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阿膠廠汙水的處理(lǐ)流程
時(shí)間:2017-05-03瀏覽量:425
一 . 概述:

  山東省某阿膠廠是福膠集團(tuán)設於平陰縣東(dōng)阿鎮的(de)老廠,主要生產傳統阿膠及阿膠保(bǎo)健品的原料—清膠,生產過程排放的(de)汙水中(zhōng)汙(wū)染物主要有驢毛、驢皮碎塊等不溶物和溶解性、膠狀蛋折質等有機汙物,具有濃度較大、有機物含量(liàng)高(gāo)、可生化性好等特點,直接排放將嚴重汙染環境。該廠農村小型汙水(shuǐ)處理設備被列為濟南市重(chóng)點汙染限期治理項目。該汙水治理工程采用調(diào)節(jiē)+SBR法汙水處理工藝,經過(guò)1個半月的(de)調(diào)試運行後通過監測驗收。監測(cè)結果表明該工(gōng)藝(yì)設計合理、處(chù)理效果良好、出水穩定,出水水(shuǐ)質符合GB8979--1996《國家汙水綜合排(pái)放標準》的二級排放標準。

  二 . 設計簡介:

  1 . 設計水質、水量的(de)確定
  ①  生(shēng)產工藝簡介及汙水來源
  阿膠的生(shēng)產工藝是先將原料—幹(gàn)驢毛浸泡、清洗,清除驢皮(pí)上沾染的汙物,再(zài)經高壓熔化,而(ér)後(hòu)添加黃酒等輔料熬製(zhì)成膠。泡皮、洗(xǐ)皮(pí)過(guò)程排放的(de)汙水量約占汙(wū)水總(zǒng)量的1/3,水中主要汙染物是泥砂(shā)、驢毛、驢皮碎塊等不溶物(wù)。驢皮溶(róng)化(huà)、熬膠(jiāo)過程所排放的(de)汙水中主要是(shì)溶解的或膠狀(zhuàng)的蛋白質等有機汙染物。阿(ā)膠廠汙水還包括該廠附近宿舍區排放(fàng)的生活汙水。全廠汙水經蓋板渠匯合後進入汙水處理站集中處理。混合汙水官感很差,並(bìng)有(yǒu)很重的氣味。
  ②設計水質、水量的確定
  根據廠方提供的日排放汙水量資料,設(shè)計處理(lǐ)規模(mó):800m3/d。
  根據廠方的提供有關水質資料,原水水質見表1。經過實測,混合汙水水質(zhì)具體數據詳見(jiàn)表3。處理要求:經處理達到國家規定的二(èr)級排(pái)放(fàng)標準(GB8978-96)。

表1  原汙(wū)水水質與排放標準對照表

 

水(shuǐ)質指標

汙水(shuǐ)水質

允許排放標準

COD(mg/1)

1800mg/1

1500mg/1

BOD5(mg/1)

1200mg/1

60mg/1

SS(mg/1)

1000mg/1

200mg/1

PH值(zhí)

6--

6-9

色度(倍數)

500

80

  2.汙水處理工藝設計
  ①工藝選擇與確定
  從水質情況來看,本工程汙(wū)水屬高濃(nóng)度有機汙水,汙水可生化性好。從投資情況來看,廠方(fāng)提供汙(wū)水處理用地少,經費少。由於(yú)有機物濃度高,采用傳統的(de)物理化學法(fǎ)和生(shēng)物處理(lǐ)法將對(duì)於秦效;采(cǎi)用物化(huà)法+生物法,將增(zēng)加工程投資和日(rì)常處理(lǐ)費用,所以工藝選(xuǎn)擇以高效生化法為主,經技術比(bǐ)選二級處理工藝采用SBR法。
  SBR法(間歇式活性(xìng)汙泥(ní)法)是一種處理高(gāo)濃度有機汙(wū)水行之有效的生物處理技術。SBR法是對傳統活性汙泥(ní)法(fǎ)的(de)改進,具有工藝係統組成簡單,一池多用,無須高汙泥回(huí)流設備、二(èr)沉池,建設費(fèi)用都較(jiào)低等特點。在運行時,一般不產生汙泥膨脹現象,管理較簡單。並且通過對運行方式的調節,在單一的曝(pù)氣池內能進行脫氮和除(chú)磷,運行管理得當(dāng),處理水(shuǐ)質優於傳統活(huó)性汙泥法。該法相對於傳統活性(xìng)汙泥法(fǎ)具有工藝結構與形式(shì)簡單、占地少、處理效率高、投資省、省處理費(fèi)用低、對衝擊(jī)負荷適應(yīng)能力強等特點,並(bìng)且具(jù)有運行(háng)方(fāng)式(shì)靈活多變、空間上完全混合、時間上理想(xiǎng)推(tuī)流等(děng)獨特(tè)優點。
  ②工藝(yì)流程
  汙水處理選擇以SBR法(fǎ)為體的二級生(shēng)物處理工藝,其流(liú)程如圖1。

  汙水經(jīng)格柵攔截水(shuǐ)中大塊(kuài)汙物、驢毛(máo)後進入調節沉澱池,並由潛汙泵將汙水抽(chōu)入SBR反應池,經過曝氣(qì)反應、沉澱,完成水質淨化後排放
。SBR池中剩(shèng)餘汙(wū)泥重(chóng)力排(pái)至汙泥濃縮池(chí),重力分離後(hòu)再(zài)由汙泥泵提(tí)升至(zhì)汙泥幹化場,半幹汙泥最後用作農肥。
  ③SBR運行周期設計(jì)
  SBR生化係統運行過程以進水、曝氣(qì)反應、沉澱、潷水和閑置(排泥)5個階段為(wéi)一個運行周期。汙水進入係統前(qián),反應器內已存在高濃度(dù)的活性汙泥混合液,進水後活性汙泥與(yǔ)汙水互相混合、充分接觸,進水達到一(yī)定高度(dù)即停止進水,並且向池內曝氣供氧(或進水的(de)同時曝氣)進行生物降解,發生有機物的去除、硝化、磷的吸收等反應,然後停止曝氣和攪拌,混合液處(chù)於靜止沉澱狀態,泥水分離,上清液通過潷水器排放,而(ér)汙泥(ní)存留在SBR池內,作為種泥(ní)時入係統的下一個周期,剩(shèng)餘汙泥則需要定期排放。

  SBR池(chí)典型的(de)運行模式如下(xià):

  3.主要構築物設(shè)計簡介
  ①格柵
  包括車間出口的格柵和處理站的兩道格柵。由於汙水(shuǐ)中(zhōng)攜有大量驢毛,限於投資,采用簡單格柵層層加以攔(lán)截,各主(zhǔ)要排(pái)放含驢毛的車間出水口(kǒu)、浸皮池放水口等處均設格(gé)柵。全廠汙水(shuǐ)匯合進(jìn)入汙水處理站後,再安置粗(cū)、細兩道格柵。
  粗細柵間隙:20mm,細格柵間隙:10 mm,傾角60o。人工清除汙物。
  ②調節池
  鑒於(yú)車間生產汙水間隙式排放,排水很不均勻,水量水質波動大,為保證生物處理設施進水的均衡,需要設置有足夠調節容積的調節池。調節池(chí)前端設整流板和(hé)較大泥鬥(dòu),使汙水中懸浮物和不溶有(yǒu)機物在此沉澱,並設汙泥泵定期將(jiāng)沉泥抽入汙泥濃縮池(chí)。在調節池的後端設離(lí)心式潛汙(wū)泵,將汙水(shuǐ)按SBR運行要求提升至SBR係統進(jìn)行處理。調節池中存活(huó)的厭氧及兼氣微生(shēng)物也能分解有(yǒu)機物,使大分子有機物分解成小(xiǎo)分子,提高可生化性,也將影響有機物的總去(qù)除率。考慮到調(diào)節池應定期清理,為了使清理期不導致係統停運,調節池分(fèn)2格(gé),分格清理,清理時維持係統(tǒng)的正常運行。
  工藝係統設計流量按(àn)40T/h,表麵負荷2m3/m2.h。
  ③SBR反應池
  SBR反應池為本工程主體構(gòu)築(zhù)物,該池(chí)集(jí)均化、初沉、生物降解、二沉等功能於一體(tǐ)。SBR反(fǎn)應器(qì)的運行操作由進水、反(fǎn)應、沉澱、排水、閑置(zhì)五(wǔ)個工序組成,這五個工序在SBR池(chí)內分時(shí)段進行。
  采用2格反應池,兩上池子交替(tì)運行,以使整個係(xì)統能接納連(lián)續的進水。對每格來說,運行操作按序間歇進行。
  設計一周期8小時。每周期SBR運行程序安排如下:

表2  SBR係(xì)統運行周期時間表

 

階段(duàn) 

進水

曝氣(qì)

沉澱

潷水

閑(xián)置(排(pái)泥)

時間

1.5h

4h

1h

0.5h

 

  兩格SBR反應池運行周期(qī)如下表反示:

表3  SBR池周(zhōu)期運行控製

 

時段(h)

SBR池1

SBR池2

1

進水

曝氣

2

沉澱

曝氣

3

潷水

4

閑置

5

沉澱

進(jìn)水(shuǐ)

6

曝氣

潷水

7

閑置(zhì)

8

  反應池體積采用350m3每格,總容積為700m3
  采用鋼筋砼結構,半地下式。
  ④汙(wū)泥(ní)濃縮池(chí)   選用φ5×5m,鋼筋(jīn)砼圓形(xíng)池。
  ⑤汙泥幹化場   選用13.22m×6.15m,三格,磚砌。

表4   主要構(gòu)築物及其設計參數

 

構築物

型號規格

數量

設計及運行參數

格柵

粗(cū)、細兩(liǎng)道(dào),

2座

隨時巡視,清撈雜物

調節沉澱池

鋼砼 12×3×4.2m

2格

有效(xiào)容積:150m3

SBR池

鋼砼14×5.6×4.5m

2格

一個運(yùn)行周期8小時

汙泥濃縮池(chí)

鋼砼 φ5×5m

1座

初沉(chén)、生化汙泥混合沉澱

汙泥幹化場

磚砌11.32×6.15m

3格

 

  4.SBR係統主要設備:
  ①攪拌設備
  選用潛(qián)水攪拌機,設在SBR池前端,固(gù)定在池壁上。1格1台,共2台。
  ②曝氣設備
  選(xuǎn)用離心式潛水曝氣機(jī),對混合液起(qǐ)曝氣和攪拌作用,效果好,性能穩定。免除了鼓風設備、曝氣(qì)管路係統、閘閥、曝氣器等一係列設備。1格(gé)3台(tái),共6台。 
  ③潷(bì)水器(qì)
  采用自(zì)行(háng)研製的機械式(shì)潷水(shuǐ)器,由潷水槽、傳動裝(zhuāng)置、排水(shuǐ)管等組成。潷水槽是四周帶有三角(jiǎo)堰的不鏽(xiù)鋼槽,並帶(dài)有擋浮渣的擋板,保證浮渣不被排走。傳(chuán)動裝置上(shàng)下運動,下降(jiàng)速度(dù)與(yǔ)水位下降同步,排水平穩。1格1台,共2台。
  ④計量設備
  水量計(jì)量設備采用超聲波流量計(jì),由(yóu)換能器發射或(huò)接收超聲波脈衝信(xìn)信號,然後根據水(shuǐ)位差由微計算機(jī)自動算出管道中的流量,可以連續自動顯示瞬時(shí)流量和累計流量。該設(shè)備(bèi)安裝時注意流槽(cáo)內不可積(jī)水,否則會造成誤(wù)差(chà),顯示瞬時流量,並使累計流量偏大。這就需要流槽後保持一定的坡度,保證排水通暢(chàng)。
  ⑤PLC自動控製係統
  汙水處理係統中所有電(diàn)氣設備的控製采用集中控(kòng)製與現(xiàn)場手動(dòng)控製相(xiàng)結合。采用PLC可編(biān)程序控製嚦(lì)嚦與各(gè)設備電控(kòng)聯合,實現自動控製。SBR反應係統內設備的啟停,按設定的運行程序,根(gēn)據水位和設定時間,由PLC控製。電控係統達到了較高自動(dòng)化水平,減輕了工人的勞(láo)動強度。

  三.調試、進行極驗收情況

  1.汙泥接種
  菌種取自市政汙(wū)水處理廠的濃縮汙泥,泥種用量30t。
  2.調試
  ①汙泥馴化期(qī)
  引進菌種之後,即進入量汙水和(hé)清水,清水:汙水=2:1,連續(xù)曝氣約(yuē)20個(gè)小(xiǎo)時,然後再進少量(liàng)汙水和清水,曝氣直至混合液顏色變淺,之後,不再進清水,逐漸增加汙水進水時間和頻率,縮短進水的(de)時(shí)間間隔,進水(shuǐ)量可按10%遞增,20天後(hòu)完成(chéng)汙泥馴化。同步監測出水CODcr濃度等指標,並觀察混合液汙泥性狀。在汙(wū)泥馴化期還要適時排放代謝(xiè)產物,即(jí)泥水分離後上清液。
  ②滿負荷運行期(qī)
  在這個階段,由於池中已培養和保持了高濃度、高活(huó)性的足夠數量的活(huó)性汙泥,池中曝氣後混合液的MLSS達到(dào)5000mg/1,汙泥負荷在0.4kgBOD5/MLVSS.d,COD的去除率達到90%-95%,SBR法充分發揮作用。此過程同(tóng)步監測溶解氧(yǎng),控製曝氣機的運行(háng),並進行汙泥的(de)生物相鏡檢,共(gòng)曆時10天左右。
  從2000年6月下旬開始汙泥接種進行調試,出水水質逐漸好轉,並趨於穩定,7月下旬運行趨於正(zhèng)常,各項指標達到或超過國標要求。
  3.調試期(qī)間的監測和控製
  在調試及運行過程中有許多影響處理效果的(de)因素,主要有進水CODcr濃度、pH值溫度、溶解氧等,所以對整個係統通過感官判(pàn)斷和化學分析方法進行(háng)監測是必不可少的。根據監測分析的結果對影響因素進行調整,使處理達到(dào)最佳效果(guǒ)。
  ①溫度
  溫度是影響(xiǎng)整個工藝處理的主要環境因素,各種微生物都在特定範圍的溫(wēn)度內生長(zhǎng)。生(shēng)化處理的溫度範圍在10--40℃,最(zuì)佳溫度在20--30℃。該(gāi)工程調試運行期間正值盛夏,進水溫度在(zài)26--29℃,SBR池內平均水溫27--32℃。
  ②pH值
  pH值也是影響因素之一。阿膠汙水的pH值使用(yòng)電極(jí)式測量(liàng)儀測定,範圍較窄,進水pH值在6.5--7.5之間,混合液pH值在7.0--7.5之間,而且SBR反應係統也具有較大的緩衝能力,所以對處(chù)理效果(guǒ)沒有明顯地影響。
  ③營養(yǎng)物質
  良好的營養條件是產甲(jiǎ)烷菌和有關菌群代謝、生長的前提。阿膠汙水中含有豐富的營養物質,生(shēng)化處(chù)理係統不需添加營養物質。
  ④懸浮物質SS:
  阿膠汙水中含有大量的懸浮物,通過預處理懸浮物已大部分去除,但也有部分不有降(jiàng)解的SS進入(rù)SBR池,曝氣時會形成浮渣層,但不影(yǐng)響SBR係統對汙水的(de)處理。
  ⑤溶解氧量DO:
  通過溶(róng)解氧測定儀測出混合液溶解氧濃度,控製適當的供氧,提高氧的利用率,保證生化過程需(xū)要的氧量。是工(gōng)藝控製的主要指標。本(běn)工程曝氣時,DO控製在0.3--1.5mg/1。
  ⑥混合(hé)液濃度MLSS:
  微(wēi)生物是生物汙(wū)泥中有活性的部分,也是有機(jī)物代謝的主體,在生物處(chù)理工藝(yì)中起(qǐ)主要作用,而混合液汙泥濃度MLSS的數值即大概能表示活性部分的多少。對高濃度有機汙水的生物處(chù)理一般均需保持較高汙泥濃度,本工程調試運行(háng)期(qī)間MLSS範(fàn)圍在:4.4--5.6g/1之間,最佳值為4.8g/1左右(yòu)。
  ⑦進水CODcr濃度  進水中有機物濃度對SBR處理影(yǐng)響很大,詳(xiáng)見(jiàn)“分析”部分。
  ⑧汙泥的生物相鏡檢(jiǎn)
  活性汙泥處於不同(tóng)的生長階段,各類微生物也呈現出不同的比例。細菌承擔著分解有機物的基本和(hé)基礎的代謝作用,而原生(shēng)動物(也包(bāo)括後生動物)則(zé)吞食遊離細菌。阿膠汙水調試運行期間出現的微生物種類繁多(duō),有細菌、綠藻等藻類、原生(shēng)動物和後生動物,原生動物有太陽蟲、蓋纖蟲(chóng)、累枝蟲等(děng),後生動物出現了線蟲。調試運行後期SBR池混合液中固著型纖(xiān)毛蟲,如累枝蟲的大量存在,說明處理係統有(yǒu)良好的出水水質。
  ⑨汙泥指(zhǐ)數SVI  正常運行時汙(wū)泥指數在801/mg左右。
  下表列出調試運行期間一些天的(de)記錄:

表5 調試運行(háng)記錄表

 

日期

SBR池反應(yīng)水量
(m3

 進水水質

30分鍾沉降比SV
(%)

汙泥指(zhǐ)數
SVI
(1/MG)

MLSS
(g/1)

出水水質

簡介

CODcr(mg/1)

ss(mg/1)

CODcr
(mg/1)

SS
(mg/1)

6.26

150

 

 

1

 

 

 

 

進泥種15t,溶液渾濁、色黑、臭味漸散

6.27

180

 

 

1

 

 

 

 

6.28

210

 

 

1

 

 

 

 

泥水分離不明顯

6.29

240

 

 

1.5

 

 

 

 

顏色由黑(hēi)變淺,見到較多絮狀物

6.30

240

 

 

2

 

 

 

 

絮狀物較大,上(shàng)清液透明度漸好

7.8

300

839

646

11

 

 

169

54

兩周期,微生物鏡檢見(jiàn)累枝蟲、汙鍾蟲,擬加大負荷(hé)

7.10

300

1161

739

12

82.2

1.46

161

42

兩周期,電磁閥壞

7.11

300

 

 

14

76.9

1.82

137

49

兩周期,上清液(yè)較清、懸浮物少

7.12

300

3446

1718

18

76.6

2.35

179

38

兩周期

7.13

300

1008

324

14

67.6

2.07

171

44

三周期,加大負荷,促(cù)進(jìn)汙(wū)泥生(shēng)長

7.21

300

1159

202

35

81.0

4.32

167

46

三周(zhōu)期,水體發黑、出(chū)水發(fā)黃、浮渣較多

7.22

300

1206

232

 

 

 

 

 

三(sān)周期,鏡檢見累枝蟲、線蟲,排泥約10t

7.26

滿池

878

232

38

71.4

5.32

137

48

三周期,汙泥凝聚性好,上清液清亮透明,鏡檢生物相豐富

7.27

滿池

1254

444

 

 

 

137

55

三周期

7.28

滿池

847

162

39

83.3

4.44

122

50

三周期

7.29

滿池

1260

153

36

77.8

4.63

117

54

三周期,排泥(ní)約10t

7.30

滿(mǎn)池

 

 

40

80.6

4.96

105

45

三周期

7.31

滿池

 

 

40

83.2

4.81

97

52

三周期

8.2

滿池

830

310

36

72.7

4.95

96

44

三周期

8.3

滿池

734

 

44

 

 

76

 

三周期

8.4

滿池

1086

218

50

86.2

5.80

116

57

三周期,排泥約10t

  4.運行結果與分析
  運行結果及運行數(shù)據(jù)平均值如下表(biǎo):

表6   處理工(gōng)藝運行結果及去除效果

 

項目

CODcr/(mg.1-1

去除率(lǜ)/%

SS/(mg.1-1

去除率/%

原汙水

最大值

3446

 

1718

 

最小值

839

 

202

 

平均值

1445

 

598

 

調(diào)節池出水

最大值

1333

 

311

 

最小值

830

 

153

 

平均值

1022

29.3

221

63.0

SBR池出水

最大值

122

 

75

 

最小值

76

 

40

 

平均(jun1)值

100

90.2

55

75.1

 原水的CODcr變化幅度較大,最高值在3446mg/1,最小值是839mg/1。說明該處理工藝耐衝擊負荷能力強,即對進水水質(zhì)急劇變化引起的衝擊負荷的(de)適應能力(lì)強。CODcr的去除率在一定(dìng)範圍內(nèi)會隨進水CODcr濃度的提高而(ér)增長,如圖2所(suǒ)示。然而濃度過高,超過微生物的耐受能力時,將導致處理效果的降低。

  調試運行(háng)完畢,CODcr濃度的變(biàn)化對本工藝出(chū)水水質的影響甚微,無論進水的CODcr突然升高或降低,出水(shuǐ)的CODcr值變化不大,能保證出水CODcr值在100mg/1左右(yòu),低(dī)於國標要求(qiú)的150mg/1。如圖3所示。

  5.監測驗收情況
  係統穩定運行半個月後,由市環保局監測站連續2天跟蹤取樣監測,結果表明,出水完全達到設計和排放(fàng)標準要求。詳見表5。

  四.總結

  1.工程造價與運行成(chéng)本
  基建投資35萬元(yuán),設備及安(ān)裝35.5萬元,工程總投資75萬元。
  日耗電量:530kW.h,以每度電0.50元計,則日電費265.00元,噸水(shuǐ)電耗費用:W1=0.33元(yuán)/m3
  設計操作管理定員5人,人均月工資按450元計,噸水人工(gōng)費用為:W2=0.09元/m3
  工程折舊費:W3=0.10元/m3
  每噸水處理成本:W=W1+W2+W3=0.52元/m3
  日常處理費(fèi)用(yòng):0.29元/kgCOD。
  2.本工程特點
  本工程設計工藝流程簡潔,技術可靠,高效穩定,操作管理靈活簡便,全自動運行(háng),投資省,造價低,運行(háng)費用及成本均較低,節約能源。本工程實踐證明係統設(shè)計先進、工藝合理、SBR法(fǎ)效(xiào)果顯著,消除了人們對SBR活性泥法的誤解和疑(yí)慮。調節池設置合理,為處理成功奠定了基礎,確保了出水CODcr、SS值的達標。
  3.體會
  ①阿膠汙水的特點(diǎn)除驢毛、泥(ní)砂含量(liàng)大外,有些類似於肉類加工廢水,懸浮物和有機(jī)汙染物濃度高,可生化性好,宜采用完善的預處理+以生物處理為主體的處理工藝流程。
  ②調節+SBR法(fǎ)處理阿膠汙水(shuǐ)效果十分理想,CODcr、SS等指標的去除率均(jun1)達到90%以上,並且具有剩餘(yú)汙泥少、耐衝擊(jī)負荷、費用低等優點,是一種高(gāo)效、低能耗的汙水處理工藝。
  ③SBR反應池內活性汙泥馴化後(hòu),活性高、沉降性能好、適應能力強,通過調節曝氣(qì)機的運(yùn)行時間和台數、控製混合液溶解氧(yǎng)量、調節SBR池剩餘活性汙泥的排放和沉澱、閑置時間等措施,使(shǐ)有機汙染(rǎn)物得到有效去除,能保證SBR係統具有良好的處(chù)理(lǐ)效果。
  ④活性汙泥法(fǎ)在調試(shì)運行初期提高有機(jī)負(fù)荷(hé)應該慎重,以免(miǎn)造(zào)成超負荷運行。在高度後期,則需有意加大負荷,以期促進汙泥生長,提高汙泥濃度。
  ⑤本工藝處理流程簡潔、造價低(dī)、運行操作靈活簡便、運行費用也較低,特別適合(hé)於一(yī)般(bān)中、小型食品加工廠等(děng)有機濃度高、可生化性好且水(shuǐ)量(liàng)不大的(de)工(gōng)業廢水處理。SBR法處理高濃度有機汙水及工業汙水,經濟有效,是一種很(hěn)具(jù)優勢的技術,在(zài)汙水處理中具有較大的推廣應用價值。

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