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阿膠廠汙(wū)水的處理流程
時間:2017-05-03瀏覽量:420
一(yī) . 概述:

  山東省某阿(ā)膠(jiāo)廠(chǎng)是福膠集團設於平(píng)陰縣東(dōng)阿鎮的老廠(chǎng),主要生產傳統(tǒng)阿膠及阿膠保健品的(de)原料(liào)—清膠,生產過程排放的汙水中汙染物主要有驢毛、驢皮碎塊等不溶物和溶解性、膠狀蛋折質等有機汙物,具有濃度較大(dà)、有(yǒu)機物含量高、可生化性(xìng)好等(děng)特點,直接(jiē)排放將嚴(yán)重汙染環境。該(gāi)廠(chǎng)農村小型汙水處(chù)理設備(bèi)被列(liè)為濟南市重點汙染(rǎn)限期治理項目。該汙水治理(lǐ)工(gōng)程采用調節+SBR法汙水處理工藝,經過1個半月(yuè)的調試運行後通過監(jiān)測驗(yàn)收。監測結果表明該工藝設計合理、處理效果良好、出水穩定,出水水質符合GB8979--1996《國家汙水綜合排放標(biāo)準》的二級排(pái)放標準。

  二 . 設計簡介:

  1 . 設計水質、水量的確(què)定(dìng)
  ①  生產工藝簡介及汙水來源
  阿膠的生(shēng)產(chǎn)工藝是先將原料—幹驢(lǘ)毛浸泡、清洗,清除驢皮上沾染的汙物,再經高壓熔化,而後添加黃酒等輔料熬製成膠。泡皮、洗皮過程排放的汙水量約占汙水(shuǐ)總量的1/3,水中主要汙染物是泥砂、驢毛、驢皮碎塊等不溶物。驢皮溶化、熬(áo)膠(jiāo)過程所排(pái)放的汙水中主要是溶解的或膠狀的蛋白質等有機汙(wū)染物。阿膠廠汙水還包括該廠附(fù)近宿舍區排放的生活汙水。全廠汙水經蓋板渠匯(huì)合(hé)後(hòu)進入汙水處理站集中處理。混合汙水官感很差,並有很重的氣味(wèi)。
  ②設計水質、水量的確定
  根據廠方提供的日排放汙水量資料,設計處理規(guī)模(mó):800m3/d。
  根據廠(chǎng)方的提供有關水質資料,原(yuán)水水質見表1。經過實測(cè),混合汙(wū)水水(shuǐ)質具體數據詳見表3。處理要求:經處理達到國家規定的二級排放標準(zhǔn)(GB8978-96)。

表(biǎo)1  原汙水(shuǐ)水(shuǐ)質與排放標準對照表

 

水質指標(biāo)

汙水水質

允許排放標(biāo)準

COD(mg/1)

1800mg/1

1500mg/1

BOD5(mg/1)

1200mg/1

60mg/1

SS(mg/1)

1000mg/1

200mg/1

PH值

6--

6-9

色度(倍數)

500

80

  2.汙水處理工藝設計
  ①工藝選擇與確(què)定
  從水質情(qíng)況來看,本工程汙水屬高濃度有機汙(wū)水,汙水(shuǐ)可生化性(xìng)好。從(cóng)投資情況來看,廠方提供汙水處理用地少(shǎo),經費少。由於有(yǒu)機物(wù)濃(nóng)度高,采用傳統的物理化學法和(hé)生物處理法將對(duì)於(yú)秦效;采用物化法+生物法(fǎ),將增加工程投資和日常處理費用(yòng),所(suǒ)以工藝選擇以高效生化法為主,經技術比選二級處理(lǐ)工藝采用SBR法。
  SBR法(fǎ)(間歇式活(huó)性汙泥法)是一種處理高濃度有機汙(wū)水行之有效的生(shēng)物處理技術。SBR法是對傳統活性汙泥法的改進,具有工藝係統組成簡單,一(yī)池(chí)多用,無須高汙泥回流設備、二沉池,建設費用都較低等特點。在運行時(shí),一般不產生汙泥膨(péng)脹現象,管理(lǐ)較簡單。並且通過對運(yùn)行方式的調節,在單一的曝氣池內能進行脫氮和除磷,運行管理(lǐ)得當,處理水質優(yōu)於傳統活性汙泥法。該法相對於傳統活性(xìng)汙(wū)泥法具有工藝結構與(yǔ)形式簡單、占地少、處理效率(lǜ)高、投資省(shěng)、省處理費用(yòng)低、對衝(chōng)擊負荷適應能力強等特點(diǎn),並且具有運行方式靈活多變、空間上完全混合、時間(jiān)上(shàng)理想推流(liú)等獨(dú)特優點。
  ②工(gōng)藝流程
  汙水處理選擇(zé)以SBR法(fǎ)為體的二級生物處理工藝,其流程如圖1。

  汙水(shuǐ)經格柵攔截水中(zhōng)大塊汙物(wù)、驢毛後進入調節沉(chén)澱池,並由潛汙泵將汙水抽入SBR反應池,經過曝氣反應、沉澱,完(wán)成水質淨化後排放
。SBR池中(zhōng)剩餘(yú)汙泥重力排至汙(wū)泥濃縮池,重力分離後再由汙泥泵(bèng)提升至汙泥幹化場,半幹汙泥最(zuì)後用作農肥(féi)。
  ③SBR運行周期設計
  SBR生化係統運行過程以進水、曝氣反應、沉澱、潷水和閑置(排泥)5個階(jiē)段為一個運行周期。汙水進入係統前,反應器內已存在高(gāo)濃度的活性汙泥混合液,進水後活性汙泥與汙(wū)水互(hù)相混合、充分(fèn)接觸,進水達到一定高度(dù)即停止進水,並且向池內曝氣供氧(或進水的同時曝氣)進行生(shēng)物降解,發生有機物的(de)去除、硝化、磷(lín)的吸(xī)收等反應,然後停止(zhǐ)曝氣和攪拌,混合液處於靜止沉澱狀態,泥水分(fèn)離,上清液通過潷水(shuǐ)器排放,而汙泥存留在SBR池內,作為種泥時入係統的下一個周期,剩餘汙泥則需要(yào)定期排放。

  SBR池典型的運行模式如下(xià):

  3.主要(yào)構(gòu)築物設計(jì)簡介
  ①格柵
  包括車間出口(kǒu)的格柵和處理站的兩道格柵。由於汙水中攜有大(dà)量驢毛,限於投資,采用(yòng)簡單格柵層(céng)層加以攔截,各主要排放含驢毛的車間出水(shuǐ)口、浸皮池放水口等處均設格柵。全廠汙水匯合進入汙水處理站後,再安置粗、細兩道格柵。
  粗細柵間隙:20mm,細格柵間隙:10 mm,傾角60o。人工清除汙物。
  ②調節池
  鑒於車間生產(chǎn)汙水間隙式排放,排水很不均勻,水量(liàng)水質波動大,為保證生物處理設施進水的均衡(héng),需(xū)要(yào)設置有足夠調節容積的調(diào)節池。調節(jiē)池前端(duān)設整流板和較大(dà)泥鬥,使汙(wū)水中懸(xuán)浮物和不溶有機物在此(cǐ)沉澱,並設汙泥泵定期將沉泥抽入汙泥濃縮池。在調節池的後端設(shè)離心式潛汙泵,將汙水按SBR運行要求提升至SBR係統進行處(chù)理。調節池中存活(huó)的厭氧及兼氣微生物(wù)也能分解有機物,使大分(fèn)子(zǐ)有機物分(fèn)解成小分子,提高可生化性,也將影(yǐng)響有機物的總去除率。考慮到調節池應定期清理,為了(le)使清理期不導致係統停運,調節池分(fèn)2格,分格清理(lǐ),清理時維持係統的正常運行。
  工藝係統設計流量按(àn)40T/h,表麵負荷2m3/m2.h。
  ③SBR反(fǎn)應池
  SBR反應(yīng)池(chí)為本工(gōng)程主體構築物,該(gāi)池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能於一體。SBR反應器(qì)的運行(háng)操作由(yóu)進水、反應、沉澱、排水、閑置五個工序組成,這五個工序在SBR池內分時段進行。
  采用2格反應池,兩上池子交替運行,以使整個係統能接納連續(xù)的(de)進水。對每格來說(shuō),運(yùn)行操作按序間歇進行。
  設計一周期8小時。每周期SBR運行程序安排如下:

表(biǎo)2  SBR係統運行周期時間表

 

階段 

進水

曝氣

沉澱

潷水

閑置(排泥)

時間

1.5h

4h

1h

0.5h

 

  兩格SBR反應池運行周(zhōu)期如下(xià)表反示:

表3  SBR池周(zhōu)期運行控製

 

時(shí)段(h)

SBR池1

SBR池2

1

進水

曝氣

2

沉(chén)澱

曝氣

3

潷水

4

閑置

5

沉澱

進水

6

曝氣

潷水

7

閑置

8

  反應池體積采用350m3每格,總(zǒng)容積為700m3
  采用鋼筋砼結構,半地下式。
  ④汙泥濃縮池   選用φ5×5m,鋼筋砼圓形池。
  ⑤汙泥(ní)幹化(huà)場   選用13.22m×6.15m,三格,磚砌。

表4   主要(yào)構築(zhù)物及其設計參數

 

構築物

型號規格(gé)

數量(liàng)

設計(jì)及運(yùn)行參數

格柵

粗、細兩道(dào),

2座

隨時巡視,清撈雜物

調節沉澱池(chí)

鋼(gāng)砼(tóng) 12×3×4.2m

2格(gé)

有效容積:150m3

SBR池

鋼砼14×5.6×4.5m

2格

一個運行周期8小時

汙泥濃(nóng)縮池

鋼砼 φ5×5m

1座

初沉、生化汙泥混合沉澱

汙泥幹化場(chǎng)

磚(zhuān)砌(qì)11.32×6.15m

3格

 

  4.SBR係統主要設備:
  ①攪拌設備
  選(xuǎn)用潛水攪拌機,設在SBR池前端,固定在(zài)池壁上。1格1台,共(gòng)2台。
  ②曝氣設備
  選(xuǎn)用離心式潛水曝氣(qì)機,對混合液起曝氣和攪拌作用,效果好,性能(néng)穩(wěn)定(dìng)。免除了鼓風設備、曝氣管路係統、閘閥、曝氣器等一(yī)係列設備。1格3台,共6台。 
  ③潷水器
  采用自行研製的機械式潷水(shuǐ)器,由潷水槽(cáo)、傳動裝置、排水管等組成。潷水槽(cáo)是四(sì)周帶有三角堰的不鏽鋼槽,並帶有(yǒu)擋(dǎng)浮渣的擋(dǎng)板,保證浮渣不被排走。傳動(dòng)裝(zhuāng)置上下運動,下降速度與水(shuǐ)位下降同步,排水平(píng)穩。1格1台,共2台(tái)。
  ④計量設備
  水量計量設備采用超聲波流量計(jì),由(yóu)換能(néng)器發射或接收超聲波脈衝信信號,然(rán)後根據水位差由微計算機自動算出管道中的流量,可(kě)以連續自動顯示瞬(shùn)時流量和累計流量。該設備(bèi)安裝時注意流槽內不可(kě)積水,否則會造成誤差,顯示瞬時流量,並使累計流量偏大。這就(jiù)需要流槽後保持一定的坡度,保證排水通暢。
  ⑤PLC自動控製係統
  汙水處理係統中所(suǒ)有電氣設備的控製采用集中控製與現(xiàn)場手(shǒu)動控製相結合(hé)。采用PLC可(kě)編程序控製(zhì)嚦嚦與各設備電控聯合,實現自動控製。SBR反應係統內(nèi)設備的啟停,按設定的運行程序,根據水位(wèi)和設定時間,由PLC控製。電控係(xì)統達到了較高自動化水平,減輕了工人的勞動強度。

  三.調試、進行極驗收(shōu)情(qíng)況

  1.汙泥接種
  菌種取自市政汙水處理廠的濃縮汙泥,泥種用量30t。
  2.調試
  ①汙泥馴化期
  引進菌種之後,即進入量(liàng)汙水和(hé)清水(shuǐ),清水:汙(wū)水=2:1,連續曝氣約20個小時,然後再進少量汙水(shuǐ)和清水,曝(pù)氣直至混合液顏(yán)色變淺,之後,不再進清水,逐漸增加汙水進水時間和頻率,縮短進水的時間間隔,進水(shuǐ)量可按10%遞增,20天後完成汙泥馴化。同步監測出水CODcr濃度等指標,並觀察混合液汙泥性狀。在汙泥馴化期還要適時排放代謝產物,即泥水分離(lí)後上清(qīng)液。
  ②滿負荷運行期
  在這個階段,由於池(chí)中已培養和保持了高濃度、高活性的足夠數量的活性汙泥,池中曝氣後混合(hé)液的MLSS達到5000mg/1,汙泥負荷在0.4kgBOD5/MLVSS.d,COD的去除率達到90%-95%,SBR法充分發揮(huī)作用。此過程同步監測溶解氧,控製曝氣機的運行,並進行汙泥的生物相鏡檢,共曆時10天左右。
  從2000年6月下旬開始汙泥接種進行調試,出水水質逐漸好轉,並(bìng)趨於穩定,7月下旬運行趨(qū)於正常,各項指標達到或超(chāo)過國(guó)標要(yào)求。
  3.調試期間的監(jiān)測和控製
  在調試及運行過程中有許多(duō)影響處理(lǐ)效果的因素,主要有進(jìn)水(shuǐ)CODcr濃度、pH值溫度、溶解氧(yǎng)等,所(suǒ)以對整個係統通過感官判斷(duàn)和化學分析方法進行監測是(shì)必不可少的。根據(jù)監(jiān)測分析的結果對影響因(yīn)素進行調整,使處理達到最佳效果。
  ①溫度
  溫度是影響整個工藝處理的主要(yào)環境因素,各種微生物都在特定範圍的溫(wēn)度內生長。生化處理(lǐ)的溫度範圍在10--40℃,最佳溫度在20--30℃。該工程調試運行(háng)期間正值盛(shèng)夏,進水溫度在26--29℃,SBR池內平均水溫27--32℃。
  ②pH值
  pH值也是影響因素之一。阿膠汙水的pH值使用電(diàn)極式測量儀測(cè)定,範圍較窄,進水pH值在6.5--7.5之間,混合液pH值在7.0--7.5之間(jiān),而(ér)且SBR反應(yīng)係統也具有較大的緩衝能力,所以對處理效(xiào)果沒有明顯地影響。
  ③營養(yǎng)物質(zhì)
  良好的營養條件是產甲(jiǎ)烷菌和有關菌群代謝、生長的前提。阿膠汙水中含有豐(fēng)富的營(yíng)養物質,生(shēng)化處理係(xì)統不需添加營養物(wù)質。
  ④懸(xuán)浮物質SS:
  阿膠汙水(shuǐ)中含有大量的懸浮物,通過預處理懸浮物已大部分去除,但也有部(bù)分不有降解的SS進入SBR池,曝氣時會形成浮渣層,但不影(yǐng)響SBR係統對汙水的處理。
  ⑤溶解氧量DO:
  通過(guò)溶解氧測定儀測出混合液溶(róng)解氧濃度,控製適當的供氧,提高氧的利用率,保(bǎo)證生化過程需要的氧量。是工藝(yì)控製的主要指標。本工程曝氣時,DO控製在0.3--1.5mg/1。
  ⑥混合液濃度MLSS:
  微生物(wù)是生物汙泥中有活性的部分,也(yě)是有機物代謝的主體,在生物(wù)處理工藝中(zhōng)起主要作用,而(ér)混合液汙泥濃度MLSS的(de)數值即大概能表示活性部分的多少。對高濃度有機汙(wū)水的生物處理一般均需保持較高汙泥濃度,本(běn)工程調試運行期間MLSS範(fàn)圍在(zài):4.4--5.6g/1之間,最佳值為4.8g/1左右。
  ⑦進水CODcr濃度  進水中有機物濃度對SBR處理影響很大,詳見“分析”部(bù)分。
  ⑧汙泥的(de)生物相鏡(jìng)檢(jiǎn)
  活性汙泥處於不同的生長階段,各類微生(shēng)物也呈現出不同的比例。細菌承擔著分解有機物的基本和基礎的代(dài)謝作用,而原(yuán)生動物(也包括後生(shēng)動物)則吞食遊離細菌。阿膠汙水調試運行期間出現的微生物種(zhǒng)類繁多,有細菌、綠藻等藻類、原生動物和後生動物,原生動(dòng)物有太陽蟲、蓋纖蟲、累枝蟲等,後生動物出(chū)現了線蟲。調試運行(háng)後期SBR池混合液中固著型纖毛蟲(chóng),如累枝蟲的大量存在,說明處理係統有良好的出水水質。
  ⑨汙泥指數SVI  正常運行時汙泥指數在801/mg左右。
  下表列出調試運行(háng)期(qī)間一些天的記錄:

表5 調試(shì)運行記錄表

 

日(rì)期

SBR池反應水(shuǐ)量
(m3

 進水水質

30分鍾沉降比SV
(%)

汙泥指數
SVI
(1/MG)

MLSS
(g/1)

出水水質

簡介

CODcr(mg/1)

ss(mg/1)

CODcr
(mg/1)

SS
(mg/1)

6.26

150

 

 

1

 

 

 

 

進泥種15t,溶液(yè)渾濁、色(sè)黑(hēi)、臭(chòu)味漸散

6.27

180

 

 

1

 

 

 

 

6.28

210

 

 

1

 

 

 

 

泥水分離不(bú)明顯

6.29

240

 

 

1.5

 

 

 

 

顏色由黑變淺,見到較多絮狀物

6.30

240

 

 

2

 

 

 

 

絮狀物較大,上清液透明度漸好(hǎo)

7.8

300

839

646

11

 

 

169

54

兩周期(qī),微生物鏡檢見累枝蟲(chóng)、汙鍾蟲,擬加大(dà)負荷

7.10

300

1161

739

12

82.2

1.46

161

42

兩周期,電磁閥壞

7.11

300

 

 

14

76.9

1.82

137

49

兩周期,上清液較清、懸浮物少(shǎo)

7.12

300

3446

1718

18

76.6

2.35

179

38

兩周期

7.13

300

1008

324

14

67.6

2.07

171

44

三周期,加大負荷,促進汙泥生長(zhǎng)

7.21

300

1159

202

35

81.0

4.32

167

46

三周期,水體發黑、出水發黃、浮渣較多

7.22

300

1206

232

 

 

 

 

 

三周期,鏡(jìng)檢(jiǎn)見累枝蟲、線(xiàn)蟲,排泥約10t

7.26

滿池

878

232

38

71.4

5.32

137

48

三周期,汙泥凝聚性好,上清液清亮透明,鏡檢生物相豐富(fù)

7.27

滿池

1254

444

 

 

 

137

55

三周(zhōu)期

7.28

滿池

847

162

39

83.3

4.44

122

50

三周期

7.29

滿池

1260

153

36

77.8

4.63

117

54

三周(zhōu)期,排泥約10t

7.30

滿池

 

 

40

80.6

4.96

105

45

三(sān)周期

7.31

滿池

 

 

40

83.2

4.81

97

52

三周期

8.2

滿池(chí)

830

310

36

72.7

4.95

96

44

三周期

8.3

滿池

734

 

44

 

 

76

 

三周(zhōu)期

8.4

滿池

1086

218

50

86.2

5.80

116

57

三周期,排泥約10t

  4.運行結果與(yǔ)分(fèn)析
  運行結果(guǒ)及運行數據平均值如下表:

表6   處理(lǐ)工藝運行結果及去除效果

 

項目

CODcr/(mg.1-1

去除率/%

SS/(mg.1-1

去除率/%

原汙水

最大值

3446

 

1718

 

最(zuì)小值

839

 

202

 

平均值

1445

 

598

 

調節池出水

最(zuì)大值

1333

 

311

 

最(zuì)小值

830

 

153

 

平均值

1022

29.3

221

63.0

SBR池出水

最大值(zhí)

122

 

75

 

最小值

76

 

40

 

平均值

100

90.2

55

75.1

 原水(shuǐ)的CODcr變化幅度較大,最(zuì)高值在3446mg/1,最小(xiǎo)值是839mg/1。說明該處理工藝耐衝擊負荷能力強,即對進水水質急劇變化(huà)引起的衝擊負荷的(de)適應能力強。CODcr的去除(chú)率(lǜ)在一(yī)定範圍內會隨進水CODcr濃度的提高而增長,如圖2所示。然而(ér)濃度過高,超過微生物的耐受(shòu)能力(lì)時,將導致處理效果的降低。

  調(diào)試運行完畢,CODcr濃度的變化對(duì)本(běn)工藝出(chū)水水質的影響甚微,無論進水的CODcr突然升高或(huò)降低,出水的CODcr值變化不大,能保證出水CODcr值在100mg/1左(zuǒ)右,低於(yú)國標要求的150mg/1。如圖3所示。

  5.監測驗收情況
  係統穩定運行半個(gè)月後,由(yóu)市環保局監測站連續2天跟蹤取樣監測,結果表明(míng),出水完全達(dá)到設計和排放(fàng)標準要求。詳見表5。

  四(sì).總結

  1.工(gōng)程(chéng)造(zào)價與運(yùn)行成(chéng)本
  基建投資(zī)35萬元,設備(bèi)及安裝35.5萬元,工程總投資75萬元。
  日耗電量:530kW.h,以每度電0.50元計(jì),則(zé)日電費265.00元,噸水電耗費用:W1=0.33元/m3
  設計操作(zuò)管理定員5人,人均月(yuè)工資按450元計,噸水人工(gōng)費用為:W2=0.09元/m3
  工(gōng)程折舊費:W3=0.10元/m3
  每噸水處理成本:W=W1+W2+W3=0.52元/m3
  日常處理費用:0.29元/kgCOD。
  2.本工程特點
  本工程設計工(gōng)藝流程(chéng)簡潔,技(jì)術可靠,高效穩定,操作管理靈活(huó)簡便,全自動運行,投資省,造價低,運行費用及成(chéng)本均(jun1)較低,節約能源。本工(gōng)程實踐證明係統設計先進、工藝合理(lǐ)、SBR法效果顯著,消除了人們對SBR活(huó)性泥法的誤解和疑慮。調節池設置(zhì)合理,為處理成功奠定了基礎,確保了出水CODcr、SS值的達標。
  3.體會
  ①阿(ā)膠汙水的特點除驢毛、泥砂含量大外,有些類似於肉類加工廢水,懸浮物和有機(jī)汙(wū)染物濃度高,可生化性好,宜采用完(wán)善的預處理+以生物(wù)處理為主(zhǔ)體的處理(lǐ)工藝(yì)流程。
  ②調節+SBR法處理阿膠汙水效果十分理想,CODcr、SS等指標的去除率均(jun1)達到90%以上,並且具有剩餘汙泥少、耐(nài)衝擊負荷、費用低等優點,是一種高效、低能耗(hào)的汙(wū)水處理(lǐ)工藝。
  ③SBR反應池內活性汙泥馴化後,活性高、沉降性能(néng)好、適(shì)應能力強,通過調節(jiē)曝氣機的運行時間和台數、控製混合液溶(róng)解氧量、調(diào)節SBR池剩(shèng)餘活性汙泥的排放和沉澱、閑置時間等(děng)措施,使有機汙染物得到有效去除,能保證SBR係統具(jù)有良好的處理效果。
  ④活性汙泥法在調試運行初期提高(gāo)有機負荷應該慎重,以免造成超(chāo)負荷運行。在高度後(hòu)期,則需有(yǒu)意加大負荷,以期促進汙泥生長,提高汙泥濃度。
  ⑤本工藝處理流(liú)程簡(jiǎn)潔、造價(jià)低、運行操作靈活簡便、運行費用也(yě)較低,特別適合於一般中、小(xiǎo)型食品加工廠等有機濃度高、可生化性好且水量不大(dà)的工業廢水處理(lǐ)。SBR法處理高濃度有機汙水及工業汙水,經濟(jì)有效,是一種很具優勢的技術,在汙水處理(lǐ)中具有較大的推廣應用價值。

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