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阿膠廠汙水的(de)處理流程
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一 . 概述:

  山(shān)東省某阿膠廠是福膠集團設於平陰縣東阿鎮的老廠,主要生產傳統阿膠及(jí)阿膠保健品的原料(liào)—清膠,生(shēng)產過(guò)程(chéng)排(pái)放(fàng)的汙水中汙染物主要有驢毛、驢皮碎塊等不溶物和溶解性(xìng)、膠狀蛋折質等有機汙物,具有濃度較大、有機物含量高、可生化性(xìng)好等特點,直接排放將嚴(yán)重汙染環境。該廠(chǎng)農村小型汙水處理設備被列為濟南市重點汙染限期治理項目。該汙水治理工程采用調節+SBR法汙水處理工藝,經(jīng)過1個半月的調試運行後通過監測驗收。監測結果表明該工藝(yì)設計合理、處理效果良好、出水(shuǐ)穩定,出水水質符合GB8979--1996《國家汙水綜合排放標(biāo)準》的二級排放(fàng)標準。

  二 . 設計簡介:

  1 . 設計水質(zhì)、水量的確定
  ①  生產工藝簡介及汙水來(lái)源
  阿膠的生產工藝是先(xiān)將原料—幹驢毛浸泡、清洗,清除驢皮上沾染的汙物,再經高壓熔化,而後添加黃酒等輔料熬製成膠。泡皮、洗皮過程排放(fàng)的汙水量約占汙水總量的(de)1/3,水中主要汙染物是泥砂、驢毛、驢皮碎塊等不(bú)溶物。驢皮溶化、熬膠過程所排(pái)放的汙水中主要是溶解的(de)或膠狀的(de)蛋(dàn)白(bái)質等(děng)有機汙(wū)染物。阿膠廠汙水還包括該(gāi)廠附近宿舍區排放的生活汙水。全廠汙(wū)水經蓋(gài)板渠匯合後進入汙水處理站集中(zhōng)處(chù)理。混合汙水官感很(hěn)差,並有很重的氣味。
  ②設計水質、水量的確定
  根據廠方提供的日排放汙水量資(zī)料,設計處理規模(mó):800m3/d。
  根據廠(chǎng)方的提供有關水質(zhì)資(zī)料,原水水質見表1。經過實測,混合汙(wū)水水質具體數據詳見(jiàn)表(biǎo)3。處理要求:經處理達到國家規定的二級排放標準(GB8978-96)。

表1  原汙(wū)水水質與排放標準對照表(biǎo)

 

水質指標(biāo)

汙水水質

允許排放標準

COD(mg/1)

1800mg/1

1500mg/1

BOD5(mg/1)

1200mg/1

60mg/1

SS(mg/1)

1000mg/1

200mg/1

PH值

6--

6-9

色度(dù)(倍數(shù))

500

80

  2.汙水處(chù)理工藝設計(jì)
  ①工藝選(xuǎn)擇與確定(dìng)
  從水質情況來看,本工程汙水屬高濃度(dù)有機汙水,汙水可生化性好(hǎo)。從投資情況來看(kàn),廠方提供汙水處理用地少,經費少(shǎo)。由於有機物濃度高,采用傳統的物理化(huà)學法(fǎ)和生物(wù)處(chù)理法將對於秦效;采用物化法+生物法,將增加工(gōng)程投資和日常處理費用,所以工藝(yì)選擇以高效生化(huà)法為主,經技術比選二級處理工(gōng)藝采用SBR法(fǎ)。
  SBR法(間歇式活性汙泥法)是一種處理高濃度有機汙水行之有效的生物處理技(jì)術。SBR法是對傳統活性汙泥法的改進,具有工(gōng)藝係(xì)統組成簡單,一池多用,無須高(gāo)汙泥回流設備、二沉池,建設費用都較低等特點。在(zài)運行時,一般(bān)不產生汙泥膨脹現象,管理較簡單。並且通過對運行方式的調節,在單一的曝氣池內能進行(háng)脫(tuō)氮和(hé)除磷,運(yùn)行管理得當,處理水質優於傳統活性汙泥法。該法相對於傳統活性(xìng)汙(wū)泥法具有工藝結構與形式簡單(dān)、占地少、處理效率高、投(tóu)資省、省處(chù)理費用低、對衝擊負荷(hé)適應能力(lì)強等特點(diǎn),並且具有運行方(fāng)式靈活多變、空間上完全混合、時間上理想推流等獨特優點。
  ②工藝流程
  汙水處理選擇以SBR法為體的二級(jí)生物(wù)處理工藝,其流程如圖1。

  汙水經格柵攔截水中大塊汙物(wù)、驢毛後進入調節沉澱池,並由潛汙泵將(jiāng)汙水(shuǐ)抽入SBR反應池,經(jīng)過(guò)曝氣反應、沉澱,完成水質淨化(huà)後排放
。SBR池中剩餘汙泥重力排至汙泥濃縮池,重力分離後再由(yóu)汙泥泵(bèng)提升至汙泥幹(gàn)化場,半幹汙泥最後用作農肥。
  ③SBR運行周期設計
  SBR生化係統運行過程以進水、曝氣反應、沉澱、潷水和閑(xián)置(排泥)5個階段為一(yī)個運行周期。汙水進入係統前,反應器內已存在高濃度的(de)活性汙泥混合液,進水後活性汙泥與汙水互相混合(hé)、充分接觸,進水達到(dào)一定高度即停止進水,並且向池內曝氣供氧(或進水的(de)同時曝氣)進(jìn)行生物降解,發生有機物(wù)的去除、硝化、磷的吸收等(děng)反(fǎn)應,然後停(tíng)止曝氣和攪拌,混合(hé)液處於(yú)靜止沉澱狀態,泥(ní)水分離,上清液通過潷水器排放,而(ér)汙泥存留在SBR池內,作為種泥時入係統的下一個周期,剩餘汙泥則需要定(dìng)期排放。

  SBR池典型的運行(háng)模式如下:

  3.主要構築物設計簡介
  ①格(gé)柵
  包括車間出口的格柵和處理站的兩道格柵。由於汙水中攜有大量驢毛,限於投(tóu)資,采用簡(jiǎn)單格柵層層加(jiā)以攔(lán)截(jié),各主要排放含驢毛的車間出水口、浸皮池放水口等處均設格柵。全廠汙水匯合進入汙水處理站後,再安置粗、細兩道格柵。
  粗細柵間隙:20mm,細格柵(shān)間隙:10 mm,傾角60o。人工清除汙物。
  ②調節池
  鑒於車間(jiān)生產汙水間隙式排(pái)放,排水很不均勻(yún),水量水質(zhì)波動大,為保證生物處理設施進水的均衡,需要設置有足夠調節容積(jī)的調節池。調節池前端設整流板和較大泥鬥,使汙水中懸浮物和不溶有機物在此沉澱,並設(shè)汙泥(ní)泵定期將沉(chén)泥抽入汙泥濃縮池。在調節池(chí)的(de)後端設離心式潛汙泵,將汙水按SBR運行要(yào)求提升至SBR係統進行(háng)處理(lǐ)。調節池中存活的厭氧及兼氣微生物也能分解有機物,使大分子有機物分解成小(xiǎo)分子,提高可生化性,也將(jiāng)影響有機物的總去除率。考慮到調節池應定期清理,為了使清理期(qī)不導致係統停運,調節池分2格,分格清理,清理時維持係統的正(zhèng)常運行。
  工藝係統設計流量按40T/h,表麵負(fù)荷2m3/m2.h。
  ③SBR反應池
  SBR反應池(chí)為本工程主體構築物,該(gāi)池集均化、初(chū)沉、生物降解、二沉等(děng)功能於一體。SBR反應器的運行操作由進水、反應、沉(chén)澱、排水、閑置五個工序(xù)組(zǔ)成,這五個工序在SBR池內分時段進行。
  采用2格反應池,兩上池(chí)子交替運行,以(yǐ)使整個係統能接納連續的進水。對每格來說,運行操作(zuò)按(àn)序間(jiān)歇進行。
  設計一周期8小時。每周期SBR運行程序安排(pái)如下:

表2  SBR係(xì)統運行周期時間表

 

階段 

進水

曝氣

沉澱

潷水

閑置(排泥)

時(shí)間

1.5h

4h

1h

0.5h

 

  兩格SBR反應池運行周期如下表反示:

表(biǎo)3  SBR池周期運行控製

 

時段(h)

SBR池1

SBR池2

1

進水

曝氣

2

沉澱(diàn)

曝氣

3

潷水

4

閑置

5

沉澱

進(jìn)水

6

曝氣

潷水

7

閑置

8

  反應池體積采用350m3每格,總容(róng)積為700m3
  采(cǎi)用鋼筋砼結構,半地下式。
  ④汙泥濃縮池   選(xuǎn)用φ5×5m,鋼筋砼圓形池。
  ⑤汙泥幹化場   選用13.22m×6.15m,三格,磚砌。

表4   主要構(gòu)築物及其設計參數

 

構築物

型號規格

數量

設計及運行參數

格柵

粗、細兩道,

2座

隨時巡視,清撈雜物

調節沉(chén)澱池

鋼砼 12×3×4.2m

2格

有效容積:150m3

SBR池

鋼砼14×5.6×4.5m

2格

一個運行周期8小(xiǎo)時

汙泥濃縮池

鋼砼 φ5×5m

1座

初沉、生化汙泥混合沉澱

汙泥幹化場

磚砌(qì)11.32×6.15m

3格(gé)

 

  4.SBR係統主要設備:
  ①攪拌設備
  選用潛水攪拌機,設在(zài)SBR池前端,固(gù)定在池壁上(shàng)。1格1台,共2台。
  ②曝氣設備
  選用(yòng)離心式潛水曝氣機,對混(hún)合液起曝氣和攪拌作用,效果好,性能穩定。免除了鼓風設備(bèi)、曝氣管路係(xì)統、閘閥、曝氣器等一係列設備(bèi)。1格3台,共6台。 
  ③潷水器
  采用自行研製的機械式潷水器,由潷水槽、傳(chuán)動裝置(zhì)、排水管等組成。潷(bì)水槽是四周帶有(yǒu)三角堰的不鏽鋼槽,並帶有擋浮渣的擋板,保證浮渣不被排走。傳動裝(zhuāng)置上下運動,下降速度與水位下降同步,排水平穩。1格1台,共2台。
  ④計量設(shè)備(bèi)
  水量計量設備采用超聲波流量計,由換能器發射或接收超聲波脈衝信(xìn)信號,然後根據水位差(chà)由微計算機自動算出管道中的流量,可以連續自動(dòng)顯示瞬時流量和累計流量。該(gāi)設備安裝時注意(yì)流槽內不可積水,否則會(huì)造成誤差,顯示瞬(shùn)時流量,並使累(lèi)計流量偏大。這就需要(yào)流槽後保持一定的坡度(dù),保證(zhèng)排水通暢。
  ⑤PLC自動控製係統(tǒng)
  汙水處理係統中所有(yǒu)電氣設備的控製采用集中控製與現場手動(dòng)控(kòng)製相結合。采用PLC可編程序控製嚦(lì)嚦與各設備電控聯合,實現自動控製。SBR反應係統內設備的啟停,按設定的運行程序,根據水位和設定時(shí)間(jiān),由PLC控製。電控(kòng)係統達到了較高自動化水平,減輕了工人(rén)的勞(láo)動強度(dù)。

  三.調(diào)試、進行極驗(yàn)收情況(kuàng)

  1.汙泥接種
  菌種取自市政汙水處理廠的(de)濃縮汙泥,泥種用量30t。
  2.調試(shì)
  ①汙(wū)泥馴化期
  引進菌種之後,即進入量汙水和清水,清水:汙水=2:1,連續曝氣約20個小時,然後再進少量汙水和清水(shuǐ),曝氣直至混合液顏色變淺,之後,不再進(jìn)清水(shuǐ),逐漸增加汙水進水(shuǐ)時(shí)間和(hé)頻率,縮短進水的時間間隔(gé),進水量可按10%遞增,20天後完成汙泥(ní)馴化(huà)。同步監測(cè)出(chū)水CODcr濃度等指標,並觀察混合液汙泥性狀。在汙泥馴化期還要適時排放代謝產物,即泥(ní)水(shuǐ)分離(lí)後上清液。
  ②滿負荷運行期
  在(zài)這個階段,由於池中已培(péi)養和保持了高濃度(dù)、高活性的足夠數量的活性汙泥,池中曝氣後混合液的(de)MLSS達到5000mg/1,汙泥負荷(hé)在0.4kgBOD5/MLVSS.d,COD的去除率達到90%-95%,SBR法充分發揮作用。此過程同步監測溶解氧,控製曝氣機的運行,並進行汙泥的生物相(xiàng)鏡檢,共曆時10天左右(yòu)。
  從2000年6月下旬開始汙泥接種進行調試,出水水質(zhì)逐漸好轉,並趨於穩定,7月下旬運行趨於正常,各項指(zhǐ)標達到(dào)或超過國標(biāo)要求。
  3.調試期間的(de)監測和(hé)控(kòng)製
  在調試及運行過程中有許多影響(xiǎng)處理效果的因素,主要有進水CODcr濃度、pH值溫度、溶解氧等,所以對整個係(xì)統通過感(gǎn)官判斷和化學(xué)分(fèn)析方法進(jìn)行監測是必不可(kě)少的。根據監測分析的結果對影響(xiǎng)因素進行調整,使處理達(dá)到最佳效果。
  ①溫度
  溫度是影響整個工藝處(chù)理的主要環境因素,各種微生(shēng)物都在特定(dìng)範圍的溫度內(nèi)生長。生化處(chù)理的溫度範圍在10--40℃,最佳溫(wēn)度在20--30℃。該工程調試運行期間正值盛(shèng)夏,進水溫度在26--29℃,SBR池內平均水溫27--32℃。
  ②pH值
  pH值也是影響因素之一。阿膠汙水的pH值使用電極式測(cè)量儀測定,範圍(wéi)較窄,進水pH值在6.5--7.5之間,混合液pH值在7.0--7.5之間(jiān),而且SBR反應係統也具有較大的緩衝能力,所以(yǐ)對處理效果沒有明顯地影響(xiǎng)。
  ③營養物質
  良好的營養(yǎng)條件是產甲烷菌和有關菌群代(dài)謝、生長的(de)前提。阿膠汙水中含有豐富的營養物質,生化處理係統不需添加營養物質。
  ④懸浮物質SS:
  阿膠汙水(shuǐ)中含有大量的懸浮物,通過預處理懸浮(fú)物已(yǐ)大部分去除,但也有部分不有降解的SS進入SBR池(chí),曝氣時會形(xíng)成浮渣層,但不影響SBR係統對汙水的(de)處理。
  ⑤溶解氧量DO:
  通過溶解氧測定儀測出混合液溶解氧(yǎng)濃度,控製適當的供氧,提高(gāo)氧的利(lì)用率,保證生化(huà)過程需要的氧量。是工藝控製的主要(yào)指標。本工程曝氣時,DO控製在0.3--1.5mg/1。
  ⑥混合液濃度MLSS:
  微生物是生(shēng)物(wù)汙泥中有活性的部(bù)分(fèn),也(yě)是有機物代謝的主體,在生物處理工藝(yì)中起主要作(zuò)用,而混(hún)合液汙泥(ní)濃度(dù)MLSS的數值即(jí)大概能(néng)表示活性部分的(de)多(duō)少。對高濃度有機汙水(shuǐ)的生物處理一般均需保(bǎo)持較高汙泥濃度,本工程調試運行期間MLSS範圍在:4.4--5.6g/1之(zhī)間,最佳值為4.8g/1左右。
  ⑦進水CODcr濃度  進水中有機物濃度對SBR處理影響很大,詳見“分析”部分。
  ⑧汙泥的生物相鏡檢
  活性汙(wū)泥處(chù)於不同的生長階段,各類微生物也呈(chéng)現出不同的比(bǐ)例。細菌(jun1)承擔著分解(jiě)有機物的基本和(hé)基礎的代謝作用,而原生動物(也包括後生動物)則吞食遊離細菌(jun1)。阿(ā)膠汙水調試運行期間出現(xiàn)的(de)微(wēi)生物種類繁多,有細菌、綠藻等藻類、原生動物和後生動物,原生動物有(yǒu)太陽蟲(chóng)、蓋纖蟲、累枝蟲等,後(hòu)生動物出現了線蟲。調試運行後期SBR池混合(hé)液中固著型(xíng)纖毛蟲,如累(lèi)枝蟲的大量存在,說明處理係統有良好的出水(shuǐ)水質。
  ⑨汙(wū)泥指數SVI  正常運(yùn)行時汙泥指數在801/mg左右。
  下表列出調試運行期間一些天的記錄:

表5 調試運行記錄表

 

日期

SBR池反應水量
(m3

 進水水質

30分鍾沉降比SV
(%)

汙泥指數
SVI
(1/MG)

MLSS
(g/1)

出水水質

簡介

CODcr(mg/1)

ss(mg/1)

CODcr
(mg/1)

SS
(mg/1)

6.26

150

 

 

1

 

 

 

 

進泥(ní)種15t,溶液渾濁、色(sè)黑(hēi)、臭味漸散

6.27

180

 

 

1

 

 

 

 

6.28

210

 

 

1

 

 

 

 

泥水分離不明顯

6.29

240

 

 

1.5

 

 

 

 

顏色由黑(hēi)變淺,見到較多絮狀物

6.30

240

 

 

2

 

 

 

 

絮狀(zhuàng)物較大,上清(qīng)液(yè)透明(míng)度漸好

7.8

300

839

646

11

 

 

169

54

兩周期(qī),微生(shēng)物鏡檢見累枝蟲、汙鍾蟲,擬加大負荷

7.10

300

1161

739

12

82.2

1.46

161

42

兩周期,電磁閥壞

7.11

300

 

 

14

76.9

1.82

137

49

兩周期,上清液較(jiào)清、懸浮物少

7.12

300

3446

1718

18

76.6

2.35

179

38

兩(liǎng)周期

7.13

300

1008

324

14

67.6

2.07

171

44

三周期,加大負荷,促(cù)進汙(wū)泥生長

7.21

300

1159

202

35

81.0

4.32

167

46

三周期,水(shuǐ)體(tǐ)發黑、出水發(fā)黃、浮渣較多

7.22

300

1206

232

 

 

 

 

 

三周期,鏡檢見累枝蟲、線蟲,排泥(ní)約10t

7.26

滿池

878

232

38

71.4

5.32

137

48

三周期,汙泥凝聚性好(hǎo),上清液清亮透明,鏡檢生物相豐富

7.27

滿池

1254

444

 

 

 

137

55

三周期

7.28

滿(mǎn)池

847

162

39

83.3

4.44

122

50

三周(zhōu)期

7.29

滿池

1260

153

36

77.8

4.63

117

54

三周期,排泥約10t

7.30

滿池

 

 

40

80.6

4.96

105

45

三周期

7.31

滿池(chí)

 

 

40

83.2

4.81

97

52

三周期

8.2

滿池

830

310

36

72.7

4.95

96

44

三周期

8.3

滿池

734

 

44

 

 

76

 

三周期

8.4

滿池

1086

218

50

86.2

5.80

116

57

三(sān)周期,排泥約(yuē)10t

  4.運行結果(guǒ)與分析
  運行結果(guǒ)及(jí)運行數據平均值如下表:

表(biǎo)6   處(chù)理工藝運行結果(guǒ)及去除(chú)效果

 

項目

CODcr/(mg.1-1

去(qù)除率/%

SS/(mg.1-1

去除率/%

原汙水

最大值

3446

 

1718

 

最小值

839

 

202

 

平均值

1445

 

598

 

調節池出水

最大值

1333

 

311

 

最小值

830

 

153

 

平均值

1022

29.3

221

63.0

SBR池出水

最大值

122

 

75

 

最小(xiǎo)值

76

 

40

 

平均值

100

90.2

55

75.1

 原水的CODcr變化幅度較大,最高值在3446mg/1,最小值是839mg/1。說明該處理(lǐ)工藝耐(nài)衝擊負荷能力強,即對進水水(shuǐ)質急劇變化引起的衝擊負荷的適(shì)應(yīng)能力強。CODcr的去除率在一定範(fàn)圍內會隨進水CODcr濃度的提高而增(zēng)長,如圖2所示。然而濃度過高,超過微生物的耐受能力時,將(jiāng)導致處理效果的降低。

  調試運行完畢,CODcr濃度的變化對本工藝出水(shuǐ)水質的影響甚(shèn)微,無論進水的CODcr突然升高或(huò)降低,出水的CODcr值變化不大(dà),能保證(zhèng)出(chū)水CODcr值在100mg/1左右,低於國標要求的150mg/1。如圖3所示。

  5.監測(cè)驗收情況
  係統穩定運行半個月後,由市環保局監測站連續2天跟蹤取樣監測,結果表明,出水完全達(dá)到設計和排放標準要求。詳見表5。

  四(sì).總結

  1.工程(chéng)造價與運行成本
  基(jī)建投資35萬元,設備及安裝35.5萬元,工程總投資75萬(wàn)元。
  日耗電量:530kW.h,以每度電0.50元計,則日電費265.00元,噸水電耗費用:W1=0.33元/m3
  設(shè)計操作管理定員5人,人均月工資按450元計,噸水人工(gōng)費用為:W2=0.09元/m3
  工程折舊(jiù)費:W3=0.10元/m3
  每噸水處理成本(běn):W=W1+W2+W3=0.52元/m3
  日常處理費用:0.29元/kgCOD。
  2.本工程特點
  本工程設計工(gōng)藝流程簡潔,技(jì)術可靠,高效穩定(dìng),操作管理靈(líng)活簡便,全自動運行,投資省,造價低(dī),運(yùn)行費用及(jí)成本均較低,節(jiē)約能源。本工程實踐證明係統設計先進、工藝(yì)合理、SBR法效果顯著,消除了人們對SBR活(huó)性泥法的誤解和疑慮。調(diào)節池設置(zhì)合理(lǐ),為處理成功(gōng)奠定了基礎,確保了出水CODcr、SS值的達標(biāo)。
  3.體會
  ①阿膠汙(wū)水的特點除驢(lǘ)毛、泥砂含量大外,有些類似於肉(ròu)類(lèi)加工廢水,懸浮物和有機汙染物濃度高,可生化性好,宜采用完善(shàn)的預處理+以生物處理為主體的處理工藝流程。
  ②調節+SBR法處(chù)理阿膠(jiāo)汙水效果十分理想,CODcr、SS等指標的(de)去除率均達到90%以上,並且具有剩餘汙泥少、耐衝擊負荷(hé)、費用低等優點,是一種高效、低能耗的汙水處理工藝。
  ③SBR反應池內(nèi)活性(xìng)汙泥馴(xùn)化後,活性(xìng)高、沉降性能好、適應能力強,通過調(diào)節(jiē)曝氣機的運(yùn)行時間和台數(shù)、控製混合液溶解(jiě)氧量(liàng)、調節SBR池剩餘(yú)活性(xìng)汙泥的排放和沉澱、閑置時間等措施,使(shǐ)有機汙(wū)染物得到有效去除,能保證SBR係統具有(yǒu)良好的處(chù)理效果。
  ④活性汙泥法在調試運行(háng)初(chū)期提高有(yǒu)機(jī)負(fù)荷應該慎重,以免造成(chéng)超負荷運(yùn)行。在高度後期,則(zé)需有意(yì)加(jiā)大負荷,以期促進汙泥生長,提高汙泥濃度。
  ⑤本工藝處理(lǐ)流程簡潔、造價低、運行操(cāo)作靈活簡便、運行費用也較低,特別適合於一般中、小(xiǎo)型食品加工廠等有機濃度高、可生(shēng)化性好且水量不大的工業廢水處理。SBR法處(chù)理高濃度有機汙水及工業汙水,經濟有效,是一種很具優勢的(de)技術,在汙水處(chù)理(lǐ)中具有較大的推廣(guǎng)應用價值。

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