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13345262695山東省某阿(ā)膠廠是福膠集團設(shè)於(yú)平陰縣東(dōng)阿鎮的老廠,主要生產傳統阿膠及阿膠保健(jiàn)品(pǐn)的原料(liào)—清膠,生產過程(chéng)排放的汙(wū)水中汙染物主要有驢毛、驢皮碎塊等不溶物和溶解性、膠狀蛋折質等有機汙物,具(jù)有濃度較大、有機物含量高、可生(shēng)化性好(hǎo)等特點,直(zhí)接排放將嚴重汙染(rǎn)環(huán)境。該廠農村小型汙水(shuǐ)處理設(shè)備被列為濟南市重點汙染限期治理項目。該汙水治理工程采用調節(jiē)+SBR法汙水處理工(gōng)藝,經過1個半月的調試運行後通過監測驗收。監測結果表明該工藝設計合理、處理效(xiào)果良好、出水穩定(dìng),出(chū)水水質符合GB8979--1996《國家汙水綜合排放標準》的二級排放標(biāo)準。
二 . 設計簡介:
1 . 設計水質(zhì)、水量的確定(dìng)
① 生產工藝簡介及汙水來源
阿膠的生產工藝是先將原料—幹驢毛浸泡、清洗,清除驢(lǘ)皮上沾(zhān)染的汙物(wù),再經高(gāo)壓熔(róng)化,而後添加黃(huáng)酒等輔料(liào)熬製成膠。泡皮、洗皮過程排放的汙水量約占汙水總量(liàng)的1/3,水中(zhōng)主要汙染物是泥砂、驢毛、驢皮碎塊等不溶物。驢皮溶化、熬膠過程所排放的汙水中主要是溶解的(de)或膠狀(zhuàng)的蛋白質等有機汙(wū)染物。阿膠廠汙水還包括該廠附近宿舍區排放的生活汙水。全廠汙水經蓋板渠匯合後進入(rù)汙水處理站集(jí)中處理。混合(hé)汙水官感很差,並有很重(chóng)的氣味。
②設計水質、水量的確定
根據廠方提供的日排放汙水量資料,設計處理規(guī)模:800m3/d。
根據廠方的提供有關水質資料,原水水質見表1。經過(guò)實測,混合汙水水質具體(tǐ)數據詳見表3。處理(lǐ)要求:經處理達到國家規定的二級(jí)排放標準(zhǔn)(GB8978-96)。
表1 原汙水水質與排放標準(zhǔn)對照表
水質指標 |
汙水水質 |
允許排放標準 |
COD(mg/1) |
1800mg/1 |
1500mg/1 |
BOD5(mg/1) |
1200mg/1 |
60mg/1 |
SS(mg/1) |
1000mg/1 |
200mg/1 |
PH值 |
6-- |
6-9 |
色度(倍數) |
500 |
80 |
2.汙水處理工藝設計(jì)
①工藝選擇與確定
從水(shuǐ)質情況來(lái)看(kàn),本工程汙水屬高(gāo)濃度有機汙水,汙水可生化(huà)性(xìng)好。從投資(zī)情況來看,廠方提供汙水處(chù)理用地少,經費少。由於有機物濃度高,采用(yòng)傳統的物理化學法和生物處(chù)理法將對於秦(qín)效;采用物化法+生物法,將增加工程投資和日常處理費用,所以工藝選擇以高效生化法為主,經技術比選二級處理工藝采用SBR法。
SBR法(間歇式活性汙泥法)是一(yī)種處理高(gāo)濃度有機汙水行之有效(xiào)的生物處理技術(shù)。SBR法是對傳統活性汙泥(ní)法的改進,具有工藝係統組成簡(jiǎn)單,一池多用,無須高汙泥回流設備、二沉池,建設費用都較低等特點。在(zài)運行(háng)時,一般不產生汙泥膨脹現象(xiàng),管理較簡單。並(bìng)且通(tōng)過對運行方式的調節,在單(dān)一的曝氣池內能進行脫氮和(hé)除磷,運(yùn)行管理得當,處理水質優於傳統活性汙(wū)泥法。該法相對於傳統(tǒng)活性汙泥法具有工藝結構與形式簡(jiǎn)單、占地少、處(chù)理效率高、投資省、省處理費用低、對衝擊負(fù)荷適應能力(lì)強等特(tè)點,並且具有運行方式靈活多變、空間上完(wán)全混(hún)合、時間上理想推流等(děng)獨特優點。
②工藝流程
汙水(shuǐ)處理選擇以SBR法為體的二級生物處理工藝,其流程如圖1。
汙水經格柵攔截水中大塊汙物(wù)、驢(lǘ)毛後進入調節沉澱池,並由潛汙泵(bèng)將汙水抽入SBR反應池(chí),經過(guò)曝氣反(fǎn)應、沉澱,完(wán)成水質淨化後排放
。SBR池中剩餘汙泥重力排至汙泥濃縮池,重力分離後再由汙泥泵提升至汙泥幹化場,半幹汙泥最後用作農肥。
③SBR運行周期設計
SBR生化係統運行過程以進(jìn)水、曝氣(qì)反應、沉澱、潷水和閑置(排泥)5個階段為一個運行周期。汙水進入係統(tǒng)前,反(fǎn)應器內已存在高濃度的活性(xìng)汙泥混合液,進水後活性汙泥與汙水互相混合、充分接觸,進水達到一定高度(dù)即停止進水(shuǐ),並且向池內曝氣供氧(或(huò)進水的同時曝氣)進行生物降解,發生有機物的去除、硝化、磷的吸收等(děng)反應,然後停止曝氣和攪(jiǎo)拌,混合液處(chù)於靜止沉澱狀態,泥水分離,上(shàng)清液通過潷水器(qì)排放,而汙泥存留在SBR池內,作為(wéi)種泥時入係統(tǒng)的下一個周(zhōu)期,剩(shèng)餘汙泥則需要定期排放。
SBR池典型的運行模式如下(xià):
3.主要(yào)構築物設計(jì)簡介
①格柵
包括車間出口的格柵和處理站的兩道格柵。由(yóu)於汙水中攜(xié)有大量驢毛,限於投資,采用簡單格柵層層加以攔截,各主要排放含驢毛的車間出水口、浸(jìn)皮池放水口等處均設格柵。全廠汙水匯合進入汙水處理站後,再安(ān)置粗(cū)、細兩道格柵。
粗細柵(shān)間隙(xì):20mm,細格柵間隙:10 mm,傾角60o。人工清除(chú)汙(wū)物。
②調節池(chí)
鑒(jiàn)於車間生產汙水間(jiān)隙式排放,排(pái)水很不均勻,水量水質(zhì)波動大,為(wéi)保證(zhèng)生物處理設施進水的均衡,需要設置有(yǒu)足夠調節容(róng)積的調(diào)節池。調節池前端設整流板和(hé)較大泥鬥,使汙水中(zhōng)懸浮物和不溶有機(jī)物在(zài)此沉澱,並設汙泥(ní)泵定期將沉泥抽(chōu)入汙泥濃(nóng)縮池。在調節池的(de)後端設離(lí)心式潛汙泵,將汙水按SBR運行(háng)要求提升至SBR係統進行處理。調節池中存活的厭氧及兼氣微生(shēng)物也能分解有機物,使大(dà)分子有機物分解成小分子,提高可(kě)生化性,也將影(yǐng)響有機物的總去除率。考慮到調節池(chí)應定期清理,為了使清理期不導致係統停運,調節池分2格,分格清理,清理時維持係統的正常運行。
工藝係統設(shè)計流量按40T/h,表麵負荷2m3/m2.h。
③SBR反應池
SBR反應(yīng)池為本(běn)工程主體(tǐ)構築物(wù),該池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能於一體。SBR反應器的運行操作由(yóu)進(jìn)水、反應、沉澱、排水、閑置五個工序組成,這五個(gè)工(gōng)序在SBR池內分時段進行。
采用2格反應池,兩(liǎng)上池子交替運行,以使整個係統能接納連續的(de)進水。對每(měi)格來(lái)說,運行操(cāo)作按序間歇進行。
設計(jì)一周期8小時(shí)。每周期SBR運行程序安排如下:
表2 SBR係統運行周(zhōu)期(qī)時間表
階段 |
進(jìn)水 |
曝氣 |
沉澱 |
潷水 |
閑置(排泥) |
時間 |
1.5h |
4h |
1h |
0.5h |
|
兩格SBR反應池(chí)運行周期如下表反示:
表3 SBR池周期運(yùn)行(háng)控製
時段(duàn)(h) |
SBR池1 |
SBR池2 |
1 |
進水 |
曝氣 |
2 |
沉澱 |
|
曝氣 |
||
3 |
潷水 |
|
4 |
閑置 |
|
5 |
沉澱 |
進(jìn)水 |
6 |
曝氣 |
|
潷水 |
||
7 |
||
閑置 |
||
8 |
反應池體積采用350m3每(měi)格,總容積為(wéi)700m3。
采用鋼筋砼結構,半地下式。
④汙泥濃縮(suō)池 選用φ5×5m,鋼筋砼圓形池。
⑤汙泥(ní)幹化場 選用13.22m×6.15m,三格,磚砌。
表4 主要構築物及其設計參數
構築物 |
型號(hào)規格 |
數量 |
設計及運行參數 |
格柵 |
粗、細兩(liǎng)道, |
2座 |
隨時巡視,清撈雜物 |
調節沉澱池 |
鋼砼 12×3×4.2m |
2格 |
有效容積:150m3 |
SBR池 |
鋼砼14×5.6×4.5m |
2格 |
一個(gè)運行周期8小時 |
汙泥濃縮池 |
鋼砼 φ5×5m |
1座 |
初沉、生化汙泥(ní)混(hún)合沉澱 |
汙(wū)泥幹化場 |
磚砌11.32×6.15m |
3格 |
|
4.SBR係統主要設備:
①攪拌設備
選(xuǎn)用潛水攪拌機(jī),設(shè)在SBR池前端(duān),固定在池壁上。1格(gé)1台,共2台。
②曝氣設備(bèi)
選用離心式(shì)潛水曝氣機,對混合液起曝(pù)氣和攪(jiǎo)拌(bàn)作用,效果好,性能穩定。免除了鼓(gǔ)風設備、曝氣(qì)管路係(xì)統、閘閥、曝氣器等一係列設備。1格3台,共6台。
③潷水器
采用自行研製的機械式潷水器,由潷水(shuǐ)槽、傳動裝置、排水(shuǐ)管等組成。潷水槽是四周帶有三角堰的不(bú)鏽鋼槽,並帶有擋浮渣的(de)擋板,保(bǎo)證浮(fú)渣不被排走。傳動裝(zhuāng)置上下運動,下降(jiàng)速度與(yǔ)水位(wèi)下(xià)降同步,排(pái)水平(píng)穩。1格1台,共2台。
④計量設(shè)備(bèi)
水量計量設備采用超聲波流量計,由換(huàn)能器發射或接收超(chāo)聲波脈衝(chōng)信信號,然後根據水位差由微計算機(jī)自(zì)動算出管道中的流量,可以連續自動顯示瞬時流量和累計流量。該設備安裝時注意流槽內不可積水,否(fǒu)則會(huì)造成誤差(chà),顯示瞬時流量,並使累計流量偏大。這就需要流槽後保持一定(dìng)的坡度(dù),保證排水通暢。
⑤PLC自動控製係統
汙水處(chù)理係統中所有電氣設備的控製采用集中控製與現場手動控製相結合。采用PLC可(kě)編程序控製嚦嚦與各設備電控聯(lián)合,實現自動控製。SBR反應(yīng)係統內設備的啟停,按設定的運行程序,根據水(shuǐ)位(wèi)和設定時間,由PLC控製。電控係統達到了較高自動化水平,減輕了工人的勞動(dòng)強度。
三.調試、進行極驗收(shōu)情(qíng)況
1.汙泥接種(zhǒng)
菌種取(qǔ)自市政汙(wū)水處理廠(chǎng)的濃縮汙泥,泥種用(yòng)量30t。
2.調試
①汙(wū)泥馴化期
引進菌(jun1)種之後,即進入量汙水和(hé)清水,清水:汙水=2:1,連續曝氣約20個小時,然後再進少(shǎo)量汙水和清(qīng)水,曝氣直至混合液顏色變淺,之(zhī)後(hòu),不再進清(qīng)水,逐漸增加汙水進水時間(jiān)和頻率,縮(suō)短進水的時間間隔,進水量可按10%遞增,20天後完成汙泥馴化(huà)。同步(bù)監測出水CODcr濃度等指標,並觀(guān)察混合液汙泥(ní)性狀。在汙泥(ní)馴化期還要適時排放代謝(xiè)產物(wù),即泥水分離後上清液。
②滿負荷運行(háng)期
在這(zhè)個階段,由於池中已培(péi)養(yǎng)和保持了高(gāo)濃度(dù)、高活(huó)性的足夠數(shù)量的(de)活性汙泥,池中曝氣後混合液的MLSS達到5000mg/1,汙泥負荷在0.4kgBOD5/MLVSS.d,COD的去除率達到90%-95%,SBR法充分發(fā)揮作用。此過程同步監測溶解氧,控製曝氣機的運行,並進行(háng)汙泥的生物相鏡檢,共(gòng)曆時10天左右。
從2000年6月(yuè)下旬開始(shǐ)汙(wū)泥接種進行調試,出水水質逐漸好轉(zhuǎn),並趨於穩定(dìng),7月(yuè)下旬運行趨於正常,各項指(zhǐ)標達到或超過國標要求。
3.調試期(qī)間的(de)監測和控製(zhì)
在調試及運行過程中有許多影響(xiǎng)處理效果(guǒ)的因素,主要有進水CODcr濃度、pH值(zhí)溫度、溶解氧等,所(suǒ)以對整個係統通過感官(guān)判斷(duàn)和化(huà)學分析方法進行監測是必不可少的。根據監測分析的結果對影響因素(sù)進行(háng)調整,使處理達到最佳(jiā)效果。
①溫度
溫(wēn)度是影響整個工藝處理的主要環境因素(sù),各種微生物都在特(tè)定範圍(wéi)的溫度內生(shēng)長。生化(huà)處理的溫度範圍在10--40℃,最佳溫度在(zài)20--30℃。該工程調試運(yùn)行期間正值盛夏(xià),進水溫度在26--29℃,SBR池內平均水溫27--32℃。
②pH值
pH值也是影響因素之一。阿膠汙水的pH值使用電極(jí)式測量儀測定,範圍較窄,進水pH值在6.5--7.5之間,混合液pH值在(zài)7.0--7.5之間,而且SBR反應係統也具有較大的緩衝能力,所以對處理(lǐ)效果沒有明顯地影響。
③營養物質
良好的營養條件是產甲烷菌和有關菌群代(dài)謝、生長的前提。阿膠汙水中含有豐富的營(yíng)養物質,生化(huà)處理係統不需添加營養物質。
④懸浮物質SS:
阿膠汙水中含有大量的懸浮物,通過預處(chù)理懸浮物已大部分去除,但也有(yǒu)部分不有降(jiàng)解的SS進入SBR池,曝氣時會形成浮渣層,但不影響SBR係統對汙水的處理。
⑤溶解氧量DO:
通過溶解氧測定儀測(cè)出(chū)混(hún)合液溶解氧濃度,控製適當的供氧,提高氧的利用率,保證(zhèng)生化過(guò)程需要的氧量。是工藝控製的主要指標。本工程曝氣時,DO控製在0.3--1.5mg/1。
⑥混合(hé)液濃度MLSS:
微生物是生物汙泥(ní)中有活性的部(bù)分,也是有機物代謝的主(zhǔ)體,在生物處理工藝中起主要作用,而混合液汙泥濃度(dù)MLSS的數值即大概能表示活性(xìng)部分的多少。對高濃度有機汙水的生物處理一般均需保持較高汙泥濃度,本工程(chéng)調(diào)試運行期間MLSS範圍在:4.4--5.6g/1之間,最佳值為4.8g/1左右。
⑦進水CODcr濃度 進水中有機物濃度對SBR處理影響很大,詳見(jiàn)“分析”部分。
⑧汙泥的生物相鏡檢
活性汙泥處於不同的生長階段,各類微生物也呈現出不同的比例。細菌(jun1)承擔著分解有機物的基本和基(jī)礎的代謝作用,而原生動物(也包括後生動物(wù))則吞食遊離細菌。阿膠汙水調試運行期間出現的微生物種類繁多,有細菌、綠藻等藻類(lèi)、原生動物和後(hòu)生動物,原生動物有太陽蟲(chóng)、蓋纖蟲、累枝蟲等,後生動物出現了線蟲。調試運行(háng)後期SBR池混合液中(zhōng)固著型纖毛蟲,如累枝蟲的大量存在,說明(míng)處理係統有良好的(de)出(chū)水水質。
⑨汙泥指數SVI 正常運行時汙(wū)泥指數在801/mg左右。
下表列出調試運(yùn)行期間一些天(tiān)的記錄:
表5 調試運行(háng)記(jì)錄表
日期 |
SBR池反應水量(liàng) |
進水水質 |
30分鍾沉降比(bǐ)SV |
汙泥指數 |
MLSS |
出(chū)水水質 |
簡介 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODcr(mg/1) |
ss(mg/1) |
CODcr |
SS |
||||||
6.26 |
150 |
|
|
1 |
|
|
|
|
進泥種15t,溶(róng)液渾濁、色(sè)黑、臭味(wèi)漸散 |
6.27 |
180 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
6.28 |
210 |
|
|
1 |
|
|
|
|
泥(ní)水分離不明顯 |
6.29 |
240 |
|
|
1.5 |
|
|
|
|
顏色由黑變淺,見到(dào)較多(duō)絮狀物 |
6.30 |
240 |
|
|
2 |
|
|
|
|
絮(xù)狀物(wù)較大,上清(qīng)液透明度漸好 |
7.8 |
300 |
839 |
646 |
11 |
|
|
169 |
54 |
兩周期,微生物鏡檢見累枝蟲、汙鍾(zhōng)蟲,擬加大負荷 |
7.10 |
300 |
1161 |
739 |
12 |
82.2 |
1.46 |
161 |
42 |
兩周期,電磁閥壞 |
7.11 |
300 |
|
|
14 |
76.9 |
1.82 |
137 |
49 |
兩周(zhōu)期,上清液較清、懸浮物少 |
7.12 |
300 |
3446 |
1718 |
18 |
76.6 |
2.35 |
179 |
38 |
兩周(zhōu)期 |
7.13 |
300 |
1008 |
324 |
14 |
67.6 |
2.07 |
171 |
44 |
三周期,加大負荷(hé),促進(jìn)汙(wū)泥生長 |
7.21 |
300 |
1159 |
202 |
35 |
81.0 |
4.32 |
167 |
46 |
三周(zhōu)期,水體發黑、出水發黃、浮渣較多 |
7.22 |
300 |
1206 |
232 |
|
|
|
|
|
三(sān)周期(qī),鏡檢見累枝蟲、線蟲(chóng),排泥約10t |
7.26 |
滿池 |
878 |
232 |
38 |
71.4 |
5.32 |
137 |
48 |
三周期,汙泥凝聚性好(hǎo),上清液清(qīng)亮透明,鏡檢生物相豐富 |
7.27 |
滿池 |
1254 |
444 |
|
|
|
137 |
55 |
三周期 |
7.28 |
滿池 |
847 |
162 |
39 |
83.3 |
4.44 |
122 |
50 |
三(sān)周期 |
7.29 |
滿池 |
1260 |
153 |
36 |
77.8 |
4.63 |
117 |
54 |
三周(zhōu)期(qī),排泥約10t |
7.30 |
滿池 |
|
|
40 |
80.6 |
4.96 |
105 |
45 |
三(sān)周期 |
7.31 |
滿池 |
|
|
40 |
83.2 |
4.81 |
97 |
52 |
三周期 |
8.2 |
滿池 |
830 |
310 |
36 |
72.7 |
4.95 |
96 |
44 |
三周(zhōu)期 |
8.3 |
滿池 |
734 |
|
44 |
|
|
76 |
|
三周(zhōu)期 |
8.4 |
滿池 |
1086 |
218 |
50 |
86.2 |
5.80 |
116 |
57 |
三周(zhōu)期,排泥約10t |
4.運行結果與分析(xī)
運行(háng)結果(guǒ)及運行數據平均值(zhí)如下表:
表6 處理工藝運行結果及(jí)去(qù)除效果
項目 |
CODcr/(mg.1-1) |
去除(chú)率/% |
SS/(mg.1-1) |
去除率/% |
|
原汙水 |
最大值 |
3446 |
|
1718 |
|
最小值 |
839 |
|
202 |
|
|
平均值 |
1445 |
|
598 |
|
|
調節池出水 |
最大值 |
1333 |
|
311 |
|
最小值 |
830 |
|
153 |
|
|
平(píng)均值 |
1022 |
29.3 |
221 |
63.0 |
|
SBR池出水 |
最大值 |
122 |
|
75 |
|
最小(xiǎo)值 |
76 |
|
40 |
|
|
平均值(zhí) |
100 |
90.2 |
55 |
75.1 |
原水的CODcr變化幅度較大,最高值在3446mg/1,最小值是839mg/1。說明該處理工藝耐衝(chōng)擊負荷能力強,即對進水水質急劇(jù)變化引起的(de)衝擊負荷的適應能力(lì)強。CODcr的去除率(lǜ)在一定範圍內會隨進水(shuǐ)CODcr濃度的提高(gāo)而增長,如圖2所示。然(rán)而濃度過高,超過(guò)微生(shēng)物的耐受能力時,將導致處理效果的降低。
調(diào)試運行完畢,CODcr濃度的變化(huà)對本(běn)工藝出水水質的影響甚微,無論進水的CODcr突然升高或降低,出水的CODcr值變化不大,能保證出水CODcr值在100mg/1左右(yòu),低於國標(biāo)要求的150mg/1。如圖3所示。
5.監測驗收(shōu)情況
係統穩定運行半個月後,由市環保局監測站連續2天(tiān)跟蹤取樣監測,結果表明,出水完全達到設計和排放(fàng)標準要(yào)求。詳見表5。
四.總結
1.工(gōng)程造價與運行成本
基建投資35萬元,設備(bèi)及安裝35.5萬元,工程總投資75萬元。
日耗電量:530kW.h,以每度(dù)電0.50元計,則(zé)日(rì)電費265.00元,噸水電耗費用:W1=0.33元/m3。
設計(jì)操作管理定員5人,人均月工(gōng)資按450元計,噸水人工費用為:W2=0.09元/m3。
工程(chéng)折舊費:W3=0.10元/m3。
每噸水處理成本:W=W1+W2+W3=0.52元/m3。
日常處理(lǐ)費用:0.29元/kgCOD。
2.本工(gōng)程特點
本工程設計工藝流程簡潔,技術可靠,高效穩定,操(cāo)作管(guǎn)理靈活(huó)簡便,全自動運行,投資省,造價(jià)低,運行費用及成本(běn)均較低(dī),節約能源。本工程實踐證明係統設計先進、工藝合理、SBR法效果顯著,消除了人們對SBR活性(xìng)泥法的誤解和疑慮。調節池設置(zhì)合理,為處理成功奠定了基礎,確保了出水CODcr、SS值的達標。
3.體會
①阿膠汙水的特點除驢毛、泥砂含量大外,有些類似於肉類加工廢水,懸浮物(wù)和有機汙染物濃度高,可生化性(xìng)好(hǎo),宜采用完善(shàn)的預處理+以生物處理為主體的處理工藝流(liú)程。
②調(diào)節+SBR法處理阿膠汙水效果十(shí)分理想,CODcr、SS等指標的去除率均達到90%以(yǐ)上,並且具有剩餘汙泥少、耐(nài)衝擊負荷、費用低等優點,是一種高效、低能耗的汙水處理工藝。
③SBR反應池(chí)內活性汙泥馴化(huà)後,活性高、沉降(jiàng)性能好、適應能力強,通過調節曝氣機的運行時間和台數、控製混合液溶解氧量、調節SBR池剩餘(yú)活性汙泥的排放和沉澱、閑置時間等措施,使有機汙染物(wù)得到有效去除,能保證SBR係統具有良好(hǎo)的處理效果。
④活性汙泥法在調試運(yùn)行初期提高有機負荷應該慎重,以免造成超(chāo)負荷運(yùn)行(háng)。在(zài)高度後期,則需有意(yì)加大負(fù)荷,以(yǐ)期促進汙泥生長,提高(gāo)汙泥濃度。
⑤本工藝處理流程簡潔、造價低、運行操作靈活簡便、運行費用也較低,特別適合於一般中、小型食品加工廠等有機濃度(dù)高、可生化性好且水量不大的工業廢水處理。SBR法處理高濃度有機汙水及工業汙水,經濟(jì)有效,是一種很具優勢的技術,在汙水處(chù)理中具有較大的推廣應用價值。
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