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1 原水水質(zhì)
某廠(生產染料及染料中(zhōng)間(jiān)體)染料車間排出的綜合廢(fèi)水(shuǐ)(含30%左右的衝洗水)近100m3/d,中間體車間排出的綜合廢水(含(hán)30%~40%的衝洗水)約90m3/d。
原水是含(hán)鹽量較大的高色度有機廢水,無機鹽濃度為15%~20%,主要(yào)是NaCl、Na2SO4。有機物主要是苯係、萘(nài)係化合物,所以水體可生化性差(BOD5/COD一般為0.02~0.2),並具有很強的毒性,因此染化廢水一直是治理難度最大的工業廢水之一。 2 方案的確定 通過試驗,對幾種處理方案進行了研究(jiū),但都不能得(dé)到(dào)令人滿意的效果,如混凝脫色法用藥量大,運行(háng)費用高,亦難使出水達(dá)到排放標準;生化法需加入大量稀釋水以降(jiàng)低(dī)含鹽量(liàng),基建投資大,廠家難以承受;膜分離法由於膜易堵(dǔ)塞,反衝(chōng)洗頻繁,並且需進口NF膜,因(yīn)此運行費(fèi)用太高(達30 元/m3原水)。經過大量調研分(fèn)析(xī),擬(nǐ)采(cǎi)用微(wēi)電解的(de)方法破壞原水中(zhōng)有機物的分子結構,達到易於脫色和降低COD的(de)目的。通過小試、中(zhōng)試,最後采用鐵床—氣浮—活(huó)性炭吸附(fù)的處理工藝,工藝(yì)流程見圖1。
2.1 調節池
采用調節池既充分調(diào)節了水量、水質,又省去了一沉池,從而節省了投資。廢(fèi)水中的一(yī)部分(fèn)染料(liào)及其中間體物質經沉澱後得以去除,COD有所降(jiàng)低。為(wéi)解決排泥問題,保證調節池的有效容積,采用了行車式吸泥(ní)機,汙泥進入(rù)集泥池與氣浮(fú)池(chí)的浮渣一起泵入壓濾機,濾(lǜ)餅焚燒處(chù)理。設計染料及(jí)其(qí)中間體廢水調節池各一座,有效容積為100m3,HRT為24 h。 2.2 鐵床 鐵(tiě)床主(zhǔ)要是利用鐵、炭組合的填料與原水反應,破壞原水中有機物的分子結構(gòu)及其(qí)性(xìng)質。其原理是:鐵與炭的(de)腐蝕電位不同,鐵作陽極、炭作陰極、原水作電解質而形成千千萬萬個原電池。電極反應如下: Fe-2e=Fe2+(陽極反應) E0(Fe2+/Fe)=-0.44 V 2H++2e=H2↑(陰極反應) E0(H+/H2)=0 V 當有氧存在時陰極反應如下: O2+4H++4e=H2O O2+2H2O+4e=5OH- E0(O2/OH-)=0.40 V 從上述反應可知,原水在酸性、充氧的條件下以一定流速流經鐵炭填料時,染料的發色基團被氧化,硝基還原為氨(ān)基(jī),偶氮鍵(jiàn)斷裂,這為(wéi)下一步處理提供了可靠有效的條件。在(zài)設計時因考慮到充氧的重要性,所(suǒ)以在(zài)原水進入鐵床前設置溶氣罐,並采用空壓機供氣。鐵床(Ⅰ)的HRT為1 h,鐵床(Ⅱ)的HRT為2 h。 2.3 混凝脫色係統 鐵床出水呈酸(suān)性並含有(yǒu)大量Fe2+、Fe3+,當將其出水pH值調至7~8時,形成Fe(OH)2、Fe(OH)3膠體,但形成的(de)礬花較小,需加入助凝劑PAM以(yǐ)利氣(qì)浮處理。在此過程中,可加(jiā)入季銨型陽離子高效脫色劑進一步降低原水(shuǐ)中的色度。該(gāi)裝置(zhì)為混(hún)合反應罐,其HRT為4 min。 2.4 氣(qì)浮係統 加藥(yào)混凝後的原水含有大量的絮狀體,采用氣浮分離裝置將絮凝體浮於水麵,利用(yòng)刮渣機(jī)將其排入集渣池,從而完成固液分離。氣浮係統采用清水溶氣氣浮,溶氣水量為30%,氣浮池(chí)直徑為(wéi)2.5 m,HRT為40 min。 2.5 砂濾罐 設(shè)置了兩座砂濾罐(一用一備),主要目(mù)的是去(qù)除懸浮物,使水質達到進活性炭(tàn)罐的基本(běn)要求。濾料(liào)為單層石英砂,反衝洗水排至調節(jiē)池。 2.6 活性炭罐 為保證出水水質達到GB 8978—1996二級標準,設置活性炭罐,這可以充分有效地吸附水(shuǐ)中殘留(liú)的有機物,從而使COD、色度等(děng)指(zhǐ)標達到要求。設置兩座活性(xìng)炭罐(一用一備),活(huó)性炭(tàn)再生(shēng)周期為36 d,HRT為30 min。 3 處理(lǐ)效果分(fèn)析 ①德州市環保局於1999年11月17日—18日對該廠水樣進行了48 h的16次取樣檢測,檢測結果見表1,表明該設施(shī)的處理出水達(dá)到了GB 8978—1996二級(jí)標準。 表1 處理出水檢測結果
從鐵床的處(chù)理原理分析,其形成的(de)原電池可將多環化合物分解成(chéng)單環化(huà)合物,但苯環很難被(bèi)破壞,加之原水設計(jì)氣(qì)量偏小,致使原水經鐵床處理後有一定的Fe2+形成,所以COD的去除率(lǜ)幾乎為0。從苯胺的檢測結果來看,原水經鐵床處理後苯胺含量反而成倍升高,這說明萘係(xì)化合物被分解為苯係化合(hé)物,使苯胺含量增加(jiā)。 原水經鐵床處理後,兩股廢水合為一股(gǔ),經中和池及脫色、氣浮處理後,各汙染物含量都明顯降低,處理(lǐ)效果(guǒ)較好。 ②問題的(de)探討 a.由於產生強酸性廢水的翠蘭GL和雙介酸沒有正常生產,導致鐵床的進水pH值較設計值高,這樣影響了鐵床的處理效果。 b.在中試時發現,鐵床填料因表麵被固著而使處理效果降低,產(chǎn)生鐵床的鈍化現象,因此采用6%~8%的稀硫(liú)酸進行浸洗活化。在實際工程(chéng)中,每隔25~30 d對鐵床填料進行一次活化,曆時2~3 h。 4 經濟分析
工程總投資為97萬元,其中土(tǔ)建投資為(wéi)25萬元,設(shè)備管件及配電投資為60萬元,其餘部分(fèn)為12萬元。處理成(chéng)本為3.51 元/t,其中:①折舊費為0.86 元/t;②人工費(fèi)為(wéi)0.27 元/t;③電費為0.49 元/t;④藥劑費為1.02 元/t;⑤鐵炭填料費為0.22 元/t;⑥活性炭填料費為 0.65 元/t。
對(duì)於此類色(sè)度高、含鹽量大、可(kě)生化性差、毒性大的有機染料化工廢水,若采用大量稀釋水稀釋的生化方法處理,工程投資較大;若采用鐵床—氣浮—活性炭吸附工藝,則(zé)工程投資較少。農村小型汙水(shuǐ)處(chù)理設備 |
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