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保護水環境煤礦汙水深度處理解決方案
時間:2017-06-09瀏覽量(liàng):380

  為了加強(qiáng)煤礦汙水治理,保護水環境,新建(jiàn)礦(kuàng)井非(fēi)常重視環保建設,並投入了(le)大量的資金。設計(jì)部門也對生活汙(wū)水處理進行了多工藝、多方案比較與(yǔ)探索(suǒ)。針對目前煤礦汙水處(chù)理中有關建設規模和工藝技術談一些個人的(de)看法。1合理確定建設規(guī)模(mó)對一個礦井來說,需(xū)根據礦井總(zǒng)體規劃和排(pái)水規劃,分期分批地建設汙水管(guǎn)網和汙水處理廠,要根據水環境保護的目標,分期實施,逐步到位。

    (1)目前(qián)部分煤礦工業場地和居(jū)住區(qū)各建一座汙水處理廠(chǎng),兩處征地,重複建設,投資增加,運行能(néng)耗高,管理費用高,技術力量分散,噸水處理成本高。一般(bān)來說(shuō),礦(kuàng)井工業場地和居住(zhù)區(qū)相距不是很遠,合建一座一定規模的汙水處理(lǐ)廠(chǎng)更合(hé)理,考慮(lǜ)從居住區向(xiàng)工(gōng)業場地排水(shuǐ),管道埋設太深,可在中間設置汙水提升泵站,或者在工業場地與居住區中(zhōng)間地段征地建(jiàn)設(shè)汙水處理廠。采取合建方式,不但可節省投資,且可大大降低運行(háng)成本。(2)目前許多新建礦井設計(jì)中(zhōng)根據規範及全員效率,勞動定(dìng)員(yuán)數量較少,而實際建成後煤(méi)礦招(zhāo)聘大(dà)量的勞務人員,以及隨著煤礦(kuàng)的發(fā)展,湧進大(dà)批(pī)的外來人(rén)員,使(shǐ)得(dé)煤礦的用水量增加,汙水量也隨(suí)之增大。因此,對於新建煤礦汙水處理廠的設計,在建設規模時應考慮予(yǔ)留係數。(3)由於煤礦汙(wū)水水質水量變化較大,合理地確(què)定設計的汙(wū)水水量和汙水(shuǐ)水質,直接涉及工程的投資、運行費用(yòng)和(hé)費用效(xiào)益。生產汙水與生活汙水(shuǐ)通(tōng)盤考慮(lǜ),不(bú)使留餘地過大,避免增加投資、使設備閑(xián)置或低效運行。2煤礦(kuàng)汙水處理設計常用流程一般來(lái)說,不同煤礦對(duì)出水(shuǐ)的要求(qiú)差異較大,應根據我國環保部門的要求確定(dìng)處理程度,以確保出水水質。由於(yú)生活汙水中的(de)氮和磷對水體有(yǒu)富(fù)營養化的影響,汙水處理要求有脫(tuō)氮除磷(lín)的效果。

    煤礦汙水水質與一般城市汙水性質類似,但不同於城市汙水(城市汙水(shuǐ)中常包括部分(fèn)工業廢水)。其(qí)特征可概括為:水質水量變化較(jiào)大,汙染物濃度偏低,汙水可生化性好,處理難度小。煤礦汙水處(chù)理廠設計時在80年代采用活性汙泥法(fǎ)處(chù)理工藝的較多,由於汙水中(zhōng)有機(jī)物含量太低,在運轉過程中微生物得不到最低限度的營養(yǎng)物質,形不成活性汙泥,運(yùn)轉不起來。氧化溝汙水處理(lǐ)工藝,也存在同(tóng)樣的問題,回流活性汙泥回流(liú)不起來,致使原氧化溝係統變成了附加曝氣的(de)帶狀(zhuàng)平(píng)流沉澱池,達不到要求的處理目標。90年代許多礦井采用二級生物接觸氧(yǎng)化法處(chù)理煤礦生活汙水,效果(guǒ)很好。

    此工藝的特點是能(néng)適(shì)應礦區低濃(nóng)度、變化大(dà)的汙水,同時(shí)投(tóu)資省,操作維護也(yě)比活性(xìng)汙泥法簡單,但該法對脫氮除磷效果較差。90年代以來(lái)汙水生物處理新工藝、新技術的研究開發應用取得了很大(dà)成就,許多新工藝應運而生,這些新工藝的共同特點是:高效、穩定、節能(néng),並具有脫氮(dàn)除磷等多功能。

    較典型的工藝有:(1)A2/O工藝該工藝是厭氧,缺氧,好氧生物脫氮除(chú)磷工藝的簡稱,是70年代由美國專家在厭氧-好氧(yǎng)除磷工藝(A/O)的(de)基礎上開發的。(2)SBR工藝序列間歇式活性汙泥法的簡稱,是一(yī)種按間歇曝氣方(fāng)式來運行的活性汙泥(ní)汙水處理技術(shù),又稱序批式活性汙(wū)泥法。SBR實際上是出現最早的活性(xìng)汙泥(ní)法(fǎ),70年代出(chū)現於美國(guó),經過20年(nián)的研究開發革新,將可變(biàn)容(róng)積活性汙泥法過程和(hé)生物選擇器原理進行有機結(jié)合,成為改良型的(de)SBR工藝。(3)BAF工藝即曝氣生(shēng)物濾池工(gōng)藝,是90年代初(chū)開(kāi)發的新型微生物附著型汙水處理技術,能同時完成生物處理與固液分離,通過調整濾池結構形式而成為具有脫氮除磷功能的組合工藝。3BAF工藝處理煤礦汙水3.1工藝流程(chéng)曝氣生物濾池是最先(xiān)在歐美發展起來的在歐美和日本等發達國(guó)家廣為流行,近些年來在我國已有數十家汙水處理廠應用。

    如大連、慈溪、新會、楊淩,在山西的(de)煤礦生(shēng)活汙水處理中也有應用。該技術綜合了過(guò)濾、吸附(fù)和生物代謝等多種淨化作用。汙水從濾池(chí)底部(bù)進入濾料層,濾料(liào)層下部設有(yǒu)供氧的(de)曝氣係(xì)統進行曝氣,氣(qì)水(shuǐ)為同向流。在(zài)濾池中,有機物(wù)被微生物(wù)氧化分解,NH3-N被氧化成NO3-N;另外,由於在堆積的濾料層內和微生(shēng)物膜的內部(bù)存在厭氧/缺(quē)氧環境,在硝化(huà)的同時(shí)實現(xiàn)部(bù)分反硝化,從濾池上部的出水(shuǐ)可直(zhí)接排出(chū)係統。

    3.2工藝特點BAF作為一種膜(mó)法汙水處理(lǐ)新工藝,與傳統活性汙泥法和接觸氧化法相比,具有以下的優點:(1)具有較高的生物濃度和較高的有機負荷。曝氣生物濾池采用粗糙多(duō)孔的球狀濾(lǜ)料,為微生物提供了較佳的生長環(huán)境,易於掛膜及(jí)穩定運行,可在濾料表麵和濾料間保持較多(duō)的生物量,單位體積內微生物量遠遠大於活性汙泥法中的微生物量(可達10~15g/l),高濃度的微生物量使得BAF的容積(jī)負荷增大(dà),減少了池容積和占地麵積,使基建費用大大降低。(2)工藝簡單、出水水質好。由於濾料的機(jī)械截留作用以(yǐ)及濾料表麵的微生物和代謝中產生的粘性物質形成的(de)吸附(fù)作用,使得出水的SS很低,一般不超過15mg/l。因進行周期性的反衝洗,生物膜得以有效更新,表現為生物膜較薄,活性較高。有時即使(shǐ)生物處理(lǐ)發生故障,在短期內其物理作用機理仍可保證高質量的出水。BAF的處理出水不但可以滿足排放標準,同時可用於回用。(3)抗衝擊負荷能力強。由於整個(gè)濾池中分布著較高濃(nóng)度的微生物,其對有機負荷、水力負荷的變化不象傳統活性汙(wū)泥那麽敏感,同時無汙泥膨脹問題。

    (4)氧的傳輸效率(lǜ)高。曝氣(qì)生物濾池中(zhōng)氧的利用率(lǜ)可達20%-30%,曝氣量明顯低於一般生物處理。其主要原因(yīn)是:1因濾料粒徑小,氣泡在上升過程中(zhōng)不斷被切割成小氣泡,加大了氣液接觸麵積,提高了氧的(de)利用(yòng)率;2氣(qì)泡在上升過程中(zhōng),由於濾料的阻擋(dǎng)和分割作用,使氣泡必須(xū)經過濾料的縫隙,延長了其停留時間(jiān),同樣有利於(yú)氧的傳質;3理論研究表(biǎo)明,BAF中氧氣可直接滲入(rù)生物膜,因而加快(kuài)了氧氣的傳輸速度(dù),減少了供氧量。(5)易掛膜、啟動快。BAF調(diào)試(shì)時間短,一般隻需7~12天,而且不需(xū)接種汙泥,采用自然掛膜馴化。由於微生物生長(zhǎng)在粗糙多孔的濾料表麵,微生物不易流失,使其運行管理簡單。BAF在短時間內不使用的(de)情況下可關閉運行,一旦通水並曝氣,可在很短時間內恢複正常運行,這一特點說明曝氣(qì)生物濾池非常適(shì)合一(yī)些水量變(biàn)化(huà)大的地區的汙水處理。(6)菌群結構合理。傳統活性汙泥(ní)法中,微生物分布相對均勻,而在BAF中從上到下(xià)形成了不同的(de)優勢菌種,因此使得除碳、硝化/反硝化能在一個池子中發(fā)生(shēng)。

    (7)自動化程度(dù)高。由於相關工業技(jì)術(shù)的發展,一些先進的自動化設備如液位(wèi)傳(chuán)感器、在線溶氧測定儀(yí)、定時器、變頻器(qì)及微電腦等產品的出現,使得曝氣生物濾池係統運行管理自動化得以順利實現。曝氣生物濾池係(xì)統(tǒng)可以對進水水質、水量以及汙水中溶(róng)解氧濃度進行在線檢測,並通過PLC控(kòng)製(zhì)係統方便地調整(zhěng)曝氣時間的長短(duǎn),控製風機的(de)供氧(yǎng)量,做到優化運行(háng),PLC係(xì)統對濾池(chí)進行(háng)自動反衝洗。(8)脫氮效(xiào)果好。通過不同功能的濾池組(zǔ)合或同一濾池中的不同功能區分布,使濾(lǜ)池在除碳(tàn)的同(tóng)時(shí)可進行硝化和反硝化。其原理是通(tōng)過(guò)對兩組濾池或同一座濾池內分別人為地造成好(hǎo)氧、兼氧的生物環境,不僅(jǐn)能去除一般有(yǒu)機物和懸浮固體,而且具有較好脫氮功能。在一級(jí)濾池(C/N池)和二(èr)級濾池(N池)中的曝(pù)氣(qì)階段需要不斷調節(jiē)溶解氧水平,使溶解氧達到較高水平(約2~3mgO2/l),而(ér)在DN池中使溶解氧達到較低水平(約0.2~0.5mgO2/)。

    BAF工藝的缺點是需要定期反衝洗:隨(suí)著過濾的進行,濾料(liào)表麵新產生的生物量越來越多,截留的SS不(bú)斷增(zēng)加,在開始階段濾池水頭損失增加緩慢,當固體物質積累達到一定程度(dù),使水頭損失達到(dào)極限水頭損(sǔn)失(shī)或(huò)導致SS發生穿透,此時就必(bì)須對濾(lǜ)池進行反衝洗,以除(chú)去濾床(chuáng)內(nèi)過量的微生物膜及SS,恢複其(qí)處理能力。4BAF工藝的出(chū)水回用眾所周知,水資源緊缺已經成(chéng)為世界性問題。我國也同樣麵臨水資源短缺(quē)的現實。汙水再生利用(yòng)是提高水資源(yuán)綜合利用率、緩(huǎn)解水資源短缺矛盾、減輕水(shuǐ)體汙染、實現有限水資源的可持續利用的有效途徑之一。

    煤礦汙水經(jīng)過處(chù)理消毒後,可用於(yú)綠化、衝洗、工業用水。采用BAF工藝處理煤(méi)礦汙水,出水水質穩定,優於(yú)一般傳統生(shēng)物處理工藝,其出(chū)水消毒處理後,就可以作為中(zhōng)水回用。5結論曝(pù)氣生物濾池工藝具有(yǒu)體(tǐ)積小、占地省、效率高、出水水質好、流程簡單(dān)、操作管理方便(biàn)等特點,實際運行(háng)中可以實現中央集中控製和現場手動自動(dòng)控製(zhì),經過多個工程(chéng)實際應用,日趨已經成熟,其出水經消毒處理後可以達到中水回用的標準。據了解,目前我國每處理1m3汙水直接投資在1000元左右(yòu),而采用BAF工(gōng)藝處理則可控製在500元左右,且能節省近4/5的(de)占地麵積。煤礦汙水水質水量變化較大,汙染物濃度偏低,汙(wū)水可生化(huà)性好,BAF工藝(yì)比較適用。

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