shì)溶解的或膠狀(zhuàng)的蛋白質等有機汙染物。阿(ā)膠廠汙水還包括該廠附近宿舍區排放(fàng)的生活汙水。全廠汙水經蓋板渠匯合後進入汙水處理站集中處理。混合汙水官感很差,並(bìng)有(yǒu)很重的氣味。
②設計水質、水量的確定
根據廠方提供的日排放汙水量資料,設(shè)計處理(lǐ)規模(mó):800m3/d。
根據廠方的提供有關水質資料,原水水質見表1。經過實測,混合汙水水質(zhì)具體數據詳見(jiàn)表3。處理要求:經處理達到國家規定的二(èr)級排(pái)放(fàng)標準(GB8978-96)。
表1 原汙(wū)水水質與排放標準對照表
水(shuǐ)質指標 |
汙水(shuǐ)水質 |
允許排放標準 |
COD(mg/1) |
1800mg/1 |
1500mg/1 |
BOD5(mg/1) |
1200mg/1 |
60mg/1 |
SS(mg/1) |
1000mg/1 |
200mg/1 |
PH值(zhí) |
6-- |
6-9 |
色度(倍數) |
500 |
80 |
2.汙水處理工藝設計
①工藝選擇與確定
從水質情況來看,本工程汙(wū)水屬高濃(nóng)度有機汙水,汙水可生化性好。從投資情況來看,廠方(fāng)提供汙(wū)水處理用地少,經費少。由於(yú)有機物濃度高,采用傳統的(de)物理化學法(fǎ)和生(shēng)物處理(lǐ)法將對(duì)於秦效;采(cǎi)用物化(huà)法+生物法,將增(zēng)加工程投資和日(rì)常處理(lǐ)費用,所以工藝選(xuǎn)擇以高效生化法為主,經技術比(bǐ)選二級處理工藝采用SBR法。
SBR法(間歇式活性(xìng)汙泥(ní)法)是一種處理高(gāo)濃度有機汙(wū)水行之有效的生物處理技術。SBR法是對傳統活性汙泥(ní)法(fǎ)的(de)改進,具有工藝係統組成簡單,一池多用,無須高汙泥回(huí)流設備、二(èr)沉池,建設費(fèi)用都較(jiào)低等特點。在運行時,一般不產生汙泥膨脹現象,管理較簡單。並且通過對運行方式的調節,在單一的曝(pù)氣池內能進行脫氮和除(chú)磷,運行管理得當(dāng),處理水(shuǐ)質優於傳統活(huó)性汙泥法。該法相對於傳統活性(xìng)汙泥法(fǎ)具有工藝結構與形式(shì)簡單、占地少、處理效率高、投資省、省處理費(fèi)用低、對衝擊(jī)負荷適應(yīng)能力強等特點,並(bìng)且具(jù)有運行(háng)方(fāng)式(shì)靈活多變、空間上完全混合、時間上理想(xiǎng)推(tuī)流等(děng)獨特(tè)優點。
②工藝(yì)流程
汙水處理選擇以SBR法(fǎ)為體的二級生(shēng)物處理工藝,其流(liú)程如圖1。
汙水經(jīng)格柵攔截水(shuǐ)中大塊(kuài)汙物、驢毛(máo)後進入調節沉澱池,並由潛汙泵將汙水抽(chōu)入SBR反應池,經過曝氣(qì)反應、沉澱,完成水質淨化後排放
。SBR池中剩(shèng)餘汙(wū)泥重(chóng)力排(pái)至汙泥濃縮池(chí),重力分離後(hòu)再(zài)由汙泥泵提(tí)升至(zhì)汙泥幹化場,半幹汙泥最後用作農肥。
③SBR運行周期設計(jì)
SBR生化係統運行過程以進水、曝氣(qì)反應、沉澱、潷水和閑置(排泥)5個階段為(wéi)一個運行周期。汙水進入係統前(qián),反應器內已存在高濃度(dù)的活性汙泥混合液,進水後活性汙泥與(yǔ)汙水互相混合、充分接觸,進水達到一(yī)定高度(dù)即停止進水,並且向池內曝氣供氧(或進水的(de)同時曝氣)進行生物降解,發生有機物的去除、硝化、磷的吸收等反應,然後停止曝氣和攪拌,混合液處(chù)於靜止沉澱狀態,泥水分離,上清液通過潷水器排放,而(ér)汙泥(ní)存留在SBR池內,作為種泥(ní)時入係統的下一個周期,剩(shèng)餘汙泥則需要定期排放。
SBR池(chí)典型的(de)運行模式如下(xià):
3.主要構築物設(shè)計簡介
①格柵
包括車間出口的格柵和處理站的兩道格柵。由於汙水(shuǐ)中(zhōng)攜有大量驢毛,限於投資,采用簡單格柵層層加以攔(lán)截,各主(zhǔ)要排(pái)放含驢毛的車間出水口(kǒu)、浸皮池放水口等處均設格(gé)柵。全廠汙水(shuǐ)匯合進(jìn)入汙水處理站後,再安置粗(cū)、細兩道格柵。
粗細柵間隙:20mm,細格柵間隙:10 mm,傾角60o。人工清除汙物。
②調節池
鑒於(yú)車間生產汙水間隙式排放,排水很不均勻,水量水質波動大,為保證生物處理設施進水的均衡,需要設置有足夠調節容積的調節池。調節池(chí)前端設整流板和(hé)較大泥鬥(dòu),使汙水中懸浮物和不溶有(yǒu)機物在此沉澱,並設汙泥泵定期將(jiāng)沉泥抽入汙泥濃縮池(chí)。在調節池的後端設離(lí)心式潛汙(wū)泵,將汙水(shuǐ)按SBR運行要求提升至SBR係統進(jìn)行處理。調節池中存活(huó)的厭氧及兼氣微生(shēng)物也能分解有(yǒu)機物,使大分子有機物分解成小(xiǎo)分子,提高可生化性,也將影響有機物的總去(qù)除率。考慮到調(diào)節池應定期清理,為了使清理期不導致係統停運,調節池分(fèn)2格(gé),分格清理,清理時維持係統(tǒng)的正常運行。
工藝係統設計流量按(àn)40T/h,表麵負荷2m3/m2.h。
③SBR反應池
SBR反應池為本工程主體構(gòu)築(zhù)物,該池(chí)集(jí)均化、初沉、生物降解、二沉等功能於一體(tǐ)。SBR反(fǎn)應器(qì)的運行操作由進水、反(fǎn)應、沉澱、排水、閑置(zhì)五(wǔ)個工序組成,這五個工序在SBR池(chí)內分時(shí)段進行。
采用2格反應池,兩上池子交替(tì)運行,以使整個係(xì)統能接納連(lián)續的進水。對每格來說,運行操作按序間歇進行。
設計一周期8小時。每周期SBR運行程序安排如下:
表2 SBR係(xì)統運行周期時間表
階段(duàn) |
進水 |
曝氣(qì) |
沉澱 |
潷水 |
閑(xián)置(排(pái)泥) |
時間 |
1.5h |
4h |
1h |
0.5h |
|
兩格SBR反應池運行周期(qī)如下表反示:
表3 SBR池周(zhōu)期運行控製
時段(h) |
SBR池1 |
SBR池2 |
1 |
進水 |
曝氣 |
2 |
沉澱 |
|
曝氣 |
||
3 |
潷水 |
|
4 |
閑置 |
|
5 |
沉澱 |
進(jìn)水(shuǐ) |
6 |
曝氣 |
|
潷水 |
||
7 |
||
閑置(zhì) |
||
8 |
反應池體積采用350m3每格,總容積為700m3。
采用鋼筋砼結構,半地下式。
④汙(wū)泥(ní)濃縮池(chí) 選用φ5×5m,鋼筋(jīn)砼圓形(xíng)池。
⑤汙泥幹化場 選用13.22m×6.15m,三格,磚砌。
表4 主要構(gòu)築物及其設計參數
構築物 |
型號規格 |
數量 |
設計及運行參數 |
格柵 |
粗(cū)、細兩(liǎng)道(dào), |
2座 |
隨時巡視,清撈雜物 |
調節沉澱池 |
鋼砼 12×3×4.2m |
2格 |
有效(xiào)容積:150m3 |
SBR池 |
鋼砼14×5.6×4.5m |
2格 |
一個運(yùn)行周期8小時 |
汙泥濃縮池(chí) |
鋼砼 φ5×5m |
1座 |
初沉(chén)、生化汙泥混合沉澱 |
汙泥幹化場 |
磚砌11.32×6.15m |
3格 |
|
4.SBR係統主要設備:
①攪拌設備
選用潛(qián)水攪拌機,設在SBR池前端,固(gù)定在池壁上。1格1台,共2台。
②曝氣設備
選(xuǎn)用離心式潛水曝氣機(jī),對混合液起(qǐ)曝氣和攪拌作用,效果好,性能穩定。免除了鼓風設備、曝氣(qì)管路係統、閘閥、曝氣器等一係列設備。1格(gé)3台(tái),共6台。
③潷(bì)水器(qì)
采用自(zì)行(háng)研製的機械式(shì)潷水(shuǐ)器,由潷水槽、傳動裝(zhuāng)置、排水(shuǐ)管等組成。潷水槽是四周帶有三角(jiǎo)堰的不鏽(xiù)鋼槽,並帶(dài)有擋浮渣的擋板,保證浮渣不被排走。傳(chuán)動裝置上(shàng)下運動,下降(jiàng)速度(dù)與(yǔ)水位下降同步,排水平穩。1格1台,共2台。
④計量設備
水量計(jì)量設備采用超聲波流量計(jì),由(yóu)換能器發射或(huò)接收超聲波脈衝信(xìn)信號,然後根據水(shuǐ)位差由微計算機(jī)自動算出管道中的流量,可以連續自動顯示瞬時(shí)流量和累計流量。該設(shè)備(bèi)安裝時注意流槽(cáo)內不可積(jī)水,否則會造成誤(wù)差(chà),顯示瞬時流量,並使累計流量偏大。這就需要流槽後保持一定的坡度,保證排水通暢(chàng)。
⑤PLC自動控製係統
汙水處理係統中所有電(diàn)氣設備的控製采用集中控(kòng)製與現(xiàn)場手動(dòng)控製相(xiàng)結合。采用PLC可編(biān)程序控製嚦(lì)嚦與各(gè)設備電控(kòng)聯合,實現自動控製。SBR反應係統內設備的啟停,按設定的運行程序,根(gēn)據水位和設定時間,由PLC控製。電控係統達到了較高自動(dòng)化水平,減輕了工人的勞(láo)動強度。
三.調試、進行極驗收情況
1.汙泥接種
菌種取自市政汙(wū)水處理廠的濃縮汙泥,泥種用量30t。
2.調試
①汙泥馴化期(qī)
引進菌種之後,即進入量汙水和(hé)清水,清水:汙水=2:1,連續(xù)曝氣約(yuē)20個(gè)小(xiǎo)時,然後再進少量(liàng)汙水和清水,曝氣直至混合液顏色變淺,之後,不再進清水,逐漸增加汙水進水時間和頻率,縮短進水的(de)時(shí)間間隔,進水(shuǐ)量可按10%遞增,20天後(hòu)完成(chéng)汙泥馴化。同步監測出水CODcr濃度等指標,並觀察混合液汙泥性狀。在汙(wū)泥馴化期還要適時排放代謝(xiè)產物,即(jí)泥水分離後上清液。
②滿負荷運行期(qī)
在這個階段,由於池中已培養和保持了高濃度、高活(huó)性的足夠數量的活(huó)性汙泥,池中曝氣後混合液的MLSS達到(dào)5000mg/1,汙泥負荷在0.4kgBOD5/MLVSS.d,COD的去除率達到90%-95%,SBR法充分發揮作用。此過程同(tóng)步監測溶解氧(yǎng),控製曝氣機的運行(háng),並進行汙泥的(de)生物相鏡檢,共(gòng)曆時10天左右。
從2000年6月下旬開始汙泥接種進行調試,出水水質逐漸好轉,並趨於穩定,7月下旬運行趨於正(zhèng)常,各項指標達到或超過國標要求。
3.調試期(qī)間的監測和控製
在調試及運行過程中有許多影響處理效果的(de)因素,主要有進水CODcr濃度、pH值溫度、溶解氧等,所以對整個係統通過感官判(pàn)斷和化學分析方法進行(háng)監測是必不可少的。根據監測分析的結果對影響因素進行調整,使處理達到(dào)最佳效果(guǒ)。
①溫度
溫度是影響(xiǎng)整個工藝處理的主要環境因素,各種微生物都在特定範圍的溫(wēn)度內生長(zhǎng)。生(shēng)化處理的溫度範圍在10--40℃,最(zuì)佳溫度在20--30℃。該(gāi)工程調試運行期間正值盛夏,進水溫度在(zài)26--29℃,SBR池內平均水溫27--32℃。
②pH值
pH值也是影響因素之一。阿膠汙水的pH值使用(yòng)電極(jí)式測量(liàng)儀測定,範圍較窄,進水pH值在6.5--7.5之間,混合液pH值在7.0--7.5之間,而且SBR反應係統也具有較大的緩衝能力,所以對處(chù)理效果(guǒ)沒有明顯地影響。
③營養(yǎng)物質
良好的營養條件是產甲(jiǎ)烷菌和有關菌群代謝、生長的前提。阿膠汙水中含有豐富的營養物質,生(shēng)化處(chù)理係統不需添加營養物質。
④懸浮物質SS:
阿膠汙水中含有大量的懸浮物,通過預處理懸浮物已大部分去除,但也有部分不有降(jiàng)解的SS進入(rù)SBR池,曝氣時會形成浮渣層,但不影(yǐng)響SBR係統對汙水的(de)處理。
⑤溶解氧量DO:
通過溶(róng)解氧測定儀測出混合液溶解氧濃度,控製適當的供氧,提高氧的利用率,保證生化過程需(xū)要的氧量。是工(gōng)藝控製的主要指標。本(běn)工程曝氣時,DO控製在0.3--1.5mg/1。
⑥混合(hé)液濃度MLSS:
微(wēi)生物是生物汙(wū)泥中有活性的部分,也是有機(jī)物代謝的主體,在生物處(chù)理工藝(yì)中起(qǐ)主要作用,而混合液汙泥濃度MLSS的數值即大概能表示活性部分的多少。對高濃度有機汙水的生物處(chù)理一般均需保持較高汙泥濃度,本工程調試運行(háng)期(qī)間MLSS範(fàn)圍在:4.4--5.6g/1之間,最佳值為4.8g/1左右(yòu)。
⑦進水CODcr濃度 進水中有機物濃度對SBR處理影(yǐng)響很大,詳(xiáng)見(jiàn)“分析”部分。
⑧汙泥的生物相鏡檢(jiǎn)
活性汙泥處於不同(tóng)的生長階段,各類微生物也呈現出不同的比例。細菌承擔著分解有機物的基本和(hé)基礎的代謝作用,而原生(shēng)動物(也包(bāo)括後生動物)則(zé)吞食遊離細菌。阿膠汙水調試運行期間出現的微生物種類繁多(duō),有細菌、綠藻等藻類、原生(shēng)動物和後生動物,原生動物有太陽蟲、蓋纖蟲(chóng)、累枝蟲等(děng),後生動物出現了線蟲。調試運行後期SBR池混合液中固著型纖(xiān)毛蟲,如累枝蟲的大量存在,說明處理係統有(yǒu)良好的出水水質。
⑨汙泥指(zhǐ)數SVI 正常運行時汙(wū)泥指數在801/mg左右。
下表列出調試運行期間一些天的(de)記錄:
表5 調試運行(háng)記錄表
日期 |
SBR池反應(yīng)水量 |
進水水質 |
30分鍾沉降比SV |
汙泥指(zhǐ)數 |
MLSS |
出水水質 |
簡介 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODcr(mg/1) |
ss(mg/1) |
CODcr |
SS |
||||||
6.26 |
150 |
|
|
1 |
|
|
|
|
進泥種15t,溶液渾濁、色黑、臭味漸散 |
6.27 |
180 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
6.28 |
210 |
|
|
1 |
|
|
|
|
泥水分離不明顯 |
6.29 |
240 |
|
|
1.5 |
|
|
|
|
顏色由黑(hēi)變淺,見到較多絮狀物 |
6.30 |
240 |
|
|
2 |
|
|
|
|
絮狀物較大,上(shàng)清液透明度漸好 |
7.8 |
300 |
839 |
646 |
11 |
|
|
169 |
54 |
兩周期,微生物鏡檢見(jiàn)累枝蟲、汙鍾蟲,擬加大負荷(hé) |
7.10 |
300 |
1161 |
739 |
12 |
82.2 |
1.46 |
161 |
42 |
兩周期,電磁閥壞 |
7.11 |
300 |
|
|
14 |
76.9 |
1.82 |
137 |
49 |
兩周期,上清液(yè)較清、懸浮物少 |
7.12 |
300 |
3446 |
1718 |
18 |
76.6 |
2.35 |
179 |
38 |
兩周期 |
7.13 |
300 |
1008 |
324 |
14 |
67.6 |
2.07 |
171 |
44 |
三周期,加大負荷,促(cù)進(jìn)汙(wū)泥生(shēng)長 |
7.21 |
300 |
1159 |
202 |
35 |
81.0 |
4.32 |
167 |
46 |
三周(zhōu)期,水體發黑、出(chū)水發(fā)黃、浮渣較多 |
7.22 |
300 |
1206 |
232 |
|
|
|
|
|
三(sān)周期,鏡檢見累枝蟲、線蟲,排泥約10t |
7.26 |
滿池 |
878 |
232 |
38 |
71.4 |
5.32 |
137 |
48 |
三周期,汙泥凝聚性好,上清液清亮透明,鏡檢生物相豐富 |
7.27 |
滿池 |
1254 |
444 |
|
|
|
137 |
55 |
三周期 |
7.28 |
滿池 |
847 |
162 |
39 |
83.3 |
4.44 |
122 |
50 |
三周期 |
7.29 |
滿池 |
1260 |
153 |
36 |
77.8 |
4.63 |
117 |
54 |
三周期,排泥(ní)約10t |
7.30 |
滿(mǎn)池 |
|
|
40 |
80.6 |
4.96 |
105 |
45 |
三周期 |
7.31 |
滿池 |
|
|
40 |
83.2 |
4.81 |
97 |
52 |
三周期 |
8.2 |
滿池 |
830 |
310 |
36 |
72.7 |
4.95 |
96 |
44 |
三周期 |
8.3 |
滿池 |
734 |
|
44 |
|
|
76 |
|
三周期 |
8.4 |
滿池 |
1086 |
218 |
50 |
86.2 |
5.80 |
116 |
57 |
三周期,排泥約10t |
4.運行結果與分析
運行結果及運行數(shù)據(jù)平均值如下表(biǎo):
表6 處理工(gōng)藝運行結果及去除效果
項目 |
CODcr/(mg.1-1) |
去除率(lǜ)/% |
SS/(mg.1-1) |
去除率/% |
|
原汙水 |
最大值 |
3446 |
|
1718 |
|
最小值 |
839 |
|
202 |
|
|
平均值 |
1445 |
|
598 |
|
|
調(diào)節池出水 |
最大值 |
1333 |
|
311 |
|
最小值 |
830 |
|
153 |
|
|
平均值 |
1022 |
29.3 |
221 |
63.0 |
|
SBR池出水 |
最大值 |
122 |
|
75 |
|
最小值 |
76 |
|
40 |
|
|
平均(jun1)值 |
100 |
90.2 |
55 |
75.1 |
原水的CODcr變化幅度較大,最高值在3446mg/1,最小值是839mg/1。說明該處理工藝耐衝擊負荷能力強,即對進水水質(zhì)急劇變化引起的衝擊負荷的(de)適應能力(lì)強。CODcr的去除率在一定(dìng)範圍內(nèi)會隨進水CODcr濃度的提高而(ér)增長,如圖2所(suǒ)示。然而濃度過高,超過微生物的耐受能力時,將導致處理效果的降低。
調試運行(háng)完畢,CODcr濃度的變(biàn)化對本工藝出(chū)水水質的影響甚微,無論進水的CODcr突然升高或降低,出水(shuǐ)的CODcr值變化不大,能保證出水CODcr值在100mg/1左右(yòu),低(dī)於國標要求(qiú)的150mg/1。如圖3所示。
5.監測驗收情況
係統穩定運行半個月後,由市環保局監測站連續2天跟蹤取樣監測,結果表明,出水完全達到設計和排放(fàng)標準要求。詳見表5。
四.總結
1.工程造價與運行成(chéng)本
基建投資35萬元(yuán),設備及安(ān)裝35.5萬元,工程總投資75萬元。
日耗電量:530kW.h,以每度電0.50元計,則日電費265.00元,噸水(shuǐ)電耗費用:W1=0.33元(yuán)/m3。
設計操作管理定員5人,人均月工資按450元計,噸水人工(gōng)費用為:W2=0.09元/m3。
工程折舊費:W3=0.10元/m3。
每噸水處理成本:W=W1+W2+W3=0.52元/m3。
日常處理費(fèi)用(yòng):0.29元/kgCOD。
2.本工程特點
本工程設計工藝流程簡潔,技術可靠,高效穩定,操作管理靈活簡便,全自動運行(háng),投資省,造價低,運行(háng)費用及成本均較低,節約能源。本工程實踐證明係統設(shè)計先進、工藝合理、SBR法(fǎ)效(xiào)果顯著,消除了人們對SBR活性泥法的誤解和疑(yí)慮。調節池設置合理,為處理成功奠定了基礎,確保了出水CODcr、SS值的達標。
3.體會
①阿膠汙水的特點(diǎn)除驢毛、泥(ní)砂含量(liàng)大外,有些類似於肉類加工廢水,懸浮物和有機(jī)汙染物濃度高,可生化性好,宜采用完善的預處理+以生物處理為主體的處理工藝流程。
②調節+SBR法(fǎ)處理阿膠汙水(shuǐ)效果十分理想,CODcr、SS等指標的去除率均(jun1)達到90%以上,並且具有剩餘(yú)汙泥少、耐衝擊(jī)負荷、費用低等優點,是一種高(gāo)效、低能耗的汙水處理工藝。
③SBR反應池內活性汙泥馴化後(hòu),活性高、沉降性能好、適應能力強,通過調節曝氣(qì)機的運(yùn)行時間和台數、控製混合液溶解氧(yǎng)量、調節SBR池剩餘活性汙泥的排放和沉澱、閑置時間等措施,使(shǐ)有機汙染(rǎn)物得到有效去除,能保證SBR係統具有良好的處(chù)理(lǐ)效果。
④活性汙泥法(fǎ)在調試(shì)運行初期提高有機(jī)負(fù)荷(hé)應該慎重,以免(miǎn)造(zào)成超負荷運行。在高度後期,則需有意加大負荷,以期促進汙泥生長,提高汙泥濃度。
⑤本工藝處理流程簡潔、造價低(dī)、運行操作靈活簡便、運行費用也較低,特別適合(hé)於一(yī)般(bān)中、小型食品加工廠等(děng)有機濃度高、可生化性好且水(shuǐ)量(liàng)不大的(de)工(gōng)業廢水處理。SBR法處理高濃度有機汙水及工業汙水,經濟有效,是一種很(hěn)具(jù)優勢的技術,在(zài)汙水處理中具有較大的推廣應用價值。
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