1.1 廢水處理工(gōng)藝
該工程(chéng)采用生物法為主體處理工藝,以隔油池,沉(chén)澱池為預處理工藝(yì)。汙泥定期排入汙泥池,幹化後(hòu)外運。工藝流程見圖1。
1.2 主要構築(zhù)物及設備
1.2.1 隔油池
采用平流隔油池,水力停留(liú)時間2h。浮油進行回收。平麵尺寸2.0m×3.0m,有效水深3.0m。
1.2.2 調節池
調節池停留時間為14h。平麵尺(chǐ)寸(cùn)6.0m×4.0m,有效水深3.2m。
1.2.3 斜(xié)管沉澱池
沉澱池前端為旋流(liú)反應區,混凝區,後段為斜管沉澱(diàn)區。反應區利用提升水泵的衝力,在反應區內形成旋流,使石灰乳與廢水充(chōng)分反應,Ca(OH)2既可作為一種很好的混(hún)凝劑,使(shǐ)廢水中(zhōng)的膠體物質發生電中和形成絮體,從而使絕大(dà)部分有機物沉澱(diàn)下來,形成明顯的固液分離,又可提(tí)高廢水(shuǐ)的pH值,同時又(yòu)可降(jiàng)低廢水中(zhōng)的SO42-的濃度,有利於後續厭氧水解處理。沉澱區采用斜管沉澱,表麵(miàn)負荷為1.1m3/m2,總(zǒng)停留時間為(wéi)2.8h。平麵(miàn)尺寸為5.0m×2.0m,有效水深3.5m。
1.2.4 ABR反(fǎn)應器
厭氧折流板反應器(Anaerobic Baffled Reactor,簡稱ABR)。水力總停(tíng)留時間為6h,取水(shuǐ)解反應段。上升區流速2.5 m/h,下行區流速13.3 m/h,容積(jī)負荷(hé)為5.5 kg/(m3·d)。利用酸化水解菌將(jiāng)油脂水解成甘油、脂肪酸等易被微生物降解的可溶性物質,提高SBR反應(yīng)池進水的可生化性,降低後續SBR反應池的有機負荷,縮短SBR反應時間。平(píng)麵尺寸2.0m×7.0m,有(yǒu)效(xiào)水深3.5m。
1.2.5 配水池
儲存ABR反應器(qì)出水,同時作為SBR反應器的配水池,停留時間為(wéi)4h,平(píng)麵尺寸4.0m×4.0m,有效水深2.0m。
1.2.6 SBR反應器
當生化池的汙泥的(de)質量濃(nóng)度在3 500-4 500mg/L時(shí),保持其CODcr容積負荷,運行周期為12h,其中進水1 h,曝(pù)氣(qì)8h,沉澱1.0h,潷水1.0h,閑置l h。采用射流曝氣,排水比(入)1:2。SBR反應器為2個,分(fèn)不同程序交替運行。單個平麵尺寸5.0m× 5.0m,有效水深3.5m。
1.2.7 汙泥池
汙泥池采用重力濃縮池,兩池交替使(shǐ)用。上清液定期回流至調節池,濃縮後汙泥用(yòng)泵打人板框壓濾機進行幹化,濾液回調節池。平(píng)麵尺(chǐ)寸3.0m×4.0m,有(yǒu)效水深(shēn)3.0m。
1.2.8 壓濾機
采(cǎi)用板框壓濾機處理汙泥。壓濾機過濾麵積為(wéi)30m2,每天出泥一次。
1.2.9 主要動力設備
主要動力設備見表2。
2 處理效果(guǒ)及討論
2.1 處理效果
整個設施經過約60d的調試運行後,出水可基本達標,整個係統(tǒng)在運(yùn)行(háng)5個月後,出水可(kě)基本達標,整個(gè)係(xì)統在運行5個月後處理(lǐ)效果達到(dào)最佳,詳見表3、圖2、圖(tú)3及圖4。
2.2 問題(tí)與(yǔ)討論
在厭氧反應(yīng)中,放棄反應時間長、控製條件要求高的甲烷發酵(jiào)階段,將反應控製在酸化階段,這樣較之(zhī)全過程(chéng)的厭氧反應具有以下優點:①由於反應控(kòng)製在水解、酸化階(jiē)段反應迅速(sù),故水解池體積小;②不需要收集產生的沼氣,簡化了結構,降低了造價,便於維護;③對於汙泥的降解功能完全和消化(huà)池一樣,產生的剩餘汙泥量少(shǎo)。同時,經水解反應後溶解性CODcr,比例大幅度增加,有利於(yú)微生物對(duì)基質的攝取,在微生物的代謝過程中減少了(le)一個重要環節(jiē),這將加速有機物的降解,為後續(xù)生(shēng)物處理創造更為有利的條件[1]。
通過連續采樣分析,SBR反應(yīng)器對進水(shuǐ)CODcr去除率的好壞直(zhí)接受(shòu)酸化效果的影口向,酸化效果好,去除率高,反之就低。其去除率最大時超過98%。
由於廢(fèi)水中含有大量的油脂(zhī),一經曝氣會產生大量(liàng)的氣泡,而油脂又起表麵活性(xìng)劑的作用,其黏附在氣泡外壁,形成一層油膜,使(shǐ)氣泡不容易破碎,同時大量汙泥黏附在氣泡表麵,隨(suí)泡沫流失。雖然隔油、沉澱等預處理可去除70%-80%的油脂,但(dàn)仍有部分(fèn)油脂進入SBR反應器,當SBR反應器進水CODcr的質量濃度超(chāo)過2 200mg/L時,就開始起泡,且濃度越高起(qǐ)泡越多,汙泥流失(shī)越大,當進水CODcr的質(zhì)量濃度超過3 200mg/L,汙泥流失量很高,嚴重影響SBR反應器的正常運行。
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13345262695生化法處理(lǐ)油脂化工廢水
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1 廢水處理設計
該廠廢水(shuǐ)主要來自酸化、水解、清洗等工藝,廢水中主要含有動植物油、各類(lèi)硬脂酸(suān)、油酸、無機酸等。
設計(jì)水(shuǐ)量為重50m3/d,.廢(fèi)水(shuǐ)經處理後應達到國家一級排放標準(CB8978—96),進出水水質情況見表1。
水質類型 |
ρ(BODcr)/ (mg·L-1) |
ρ(CODcr)/ (mg·L-1) |
ρ(SS)/ (mg·L-1) |
ρ(NH3-N)/ (mg·L-1) |
PH值 |
ρ(動植物油)/ (mg·L-1) |
設計進水 | 3000 | 5000 | 800 | 80 | 2-4 | ≤120 |
處(chù)理出水 | ≤20 | ≤100 | ≤70 | ≤15 | 6-9 | ≤10 |
1.1 廢水處理工(gōng)藝
該工程(chéng)采用生物法為主體處理工藝,以隔油池,沉(chén)澱池為預處理工藝(yì)。汙泥定期排入汙泥池,幹化後(hòu)外運。工藝流程見圖1。
1.2 主要構築(zhù)物及設備
1.2.1 隔油池
采用平流隔油池,水力停留(liú)時間2h。浮油進行回收。平麵尺寸2.0m×3.0m,有效水深3.0m。
1.2.2 調節池
調節池停留時間為14h。平麵尺(chǐ)寸(cùn)6.0m×4.0m,有效水深3.2m。
1.2.3 斜(xié)管沉澱池
沉澱池前端為旋流(liú)反應區,混凝區,後段為斜管沉澱(diàn)區。反應區利用提升水泵的衝力,在反應區內形成旋流,使石灰乳與廢水充(chōng)分反應,Ca(OH)2既可作為一種很好的混(hún)凝劑,使(shǐ)廢水中(zhōng)的膠體物質發生電中和形成絮體,從而使絕大(dà)部分有機物沉澱(diàn)下來,形成明顯的固液分離,又可提(tí)高廢水(shuǐ)的pH值,同時又(yòu)可降(jiàng)低廢水中(zhōng)的SO42-的濃度,有利於後續厭氧水解處理。沉澱區采用斜管沉澱,表麵(miàn)負荷為1.1m3/m2,總(zǒng)停留時間為(wéi)2.8h。平麵(miàn)尺寸為5.0m×2.0m,有效水深3.5m。
1.2.4 ABR反(fǎn)應器
厭氧折流板反應器(Anaerobic Baffled Reactor,簡稱ABR)。水力總停(tíng)留時間為6h,取水(shuǐ)解反應段。上升區流速2.5 m/h,下行區流速13.3 m/h,容積(jī)負荷(hé)為5.5 kg/(m3·d)。利用酸化水解菌將(jiāng)油脂水解成甘油、脂肪酸等易被微生物降解的可溶性物質,提高SBR反應(yīng)池進水的可生化性,降低後續SBR反應池的有機負荷,縮短SBR反應時間。平(píng)麵尺寸2.0m×7.0m,有(yǒu)效(xiào)水深3.5m。
1.2.5 配水池
儲存ABR反應器(qì)出水,同時作為SBR反應器的配水池,停留時間為(wéi)4h,平(píng)麵尺寸4.0m×4.0m,有效水深2.0m。
1.2.6 SBR反應器
當生化池的汙泥的(de)質量濃(nóng)度在3 500-4 500mg/L時(shí),保持其CODcr容積負荷,運行周期為12h,其中進水1 h,曝(pù)氣(qì)8h,沉澱1.0h,潷水1.0h,閑置l h。采用射流曝氣,排水比(入)1:2。SBR反應器為2個,分(fèn)不同程序交替運行。單個平麵尺寸5.0m× 5.0m,有效水深3.5m。
1.2.7 汙泥池
汙泥池采用重力濃縮池,兩池交替使(shǐ)用。上清液定期回流至調節池,濃縮後汙泥用(yòng)泵打人板框壓濾機進行幹化,濾液回調節池。平(píng)麵尺(chǐ)寸3.0m×4.0m,有(yǒu)效水深(shēn)3.0m。
1.2.8 壓濾機
采(cǎi)用板框壓濾機處理汙泥。壓濾機過濾麵積為(wéi)30m2,每天出泥一次。
1.2.9 主要動力設備
主要動力設備見表2。
表(biǎo)2 主要動力(lì)設備
序號 | 名稱 | 型號 | 規(guī)格性能 | 數量/台 |
1 | 廢(fèi)水提升泵 | CSS-50.75-50 | 流量12m3/h,揚程6m,功率0.75KW | 2 |
2 | 射流曝氣機(jī) | JA-33-80 | 空氣量37m3/h,功率2.2KW | 4 |
3 | 汙泥泵 | 25FB-40 | 流量3.6m3/h,揚程40m,功率2.2kW | 1 |
2 處理效果(guǒ)及討論
2.1 處理效果
整個設施經過約60d的調試運行後,出水可基本達標,整個係統(tǒng)在運(yùn)行(háng)5個月後,出水可(kě)基本達標,整個(gè)係(xì)統在運行5個月後處理(lǐ)效果達到(dào)最佳,詳見表3、圖2、圖(tú)3及圖4。
表3 運行180d時的采樣數據
水樣(yàng)名稱 | PH值 |
ρ(CODcr)/ (mg·L-1) |
去除率(lǜ)/ % |
ρ(SS)/ (mg·L-1) |
去除率/ % |
ρ(NH3-N)/ (mg·L-1) |
去除率/ % |
原水 | 2.8 | 6508 | 1140 | 104 | |||
隔油池 | 3.0 | 5424 | 16.7 | 1050 | 7.9 | 102 | 1.9 |
沉澱出水(shuǐ) | 7.8 | 2442 | 55.0 | 84 | 92.0 | 51 | 50.0 |
ABR出水 | 7.1 | 2120 | 13.2 | 29 | 65.5 | 44 | 86.3 |
SBR出水(shuǐ) | 6.8 | 84 | 96.0 | 26 | 10.3 | 13 | 70.5 |
2.2 問題(tí)與(yǔ)討論
在厭氧反應(yīng)中,放棄反應時間長、控製條件要求高的甲烷發酵(jiào)階段,將反應控製在酸化階段,這樣較之(zhī)全過程(chéng)的厭氧反應具有以下優點:①由於反應控(kòng)製在水解、酸化階(jiē)段反應迅速(sù),故水解池體積小;②不需要收集產生的沼氣,簡化了結構,降低了造價,便於維護;③對於汙泥的降解功能完全和消化(huà)池一樣,產生的剩餘汙泥量少(shǎo)。同時,經水解反應後溶解性CODcr,比例大幅度增加,有利於(yú)微生物對(duì)基質的攝取,在微生物的代謝過程中減少了(le)一個重要環節(jiē),這將加速有機物的降解,為後續(xù)生(shēng)物處理創造更為有利的條件[1]。
通過連續采樣分析,SBR反應(yīng)器對進水(shuǐ)CODcr去除率的好壞直(zhí)接受(shòu)酸化效果的影口向,酸化效果好,去除率高,反之就低。其去除率最大時超過98%。
由於廢(fèi)水中含有大量的油脂(zhī),一經曝氣會產生大量(liàng)的氣泡,而油脂又起表麵活性(xìng)劑的作用,其黏附在氣泡外壁,形成一層油膜,使(shǐ)氣泡不容易破碎,同時大量汙泥黏附在氣泡表麵,隨(suí)泡沫流失。雖然隔油、沉澱等預處理可去除70%-80%的油脂,但(dàn)仍有部分(fèn)油脂進入SBR反應器,當SBR反應器進水CODcr的質量濃度超(chāo)過2 200mg/L時,就開始起泡,且濃度越高起(qǐ)泡越多,汙泥流失(shī)越大,當進水CODcr的質(zhì)量濃度超過3 200mg/L,汙泥流失量很高,嚴重影響SBR反應器的正常運行。
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