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山東省某阿(ā)膠(jiāo)廠(chǎng)是福膠集團設於平(píng)陰縣東(dōng)阿鎮的老廠(chǎng),主要生產傳統(tǒng)阿膠及阿膠保健品的(de)原料(liào)—清膠,生產過程排放的汙水中汙染物主要有驢毛、驢皮碎塊等不溶物和溶解性、膠狀蛋折質等有機汙物,具有濃度較大(dà)、有(yǒu)機物含量高、可生化性(xìng)好等(děng)特點,直接(jiē)排放將嚴(yán)重汙染環境。該(gāi)廠(chǎng)農村小型汙水處(chù)理設備(bèi)被列(liè)為濟南市重點汙染(rǎn)限期治理項目。該汙水治理(lǐ)工(gōng)程采用調節+SBR法汙水處理工藝,經過1個半月(yuè)的調試運行後通過監(jiān)測驗(yàn)收。監測結果表明該工藝設計合理、處理效果良好、出水穩定,出水水質符合GB8979--1996《國家汙水綜合排放標(biāo)準》的二級排(pái)放標準。
二 . 設計簡介:
1 . 設計水質、水量的確(què)定(dìng)
① 生產工藝簡介及汙水來源
阿膠的生(shēng)產(chǎn)工藝是先將原料—幹驢(lǘ)毛浸泡、清洗,清除驢皮上沾染的汙物,再經高壓熔化,而後添加黃酒等輔料熬製成膠。泡皮、洗皮過程排放的汙水量約占汙水(shuǐ)總量的1/3,水中主要汙染物是泥砂、驢毛、驢皮碎塊等不溶物。驢皮溶化、熬(áo)膠(jiāo)過程所排(pái)放的汙水中主要是溶解的或膠狀的蛋白質等有機汙(wū)染物。阿膠廠汙水還包括該廠附(fù)近宿舍區排放的生活汙水。全廠汙水經蓋板渠匯(huì)合(hé)後(hòu)進入汙水處理站集中處理。混合汙水官感很差,並有很重的氣味(wèi)。
②設計水質、水量的確定
根據廠方提供的日排放汙水量資料,設計處理規(guī)模(mó):800m3/d。
根據廠(chǎng)方的提供有關水質資料,原(yuán)水水質見表1。經過實測(cè),混合汙(wū)水水(shuǐ)質具體數據詳見表3。處理要求:經處理達到國家規定的二級排放標準(zhǔn)(GB8978-96)。
表(biǎo)1 原汙水(shuǐ)水(shuǐ)質與排放標準對照表
水質指標(biāo) |
汙水水質 |
允許排放標(biāo)準 |
COD(mg/1) |
1800mg/1 |
1500mg/1 |
BOD5(mg/1) |
1200mg/1 |
60mg/1 |
SS(mg/1) |
1000mg/1 |
200mg/1 |
PH值 |
6-- |
6-9 |
色度(倍數) |
500 |
80 |
2.汙水處理工藝設計
①工藝選擇與確(què)定
從水質情(qíng)況來看,本工程汙水屬高濃度有機汙(wū)水,汙水(shuǐ)可生化性(xìng)好。從(cóng)投資情況來看,廠方提供汙水處理用地少(shǎo),經費少。由於有(yǒu)機物(wù)濃(nóng)度高,采用傳統的物理化學法和(hé)生物處理法將對(duì)於(yú)秦效;采用物化法+生物法(fǎ),將增加工程投資和日常處理費用(yòng),所(suǒ)以工藝選擇以高效生化法為主,經技術比選二級處理(lǐ)工藝采用SBR法。
SBR法(fǎ)(間歇式活(huó)性汙泥法)是一種處理高濃度有機汙(wū)水行之有效的生(shēng)物處理技術。SBR法是對傳統活性汙泥法的改進,具有工藝係統組成簡單,一(yī)池(chí)多用,無須高汙泥回流設備、二沉池,建設費用都較低等特點。在運行時(shí),一般不產生汙泥膨(péng)脹現象,管理(lǐ)較簡單。並且通過對運(yùn)行方式的調節,在單一的曝氣池內能進行脫氮和除磷,運行管理(lǐ)得當,處理水質優(yōu)於傳統活性汙泥法。該法相對於傳統活性(xìng)汙(wū)泥法具有工藝結構與(yǔ)形式簡單、占地少、處理效率(lǜ)高、投資省(shěng)、省處理費用(yòng)低、對衝(chōng)擊負荷適應能力強等特點(diǎn),並且具有運行方式靈活多變、空間上完全混合、時間(jiān)上(shàng)理想推流(liú)等獨(dú)特優點。
②工(gōng)藝流程
汙水處理選擇(zé)以SBR法(fǎ)為體的二級生物處理工藝,其流程如圖1。
汙水(shuǐ)經格柵攔截水中(zhōng)大塊汙物(wù)、驢毛後進入調節沉(chén)澱池,並由潛汙泵將汙水抽入SBR反應池,經過曝氣反應、沉澱,完(wán)成水質淨化後排放
。SBR池中(zhōng)剩餘(yú)汙泥重力排至汙(wū)泥濃縮池,重力分離後再由汙泥泵(bèng)提升至汙泥幹化場,半幹汙泥最(zuì)後用作農肥(féi)。
③SBR運行周期設計
SBR生化係統運行過程以進水、曝氣反應、沉澱、潷水和閑置(排泥)5個階(jiē)段為一個運行周期。汙水進入係統前,反應器內已存在高(gāo)濃度的活性汙泥混合液,進水後活性汙泥與汙(wū)水互(hù)相混合、充分(fèn)接觸,進水達到一定高度(dù)即停止進水,並且向池內曝氣供氧(或進水的同時曝氣)進行生(shēng)物降解,發生有機物的(de)去除、硝化、磷(lín)的吸(xī)收等反應,然後停止(zhǐ)曝氣和攪拌,混合液處於靜止沉澱狀態,泥水分(fèn)離,上清液通過潷水(shuǐ)器排放,而汙泥存留在SBR池內,作為種泥時入係統的下一個周期,剩餘汙泥則需要(yào)定期排放。
SBR池典型的運行模式如下(xià):
3.主要(yào)構(gòu)築物設計(jì)簡介
①格柵
包括車間出口(kǒu)的格柵和處理站的兩道格柵。由於汙水中攜有大(dà)量驢毛,限於投資,采用(yòng)簡單格柵層(céng)層加以攔截,各主要排放含驢毛的車間出水(shuǐ)口、浸皮池放水口等處均設格柵。全廠汙水匯合進入汙水處理站後,再安置粗、細兩道格柵。
粗細柵間隙:20mm,細格柵間隙:10 mm,傾角60o。人工清除汙物。
②調節池
鑒於車間生產(chǎn)汙水間隙式排放,排水很不均勻,水量(liàng)水質波動大,為保證生物處理設施進水的均衡(héng),需(xū)要(yào)設置有足夠調節容積的調(diào)節池。調節(jiē)池前端(duān)設整流板和較大(dà)泥鬥,使汙(wū)水中懸(xuán)浮物和不溶有機物在此(cǐ)沉澱,並設汙泥泵定期將沉泥抽入汙泥濃縮池。在調節池的後端設(shè)離心式潛汙泵,將汙水按SBR運行要求提升至SBR係統進行處(chù)理。調節池中存活(huó)的厭氧及兼氣微生物(wù)也能分解有機物,使大分(fèn)子(zǐ)有機物分(fèn)解成小分子,提高可生化性,也將影(yǐng)響有機物的總去除率。考慮到調節池應定期清理,為了(le)使清理期不導致係統停運,調節池分(fèn)2格,分格清理(lǐ),清理時維持係統的正常運行。
工藝係統設計流量按(àn)40T/h,表麵負荷2m3/m2.h。
③SBR反(fǎn)應池
SBR反應(yīng)池(chí)為本工(gōng)程主體構築物,該(gāi)池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能於一體。SBR反應器(qì)的運行(háng)操作由(yóu)進水、反應、沉澱、排水、閑置五個工序組成,這五個工序在SBR池內分時段進行。
采用2格反應池,兩上池子交替運行,以使整個係統能接納連續(xù)的(de)進水。對每格來說(shuō),運(yùn)行操作按序間歇進行。
設計一周期8小時。每周期SBR運行程序安排如下:
表(biǎo)2 SBR係統運行周期時間表
階段 |
進水 |
曝氣 |
沉澱 |
潷水 |
閑置(排泥) |
時間 |
1.5h |
4h |
1h |
0.5h |
|
兩格SBR反應池運行周(zhōu)期如下(xià)表反示:
表3 SBR池周(zhōu)期運行控製
時(shí)段(h) |
SBR池1 |
SBR池2 |
1 |
進水 |
曝氣 |
2 |
沉(chén)澱 |
|
曝氣 |
||
3 |
潷水 |
|
4 |
閑置 |
|
5 |
沉澱 |
進水 |
6 |
曝氣 |
|
潷水 |
||
7 |
||
閑置 |
||
8 |
反應池體積采用350m3每格,總(zǒng)容積為700m3。
采用鋼筋砼結構,半地下式。
④汙泥濃縮池 選用φ5×5m,鋼筋砼圓形池。
⑤汙泥(ní)幹化(huà)場 選用13.22m×6.15m,三格,磚砌。
表4 主要(yào)構築(zhù)物及其設計參數
構築物 |
型號規格(gé) |
數量(liàng) |
設計(jì)及運(yùn)行參數 |
格柵 |
粗、細兩道(dào), |
2座 |
隨時巡視,清撈雜物 |
調節沉澱池(chí) |
鋼(gāng)砼(tóng) 12×3×4.2m |
2格(gé) |
有效容積:150m3 |
SBR池 |
鋼砼14×5.6×4.5m |
2格 |
一個運行周期8小時 |
汙泥濃(nóng)縮池 |
鋼砼 φ5×5m |
1座 |
初沉、生化汙泥混合沉澱 |
汙泥幹化場(chǎng) |
磚(zhuān)砌(qì)11.32×6.15m |
3格 |
|
4.SBR係統主要設備:
①攪拌設備
選(xuǎn)用潛水攪拌機,設在SBR池前端,固定在(zài)池壁上。1格1台,共(gòng)2台。
②曝氣設備
選(xuǎn)用離心式潛水曝氣(qì)機,對混合液起曝氣和攪拌作用,效果好,性能(néng)穩(wěn)定(dìng)。免除了鼓風設備、曝氣管路係統、閘閥、曝氣器等一(yī)係列設備。1格3台,共6台。
③潷水器
采用自行研製的機械式潷水(shuǐ)器,由潷水槽(cáo)、傳動裝置、排水管等組成。潷水槽(cáo)是四(sì)周帶有三角堰的不鏽鋼槽,並帶有(yǒu)擋(dǎng)浮渣的擋(dǎng)板,保證浮渣不被排走。傳動(dòng)裝(zhuāng)置上下運動,下降速度與水(shuǐ)位下降同步,排水平(píng)穩。1格1台,共2台(tái)。
④計量設備
水量計量設備采用超聲波流量計(jì),由(yóu)換能(néng)器發射或接收超聲波脈衝信信號,然(rán)後根據水位差由微計算機自動算出管道中的流量,可(kě)以連續自動顯示瞬(shùn)時流量和累計流量。該設備(bèi)安裝時注意流槽內不可(kě)積水,否則會造成誤差,顯示瞬時流量,並使累計流量偏大。這就(jiù)需要流槽後保持一定的坡度,保證排水通暢。
⑤PLC自動控製係統
汙水處理係統中所(suǒ)有電氣設備的控製采用集中控製與現(xiàn)場手(shǒu)動控製相結合(hé)。采用PLC可(kě)編程序控製(zhì)嚦嚦與各設備電控聯合,實現自動控製。SBR反應係統內(nèi)設備的啟停,按設定的運行程序,根據水位(wèi)和設定時間,由PLC控製。電控係(xì)統達到了較高自動化水平,減輕了工人的勞動強度。
三.調試、進行極驗收(shōu)情(qíng)況
1.汙泥接種
菌種取自市政汙水處理廠的濃縮汙泥,泥種用量30t。
2.調試
①汙泥馴化期
引進菌種之後,即進入量(liàng)汙水和(hé)清水(shuǐ),清水:汙(wū)水=2:1,連續曝氣約20個小時,然後再進少量汙水(shuǐ)和清水,曝(pù)氣直至混合液顏(yán)色變淺,之後,不再進清水,逐漸增加汙水進水時間和頻率,縮短進水的時間間隔,進水(shuǐ)量可按10%遞增,20天後完成汙泥馴化。同步監測出水CODcr濃度等指標,並觀察混合液汙泥性狀。在汙泥馴化期還要適時排放代謝產物,即泥水分離(lí)後上清(qīng)液。
②滿負荷運行期
在這個階段,由於池(chí)中已培養和保持了高濃度、高活性的足夠數量的活性汙泥,池中曝氣後混合(hé)液的MLSS達到5000mg/1,汙泥負荷在0.4kgBOD5/MLVSS.d,COD的去除率達到90%-95%,SBR法充分發揮(huī)作用。此過程同步監測溶解氧,控製曝氣機的運行,並進行汙泥的生物相鏡檢,共曆時10天左右。
從2000年6月下旬開始汙泥接種進行調試,出水水質逐漸好轉,並(bìng)趨於穩定,7月下旬運行趨(qū)於正常,各項指標達到或超(chāo)過國(guó)標要(yào)求。
3.調試期間的監(jiān)測和控製
在調試及運行過程中有許多(duō)影響處理(lǐ)效果的因素,主要有進(jìn)水(shuǐ)CODcr濃度、pH值溫度、溶解氧(yǎng)等,所(suǒ)以對整個係統通過感官判斷(duàn)和化學分析方法進行監測是(shì)必不可少的。根據(jù)監(jiān)測分析的結果對影響因(yīn)素進行調整,使處理達到最佳效果。
①溫度
溫度是影響整個工藝處理的主要(yào)環境因素,各種微生物都在特定範圍的溫(wēn)度內生長。生化處理(lǐ)的溫度範圍在10--40℃,最佳溫度在20--30℃。該工程調試運行(háng)期間正值盛(shèng)夏,進水溫度在26--29℃,SBR池內平均水溫27--32℃。
②pH值
pH值也是影響因素之一。阿膠汙水的pH值使用電(diàn)極式測量儀測(cè)定,範圍較窄,進水pH值在6.5--7.5之間,混合液pH值在7.0--7.5之間(jiān),而(ér)且SBR反應(yīng)係統也具有較大的緩衝能力,所以對處理效(xiào)果沒有明顯地影響。
③營養(yǎng)物質(zhì)
良好的營養條件是產甲(jiǎ)烷菌和有關菌群代謝、生長的前提。阿膠汙水中含有豐(fēng)富的營(yíng)養物質,生(shēng)化處理係(xì)統不需添加營養物(wù)質。
④懸(xuán)浮物質SS:
阿膠汙水(shuǐ)中含有大量的懸浮物,通過預處理懸浮物已大部分去除,但也有部(bù)分不有降解的SS進入SBR池,曝氣時會形成浮渣層,但不影(yǐng)響SBR係統對汙水的處理。
⑤溶解氧量DO:
通過(guò)溶解氧測定儀測出混合液溶(róng)解氧濃度,控製適當的供氧,提高氧的利用率,保(bǎo)證生化過程需要的氧量。是工藝(yì)控製的主要指標。本工程曝氣時,DO控製在0.3--1.5mg/1。
⑥混合液濃度MLSS:
微生物(wù)是生物汙泥中有活性的部分,也(yě)是有機物代謝的主體,在生物(wù)處理工藝中(zhōng)起主要作用,而(ér)混合液汙泥濃度MLSS的(de)數值即大概能表示活性部分的多少。對高濃度有機汙(wū)水的生物處理一般均需保持較高汙泥濃度,本(běn)工程調試運行期間MLSS範(fàn)圍在(zài):4.4--5.6g/1之間,最佳值為4.8g/1左右。
⑦進水CODcr濃度 進水中有機物濃度對SBR處理影響很大,詳見“分析”部(bù)分。
⑧汙泥的(de)生物相鏡(jìng)檢(jiǎn)
活性汙泥處於不同的生長階段,各類微生(shēng)物也呈現出不同的比例。細菌承擔著分解有機物的基本和基礎的代(dài)謝作用,而原(yuán)生動物(也包括後生(shēng)動物)則吞食遊離細菌。阿膠汙水調試運行期間出現的微生物種(zhǒng)類繁多,有細菌、綠藻等藻類、原生動物和後生動物,原生動(dòng)物有太陽蟲、蓋纖蟲、累枝蟲等,後生動物出(chū)現了線蟲。調試運行(háng)後期SBR池混合液中固著型纖毛蟲(chóng),如累枝蟲的大量存在,說明處理係統有良好的出水水質。
⑨汙泥指數SVI 正常運行時汙泥指數在801/mg左右。
下表列出調試運行(háng)期(qī)間一些天的記錄:
表5 調試(shì)運行記錄表
日(rì)期 |
SBR池反應水(shuǐ)量 |
進水水質 |
30分鍾沉降比SV |
汙泥指數 |
MLSS |
出水水質 |
簡介 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODcr(mg/1) |
ss(mg/1) |
CODcr |
SS |
||||||
6.26 |
150 |
|
|
1 |
|
|
|
|
進泥種15t,溶液(yè)渾濁、色(sè)黑(hēi)、臭(chòu)味漸散 |
6.27 |
180 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
6.28 |
210 |
|
|
1 |
|
|
|
|
泥水分離不(bú)明顯 |
6.29 |
240 |
|
|
1.5 |
|
|
|
|
顏色由黑變淺,見到較多絮狀物 |
6.30 |
240 |
|
|
2 |
|
|
|
|
絮狀物較大,上清液透明度漸好(hǎo) |
7.8 |
300 |
839 |
646 |
11 |
|
|
169 |
54 |
兩周期(qī),微生物鏡檢見累枝蟲(chóng)、汙鍾蟲,擬加大(dà)負荷 |
7.10 |
300 |
1161 |
739 |
12 |
82.2 |
1.46 |
161 |
42 |
兩周期,電磁閥壞 |
7.11 |
300 |
|
|
14 |
76.9 |
1.82 |
137 |
49 |
兩周期,上清液較清、懸浮物少(shǎo) |
7.12 |
300 |
3446 |
1718 |
18 |
76.6 |
2.35 |
179 |
38 |
兩周期 |
7.13 |
300 |
1008 |
324 |
14 |
67.6 |
2.07 |
171 |
44 |
三周期,加大負荷,促進汙泥生長(zhǎng) |
7.21 |
300 |
1159 |
202 |
35 |
81.0 |
4.32 |
167 |
46 |
三周期,水體發黑、出水發黃、浮渣較多 |
7.22 |
300 |
1206 |
232 |
|
|
|
|
|
三周期,鏡(jìng)檢(jiǎn)見累枝蟲、線(xiàn)蟲,排泥約10t |
7.26 |
滿池 |
878 |
232 |
38 |
71.4 |
5.32 |
137 |
48 |
三周期,汙泥凝聚性好,上清液清亮透明,鏡檢生物相豐富(fù) |
7.27 |
滿池 |
1254 |
444 |
|
|
|
137 |
55 |
三周(zhōu)期 |
7.28 |
滿池 |
847 |
162 |
39 |
83.3 |
4.44 |
122 |
50 |
三周期 |
7.29 |
滿池 |
1260 |
153 |
36 |
77.8 |
4.63 |
117 |
54 |
三周(zhōu)期,排泥約10t |
7.30 |
滿池 |
|
|
40 |
80.6 |
4.96 |
105 |
45 |
三(sān)周期 |
7.31 |
滿池 |
|
|
40 |
83.2 |
4.81 |
97 |
52 |
三周期 |
8.2 |
滿池(chí) |
830 |
310 |
36 |
72.7 |
4.95 |
96 |
44 |
三周期 |
8.3 |
滿池 |
734 |
|
44 |
|
|
76 |
|
三周(zhōu)期 |
8.4 |
滿池 |
1086 |
218 |
50 |
86.2 |
5.80 |
116 |
57 |
三周期,排泥約10t |
4.運行結果與(yǔ)分(fèn)析
運行結果(guǒ)及運行數據平均值如下表:
表6 處理(lǐ)工藝運行結果及去除效果
項目 |
CODcr/(mg.1-1) |
去除率/% |
SS/(mg.1-1) |
去除率/% |
|
原汙水 |
最大值 |
3446 |
|
1718 |
|
最(zuì)小值 |
839 |
|
202 |
|
|
平均值 |
1445 |
|
598 |
|
|
調節池出水 |
最(zuì)大值 |
1333 |
|
311 |
|
最(zuì)小值 |
830 |
|
153 |
|
|
平均值 |
1022 |
29.3 |
221 |
63.0 |
|
SBR池出水 |
最大值(zhí) |
122 |
|
75 |
|
最小值 |
76 |
|
40 |
|
|
平均值 |
100 |
90.2 |
55 |
75.1 |
原水(shuǐ)的CODcr變化幅度較大,最(zuì)高值在3446mg/1,最小(xiǎo)值是839mg/1。說明該處理工藝耐衝擊負荷能力強,即對進水水質急劇變化(huà)引起的衝擊負荷的(de)適應能力強。CODcr的去除(chú)率(lǜ)在一(yī)定範圍內會隨進水CODcr濃度的提高而增長,如圖2所示。然而(ér)濃度過高,超過微生物的耐受(shòu)能力(lì)時,將導致處理效果的降低。
調(diào)試運行完畢,CODcr濃度的變化對(duì)本(běn)工藝出(chū)水水質的影響甚微,無論進水的CODcr突然升高或(huò)降低,出水的CODcr值變化不大,能保證出水CODcr值在100mg/1左(zuǒ)右,低於(yú)國標要求的150mg/1。如圖3所示。
5.監測驗收情況
係統穩定運行半個(gè)月後,由(yóu)市環保局監測站連續2天跟蹤取樣監測,結果表明(míng),出水完全達(dá)到設計和排放(fàng)標準要求。詳見表5。
四(sì).總結
1.工(gōng)程(chéng)造(zào)價與運(yùn)行成(chéng)本
基建投資(zī)35萬元,設備(bèi)及安裝35.5萬元,工程總投資75萬元。
日耗電量:530kW.h,以每度電0.50元計(jì),則(zé)日電費265.00元,噸水電耗費用:W1=0.33元/m3。
設計操作(zuò)管理定員5人,人均月(yuè)工資按450元計,噸水人工(gōng)費用為:W2=0.09元/m3。
工(gōng)程折舊費:W3=0.10元/m3。
每噸水處理成本:W=W1+W2+W3=0.52元/m3。
日常處理費用:0.29元/kgCOD。
2.本工程特點
本工程設計工(gōng)藝流程(chéng)簡潔,技(jì)術可靠,高效穩定,操作管理靈活(huó)簡便,全自動運行,投資省,造價低,運行費用及成(chéng)本均(jun1)較低,節約能源。本工(gōng)程實踐證明係統設計先進、工藝合理(lǐ)、SBR法效果顯著,消除了人們對SBR活(huó)性泥法的誤解和疑慮。調節池設置(zhì)合理,為處理成功奠定了基礎,確保了出水CODcr、SS值的達標。
3.體會
①阿(ā)膠汙水的特點除驢毛、泥砂含量大外,有些類似於肉類加工廢水,懸浮物和有機(jī)汙(wū)染物濃度高,可生化性好,宜采用完(wán)善的預處理+以生物(wù)處理為主(zhǔ)體的處理(lǐ)工藝(yì)流程。
②調節+SBR法處理阿膠汙水效果十分理想,CODcr、SS等指標的去除率均(jun1)達到90%以上,並且具有剩餘汙泥少、耐(nài)衝擊負荷、費用低等優點,是一種高效、低能耗(hào)的汙(wū)水處理(lǐ)工藝。
③SBR反應池內活性汙泥馴化後,活性高、沉降性能(néng)好、適(shì)應能力強,通過調節(jiē)曝氣機的運行時間和台數、控製混合液溶(róng)解氧量、調(diào)節SBR池剩(shèng)餘活性汙泥的排放和沉澱、閑置時間等(děng)措施,使有機汙染物得到有效去除,能保證SBR係統具(jù)有良好的處理效果。
④活性汙泥法在調試運行初期提高(gāo)有機負荷應該慎重,以免造成超(chāo)負荷運行。在高度後(hòu)期,則需有(yǒu)意加大負荷,以期促進汙泥生長,提高汙泥濃度。
⑤本工藝處理流(liú)程簡(jiǎn)潔、造價(jià)低、運行操作靈活簡便、運行費用也(yě)較低,特別適合於一般中、小(xiǎo)型食品加工廠等有機濃度高、可生化性好且水量不大(dà)的工業廢水處理(lǐ)。SBR法處理高濃度有機汙水及工業汙水,經濟(jì)有效,是一種很具優勢的技術,在汙水處理(lǐ)中具有較大的推廣應用價值。
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