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1.1 廢水水(shuǐ)質、水量
該(gāi)廠排(pái)放廢水中含(hán)有大量菌絲體,BOD5、CODCr、SS、色度等指標均(jun1)很高。
設計處理(lǐ)水量:慶大黴素廢水為51m3/d,其他廢水20m3/h。慶(qìng)大黴素廢水主要汙染指標為:CODCr19 000 mg/L,SS10000mg/L,BOD57500mg/L,pH 5.48。
1.2 廢(fèi)水處理工藝流程
廢水處(chù)理工藝流(liú)程如圖(tú)1。廢水經格(gé)柵後進入(rù)曝(pù)氣(qì)調(diào)節池,經低氧處理後由泵提升進入初沉池中,出水進入生物接觸氧(yǎng)化池(chí),其出水與低汙染廢(fèi)水混合(hé)經二沉池泥水分離後排放。初沉池、二沉池剩(shèng)餘汙泥經濃縮後由(yóu)板框(kuàng)壓濾成泥餅焚燒(shāo)。汙水由泵一次提(tí)升後,其餘為重力出(chū)流。
主(zhǔ)要構築物及(jí)工藝參數見表1。
構築物 |
規格型號(hào) |
設計(jì)及(jí)運行(háng)參數 |
數量 |
曝氣調節(jiē)池(第一段(duàn)低(dī)氧活性汙泥池) |
鋼筋(jīn)混凝土(tǔ) |
0<DO<mg/L,曝氣時(shí)間50-100hMLSS 10g/L,汙泥回流率80% COD容積負荷7.6KgCODcr/(m3.d) |
1座 |
初沉池 |
鋼(gāng)筋混凝(níng)土 |
沉澱時間7.5h |
1座 |
生物接觸氧化池(第二段好氧池) |
鋼筋(jīn)混凝土 |
DO=2mg/L,曝氣時間48h 膜外的MLSS 4.5g/L |
2座 |
二沉池 |
鋼筋混凝土 |
深(shēn)沉時間2.5h |
2座 |
格柵 |
WGS-500型 |
|
1台 |
雙(shuāng)螺旋曝氣器 |
YX420型 |
|
12隻 |
汙水泵 |
IS50-32-200型 |
1用1備 |
2台 |
較茨鼓風機 |
L32-15/0.35型 |
1用(yòng)1備 |
2台 |
板框壓濾機 |
BAS4/320-25型 |
每周運轉8h |
1台 |
2 設計特點
② 第二段生物好氧處理池為生物(wù)接觸氧化池,該生物膜法具有操作管理方便、可靠、汙(wū)泥產量少、處理效果穩定等優(yōu)點。
③ 曝氣調節池回流汙泥由(yóu)初沉池(chí)重(chóng)力回流,不需另設動力設備。
3 調試運轉
① 培菌過程
取(qǔ)肉聯廠二沉池剩餘汙泥6 m3作為接種汙泥,加適量(liàng)慶(qìng)大黴素廢水(shuǐ)、糞便(biàn)水及其他水等配製後(混合(hé)液CODCr在1 000 mg/L左右)進行悶曝,每天排走過量上清(qīng)液,補充微生物繁殖生(shēng)長所需要(yào)的營養物質,此過程經10d左右結束。
② 生物接觸氧化(huà)池掛膜過程
將調節池培養成熟的汙泥加入生(shēng)物接觸氧化池中悶曝(pù),定期排(pái)走上(shàng)清液(yè),15d左右(yòu)填料上的生物膜生長較好。
③ 馴化運行過程
培(péi)菌結束後開始馴化(huà)運行,此(cǐ)過程經3個多月、分兩個階段進行。
低負荷運行階段:CODCr在10000mg/L左右;
中高負荷運行階段:CODCr在16800~25600mg/L。
3.2 運行情況
調試運行期間水溫為14~25℃。低(dī)負荷運行(háng)的(de)進水CODCr為9668mg/L,第一段處理(lǐ)後出水CODCr為5751mg/L,去(qù)除率為40.5%;第二段處(chù)理後出水CODCr為549mg/L,總去除率為94.3%;中、高負荷運行(háng)結果表明:當慶大黴素廢水的進(jìn)水(shuǐ)CODCr在16800~25600mg/L(平均為20193mg/L),SS在7.112~11.987g/L(平均為9.133g/L)變化範圍內,經第一段低氧處理(lǐ)後,出水(shuǐ)CODCr為14122mg/L,去除率為30.1%,SS值為8.762mg/L,去除率為4.1%;經二段好氧處理後的最終出水CODCr為1514mg/L,總去(qù)除率為92.5%;SS為276mg/L,總去除率為96.8%。
4 幾點體會
② 兩段生物(wù)池采用同一供(gòng)風係統(tǒng)供(gòng)應(yīng),調節供氣量比較困難,應對低氧(yǎng)曝氣池設置專一的供氣係統。
5 結論
② 工藝操作簡單,運行(háng)可靠。
③ 基建投資省(515.5元(yuán)/kgCODCr)。
④ 處理成本低:電耗(hào)為0.4kW·h/kgCODCr,處理成本為0.63元/kgCODCr,汙水(shuǐ)處理投資占全廠投資總額的2.5%左右,汙水(shuǐ)處理成本占慶(qìng)大黴素產品成本(běn)的0.81%。
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