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133452626951 廢水來源及水(shuǐ)質
硫酸車間以混礦(硫鐵礦和硫(liú)精砂按一定(dìng)比例混合)為生產原料,淨化工段采用電除塵封閉酸洗流程(chéng),吸收工段(duàn)采用二轉二吸製酸工藝。該車間排放的廢水主(zhǔ)要有稀酸廢水、滾筒冷卻水和循環下(xià)水。
稀酸廢水(shuǐ)主要來自淨化工段,正常生產時(shí),每(měi)天(tiān)排放稀酸泥兩(liǎng)次,每次(cì)15m3,開車初始階段(約8h)為10m3外;此外,幹吸工段濃硫酸鑄鐵排管冷卻器有少量漏酸(suān),脫鹽水站排放少量酸堿廢水。
滾筒冷卻水用於冷卻排渣滾筒,因混入大量硫鐵(tiě)礦渣而含有大量懸浮物。
該車間設有兩套600t/h循環水係統(tǒng),一套為(wéi)餘壓回水,供發電和淨化工段間冷器冷卻水使用;另一套為無壓(yā)回(huí)水(shuǐ),供於吸工段冷卻排管(guǎn)使用。因(yīn)冷卻塔(tǎ)填料倒塌等原因(yīn),冷卻效果較(jiào)差,補充水量較大,故有(yǒu)部分冷卻(què)下水排放。
1.2 磷(lín)肥車間
磷肥車間以磷礦石為原(yuán)料,經破碎、球磨製漿、混合化成、熟化等工序生產磷肥(普鈣),混合化成工序含氟尾氣用兩級吸收室吸收。廢水來自(zì)氟矽酸鈉合成工序(xù)的合成槽和離心機,為酸性含氟廢水,主要含氟矽酸鈉和鹽酸。
1.3 磷銨車間
磷銨車間含磷酸和磷銨兩個(gè)工段。磷酸工段以(yǐ)磷肥車間(jiān)生產(chǎn)的(de)礦漿和硫酸車間生產的硫酸為原料,經革取、過濾等工序生(shēng)產磷酸。該工段的(de)廢水(shuǐ)主要為文丘裏洗滌(dí)塔的含氟廢水。用新(xīn)鮮水作為水環真空泵冷卻(què)水,排水用作大氣冷(lěng)凝器冷卻(què)水。
磷銨(ǎn)工段以氮和磷酸(suān)為原料,經中和濃縮、造粒幹燥等工序生(shēng)產磷銨。該工段(duàn)各種設備冷卻水約40m3/h,沒有回收而直接(jiē)排放;其中以混合冷凝器(用磷酸工段過濾係統大氣冷凝器後的冷卻水來冷凝二效(xiào)蒸(zhēng)發器產生的氣體)排放的冷凝水(shuǐ)為主。正常生產時,這部(bù)分廢(fèi)水的pH、磷酸鹽、氟化物和(hé)懸浮物均能達標,但在操作不穩定時,這幾項(xiàng)指標時有超標現象。
1.4 廢水水量、水質
正常生產時,全廠廢水水量、水(shuǐ)質見表1。
表1 廢水水(shuǐ)量、水質
車間名稱 |
硫(liú)酸車間 |
磷(lín)肥車間 |
磷銨車間 |
|||
稀酸廢水 |
滾筒冷卻水(shuǐ) |
冷(lěng)卻水 |
含氟廢水 |
含氟廢水 |
冷卻水 |
|
排水量/(m3·h-1) |
1.25 |
20 |
40 |
2 |
3 |
40 |
pH值 |
3.0~4.0 |
中性 |
中性 |
0.5~3.0 |
0.5~3.0 |
中性 |
SS/(mg·L-1) |
600~800 |
≤8000 |
|
3000~15000 |
3000~15000 |
30~350 |
F-/(mg·L-1) |
|
|
|
3000~6000 |
3000~6000 |
10~70 |
PO43-(P)/(mg·L-1) |
|
|
|
|
|
10~150 |
As3+/(mg·L-1) |
5~10 |
|
|
|
|
|
2 廢水(shuǐ)處理及回用(yòng)
從表1可以看出,全廠排放的廢水可分為兩大類,即冷卻水和酸性廢水或酸性含氟廢水。前者水量大、汙染程度輕微,但直(zhí)接排放浪(làng)費了大量新鮮水,應采取以完善循環冷卻水係統為主的治理措施;後者水量小,但汙染程度嚴重,應采取適當的處理措(cuò)施(shī)後,回用於生產或達標排放。
2.1.1 硫酸車間(jiān)滾筒冷卻水(shuǐ)
改造前,循環冷(lěng)卻水係統的排水(shuǐ)在冷卻滾筒後直排。現在滾筒下麵設一隻集水裝置,並(bìng)用管道送至一座清(qīng)水(shuǐ)池,冷卻後(hòu)又回用於滾筒的冷卻。
2.1.2 硫酸車間循環冷卻水
原循環冷卻水係統因冷卻塔填料倒(dǎo)塌(tā)等(děng)原因,冷卻效果較差。通過更換冷卻塔填料、增(zēng)加1台冷卻(què)塔等措施,循環冷卻水量(liàng)達800m3/h。3套600m3/h循環水分別(bié)供應餘熱發電、淨化工段(duàn)間冷器和幹吸工段陽極保護管殼式冷卻器使用。冷卻水(shuǐ)排放量由改造前的60m3/h(其中,約(yuē)20m3/h用於冷卻排渣滾筒後(hòu)再排放)降至(zhì)20m3/h。
2.1.3 磷(lín)銨車間冷(lěng)卻水
改造前磷銨車間磷(lín)銨熱風機及料漿循(xún)環泵冷卻水(約10m3/h)直(zhí)排;水環真空泵、大氣冷凝器和混(hún)合(hé)冷凝器的冷卻水順(shùn)序重複使用,使用情況見圖1。
在進行水量平衡的基礎(chǔ)上,提出磷銨車間水回(huí)用方案(àn),工藝(yì)流程見圖2。
2.2 酸性廢水及酸性含氟廢水
2.2.1 硫酸車間酸性廢(fèi)水
由(yóu)於含砷量較低(As3+≤10mg/L),用一般的石灰法一(yī)次處理即可達(dá)標(biāo)[1]。該車間原有一套稀酸廢水處理設施,改造[2]後,廢水能達標排放。
2.2.2 磷肥車間酸性含氟廢水
該車間(jiān)酸性含氟廢水采用兩級石灰中和沉(chén)降工藝。車間(jiān)生產正常時,廢水經石灰乳一次中和至pH=5-6,固液分離(lí)後,上(shàng)清(qīng)液回用(yòng)於磨礦(kuàng);車間生產不正常、係統水平衡不了時,廢水處理按兩級石灰中和沉降方式運行,廢水可達標排放。
該車間廢水處(chù)理裝置在運行過程(chéng)中(zhōng),存在石灰用(yòng)量偏高、化灰機及(jí)板框壓濾機處理能力(lì)偏小等問題[2]。目前,將廢水與礦粉混合後直(zhí)接回用於磨礦,經過五個多月的運行,並未影響磨礦係統設備。這樣可降(jiàng)低運(yùn)行費用,做到廢水封閉循環。
2.2.3 磷銨車間酸性含氟廢水
原計劃將萃取尾(wěi)氣洗滌水納入磷肥生產(chǎn)車間廢水處理係統一並處理,但其水量(liàng)超過磨礦工(gōng)序的需要,故將萃取尾氣洗滌水用作過濾工(gōng)序盤式過濾機二(èr)次(cì)洗水。
3 技術經濟分析
全(quán)廠廢水處理(lǐ)或回用設施運(yùn)行費用見表(biǎo)2。從(cóng)表2可以看出,由於項目的實(shí)施節約了大量的水,節約的水(shuǐ)費(fèi)除抵去廢水(shuǐ)處理或回用設施運行費用及排汙費和(hé)農賠金外,每年還節餘28.13萬元,經濟效益(yì)顯著。
名(míng)稱 |
硫酸車間 |
磷肥車間 |
磷銨車(chē)間 |
小計 |
固定資產總值/萬元 |
124.6 |
64.5 |
41.9 |
231.0 |
節約新水量/(萬t·a-1) |
28.8 |
1.80 |
32.0 |
62.6 |
電費/(萬(wàn)元·a-1) |
23.85 |
0.72 |
13.32 |
38.89 |
藥劑費/(萬(wàn)元·a-1) |
1.8 |
0 |
0 |
1.8 |
其它(折舊費(fèi)等)/(萬元·a-1) |
14.64 |
7.39 |
5.75 |
27.78 |
節(jiē)約水費/(萬元·a-1) |
28.8 |
1.8 |
32.0 |
62.6 |
減少(shǎo)排汙費/(萬元·a-1) |
|
|
|
24.0 |
減少農賠金/(萬元·a-1) |
|
|
|
10.0 |
所節約費用/(萬元·a-1) |
|
|
|
28.13 |
3.2 環(huán)境效益
全廠廢水處理或回用(yòng)設施(shī)實施前後水汙染物減少(shǎo)量見表3。
表3 全廠水汙染物減少量
名稱 |
硫酸車間 |
磷肥(féi)車間 |
磷(lín)銨車間 |
小計 |
SS/(t·a-1) |
583.2 |
115.2 |
259.2 |
957.6 |
F-/(t·a-1) |
|
72.0 |
116.4 |
188.4 |
PO43-(t·a-1) |
|
|
8.64 |
8.64 |
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