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133452626951 工藝流程的確定
高濃度廢水經酸(suān)化水解—厭氧消(xiāo)化後,出(chū)水與低濃度廢水(shuǐ)混合,泵入城市排汙管網。具體工藝流程見圖1。
高濃度廢水在酸化水解池的滯留(liú)期(qī)為(wéi)12 h,經水解酸化後的酸化液通過水力(lì)篩網篩(shāi)除未被水解酸化的大顆粒豆製品,然後進入增(zēng)溫計(jì)量池,把酸化液增溫至38 ℃,再泵入厭氧消化罐。厭氧發酵采用複合式上流厭氧汙泥床工藝,中溫發酵,水力滯留時間為84 h,容積負荷為4.40kgCOD/(m3·d),COD去除率在95%以上,產沼氣達510m3/d,產氣(qì)率為1.70m3/(m3·d)。厭氧出水(shuǐ)經沉澱後進(jìn)入配水池與稀廢水混合,最終排入城市(shì)汙水幹管。
在設計厭氧消化池時,增加了廢水回流設施的設置,三相分離器上部的厭氧出(chū)水(shuǐ)回流至回流罐,與未(wèi)經處理的高濃度廢水混(hún)合後再進入(rù)厭氧(yǎng)消化罐(guàn),這樣(yàng)可以提高廢水的(de)pH值(zhí),降低進入厭氧消化罐的廢水COD濃度,減少對厭氧汙泥的局部(bù)衝擊,防(fáng)止厭氧池內部酸化(huà)反(fǎn)應的存在(zài),提高厭氧消化效率。隨著回流比例的調整(zhěng),可以大大提高厭氧消化罐的耐衝擊能力。
2 設計和施(shī)工
①由於廢水處理設施正好位於原有的池塘上,其地基承載(zǎi)力和土質均勻度都很差,如采用鋼筋混凝土結構(gòu),由於其(qí)自重大,地(dì)基處理費用就相當高(gāo)。厭氧(yǎng)罐和貯(zhù)氣櫃設計(jì)采用德國引進的Lipp罐體,由於罐體自重(chóng)輕,基礎比較容易處(chù)理,費用隨之降低。厭氧消化罐(guàn)高為9 m,直徑(jìng)為7 m,是地上式圓(yuán)形Lipp罐。由於對厭氧消化罐的徑、高比進行了調(diào)整,原有的三相分離器就不是很適合。因此,對(duì)三相分離器進行了重新設計,采用三層鋼結構漏鬥式導流板做三相分離器(見圖2)。從使用結果看,三相分離效果相當好,厭氧汙泥流失量很小(xiǎo),汙泥截留效(xiào)果明顯。
③厭氧消化罐采用Lipp技術(shù)進行卷製。筒體材料采用不鏽鋼複合高強度板卷製,在罐頂上部(bù)安裝有壓(yā)頂槽鋼,采用不(bú)鏽(xiù)鋼螺栓與(yǔ)筒體之間的定位,不(bú)采(cǎi)用焊接方式。筒體製作完成後(hòu),進行罐內的金屬結構安裝。由於罐體為金屬結構,罐頂可在罐內金屬結構完成後再進行安裝,這樣給罐內的(de)安裝(zhuāng)工作帶(dài)來了極大的便利。厭氧罐內設有布水器,布水器采用枝狀布水,隔3m2設有一個布水頭,布水(shuǐ)較為均勻。三(sān)相分(fèn)離器的安裝是罐內金屬結構安裝的重點,由三個圓錐形正反鬥組成,施工要求高、難度大。在(zài)施工中充(chōng)分利用罐頂後施工的特點,三個圓錐鬥在外(wài)進行拚(pīn)接,然後到(dào)罐內(nèi)進行安裝,降低了施工難度和勞動強度,工(gōng)程(chéng)質量也較容易控製,加快了工程進(jìn)度。安裝完成(chéng)三相(xiàng)分離器和溢流槽後(hòu),進行罐頂的安裝施(shī)工工作。罐體保溫材料采用阻燃(rán)型的聚苯乙烯(xī)泡沫板,外殼采用彩色瓦楞鋼板,瓦楞鋼板采用特(tè)製的定位卡頭扁鋼定位,安裝效果良(liáng)好。Lipp罐體與鋼筋混凝土之間(jiān)的澆築采用膨脹混凝土(見圖3)。
3 調試運行
①水解酸(suān)化:菌種采取自然富集培養,處理水量與厭氧消化進水量(liàng)相匹配,從10m3/d、20m3/d……逐(zhú)步增加負荷,1個半(bàn)月後達(dá)到(dào)滿負荷運轉,處理能力為80m3/d。經酸化處理(lǐ)後,出水COD平均從 24 000 mg/L降為16 500 mg/L左右,COD去除率達30%,pH值為(wéi)5.5。
②厭氧消化:厭氧(yǎng)菌采用(yòng)廠區的陰(yīn)溝汙泥和(hé)杭州四堡汙水處理廠的厭(yàn)氧汙泥接(jiē)種,共接種60%含水率的厭氧汙泥30 m3,菌種接入厭氧(yǎng)罐後,加入(rù)少量生產廢水作為培養基,先進(jìn)行升溫和馴化培養。每天升溫1 ℃左右,直至達到設(shè)計要求的38±1 ℃。廢水處理量從10m3/d開始,COD負荷從0.36kgCOD/(m3·d)逐步增加,1個半月後,進水量達到80 m3/d,COD負荷為4.40kgCOD/(m3·d),出水COD濃度為650 mg/L左右,COD去除率達96%,出水pH值為(wéi)7.2,產沼氣為510m3/d,產氣率為1.70m3/(m3·d)。
4 正常運行
處理(lǐ)工程經過(guò)近2年的運行,效果穩定,沒有出現大的反複,各單元的處理效果(平均值)與沼氣產氣(qì)量見(jiàn)表2。
項目 |
高濃度廢水(shuǐ) |
格柵沉砂(shā)池 |
酸(suān)化水解池 |
厭氧消化罐(guàn) |
沉澱池 |
混合池 |
處理水量(m3/d) |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
330 |
滯留(liú)時間(jiān)(h) |
|
1 |
12 |
84 |
6 |
6 |
pH值 |
5.0 |
5.0 |
5.5 |
7.2 |
7.2 |
6.5 |
SS(mg/L) |
12000 |
11000 |
7200 |
430 |
350 |
501 |
去除率(%) |
|
8.3 |
34.5 |
94 |
18.6 |
|
CODCr(mg/L) |
24000 |
23000 |
16500 |
690 |
650 |
460 |
去除率(%) |
|
4.4 |
28.3 |
95.8 |
4.4 |
|
BOD5(mg/L) |
10800 |
10500 |
8500 |
260 |
260 |
200 |
去除率(%) |
|
2.8 |
19 |
97.5 |
|
|
溫度(℃) |
50 |
30 |
28 |
38 |
常溫 |
常溫 |
沼氣(m3/d) |
|
|
|
510 |
|
|
5 結論與(yǔ)經(jīng)驗
②由於采用Lipp技術卷製的罐體其自重很小,罐體結構受力得到大大改善(shàn),對地基的處理費用大大降低,特別是在(zài)軟土地基(jī)的地區(qū),工程造價(jià)更是(shì)顯著下降。同時,可以減少大量的日(rì)常維護和檢修費用,工程使(shǐ)用壽(shòu)命也大大延長。
③增加厭氧消化罐的回流量可以大大(dà)減少對厭氧的衝擊,不必為調節pH而多支出藥品的(de)費用,可以使(shǐ)運行(háng)處於低成本(běn)狀態,增加了沼氣出售的收(shōu)入(該工程產沼(zhǎo)氣為510m3/d,若按(àn)1.2 元/m3計,則收入為612 元/d)。
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