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133452626951 廢水來源及水質
硫酸車間以混礦(硫鐵礦和硫精砂按一定比例混合)為生(shēng)產原料,淨化(huà)工段采用電除塵封閉酸洗流程,吸收工段采用二轉二吸製酸工藝。該車間排放的廢水主要有稀酸廢水、滾筒冷卻水(shuǐ)和循環下(xià)水。
稀酸廢水(shuǐ)主要來自淨化工段,正常生產時,每天排放稀酸泥兩(liǎng)次,每次15m3,開車初始階(jiē)段(約8h)為10m3外;此外,幹吸工(gōng)段濃(nóng)硫酸鑄鐵排管冷卻(què)器有少量漏酸,脫鹽(yán)水(shuǐ)站排放少量(liàng)酸堿廢水。
滾筒冷卻水用於冷(lěng)卻排渣(zhā)滾筒,因混入大量硫鐵礦渣而含有大量懸浮物。
該車間設有兩套600t/h循環水係統,一套為餘壓回水,供(gòng)發電(diàn)和淨化工段(duàn)間冷器冷卻(què)水使用;另一套為(wéi)無壓回水,供於吸工段(duàn)冷(lěng)卻排(pái)管使用。因冷卻塔填料倒塌等原因,冷卻效果較差,補充水量較大,故(gù)有部分冷卻下水排放。
1.2 磷肥車間(jiān)
磷肥車間以磷礦石為原料,經破碎、球磨製漿、混合化成、熟化等工序生產磷肥(普鈣),混合化成工序含氟尾氣用兩級吸收室吸(xī)收。廢水來自氟矽酸鈉合成工序的合成槽和離心機,為酸性含氟廢水,主要含氟矽酸鈉和鹽酸。
1.3 磷銨車間
磷銨車間含磷酸和磷銨兩個工(gōng)段。磷酸工段以磷肥車間生產的礦漿和硫酸車間生產的硫酸為(wéi)原料,經(jīng)革取、過濾等工序生(shēng)產磷酸。該工段的廢水主要為文丘裏洗滌塔的含氟廢水。用新鮮水作為水環(huán)真空泵冷卻水,排水用作大氣冷凝器冷卻水。
磷銨工段以氮和磷酸為原料,經中和(hé)濃縮(suō)、造粒幹燥等工序生產磷銨。該工段各種設備冷卻水約(yuē)40m3/h,沒有回收而直接排放;其中(zhōng)以混合冷凝器(用磷(lín)酸(suān)工段過濾係統大氣冷凝(níng)器(qì)後的冷卻水(shuǐ)來冷凝二效蒸發(fā)器產生的氣體)排放的冷凝水為主。正常(cháng)生產時,這部分廢水(shuǐ)的pH、磷酸鹽、氟化物和懸(xuán)浮物均能達標,但在操作不穩定時,這幾項指標時有超標現象。
1.4 廢水水量、水質
正常生產(chǎn)時(shí),全廠廢水水量、水質見表1。
表1 廢水水量、水質
車間名稱 |
硫酸車間 |
磷肥(féi)車間 |
磷銨車間 |
|||
稀酸廢(fèi)水 |
滾(gǔn)筒冷卻水 |
冷卻水 |
含氟廢水(shuǐ) |
含氟廢(fèi)水 |
冷卻水 |
|
排(pái)水量/(m3·h-1) |
1.25 |
20 |
40 |
2 |
3 |
40 |
pH值 |
3.0~4.0 |
中性 |
中性(xìng) |
0.5~3.0 |
0.5~3.0 |
中性 |
SS/(mg·L-1) |
600~800 |
≤8000 |
|
3000~15000 |
3000~15000 |
30~350 |
F-/(mg·L-1) |
|
|
|
3000~6000 |
3000~6000 |
10~70 |
PO43-(P)/(mg·L-1) |
|
|
|
|
|
10~150 |
As3+/(mg·L-1) |
5~10 |
|
|
|
|
|
2 廢水處理及回用
從表(biǎo)1可以看(kàn)出,全廠排放的(de)廢水可(kě)分為兩大類(lèi),即冷卻水和酸性廢水或(huò)酸性(xìng)含氟廢水。前(qián)者水(shuǐ)量大、汙染(rǎn)程度輕微,但(dàn)直接排放浪費了大(dà)量新鮮水,應采取以完善循環冷卻水係統為主的治理措(cuò)施;後(hòu)者水(shuǐ)量小,但汙染程度嚴重,應采取(qǔ)適當的處理措施後,回用於(yú)生產或達標排放。
2.1.1 硫酸車(chē)間滾筒冷卻水(shuǐ)
改造前,循環冷卻水係統的排水在冷卻滾筒後直排。現在滾(gǔn)筒下麵設一隻集水裝(zhuāng)置,並用管道送至一座清(qīng)水池,冷卻後又回用於滾筒的(de)冷卻(què)。
2.1.2 硫酸車間循(xún)環冷卻水
原循環冷卻水係統因冷卻塔(tǎ)填料倒塌等原(yuán)因,冷卻效果較差。通過更換冷卻塔填料、增加1台冷卻(què)塔等措施,循環冷卻(què)水量達800m3/h。3套(tào)600m3/h循環水分別供應餘熱發(fā)電、淨化工段(duàn)間冷器和幹吸(xī)工(gōng)段陽(yáng)極保護管殼式冷卻器使用。冷卻水排(pái)放量由改造前的60m3/h(其中,約20m3/h用於冷卻排渣滾筒後再排放)降至20m3/h。
2.1.3 磷銨(ǎn)車間冷卻水
改造前磷銨車(chē)間磷銨熱風(fēng)機及料漿循環泵冷卻(què)水(約10m3/h)直排(pái);水環真(zhēn)空泵、大氣冷凝器(qì)和混合冷凝器的(de)冷卻(què)水(shuǐ)順序重複使用,使用情況(kuàng)見圖1。
在進行水量平衡的基礎上,提出磷銨車間水回用方案,工藝(yì)流(liú)程見圖(tú)2。
2.2 酸(suān)性廢水及酸性含氟廢(fèi)水
2.2.1 硫酸車間酸性廢水(shuǐ)
由於含砷量較低(As3+≤10mg/L),用一般的石灰法一次處理即可(kě)達標[1]。該車(chē)間原有一套(tào)稀酸廢水處理(lǐ)設施,改造[2]後,廢水能達(dá)標排放。
2.2.2 磷肥車間酸性含氟廢水
該車間酸性含氟廢水(shuǐ)采用兩級(jí)石灰中和(hé)沉降工藝。車間生(shēng)產正常(cháng)時,廢水經石灰乳一次中和至(zhì)pH=5-6,固(gù)液分離後,上清液回用於(yú)磨礦;車間生產不正(zhèng)常、係統水平衡不了(le)時,廢水處理(lǐ)按(àn)兩級石灰中和沉降方式運(yùn)行,廢水可達標排放。
該車間廢水處理裝置在運行(háng)過程中,存在石(shí)灰用量偏高、化灰機及板框壓濾機處理能力偏小等問題[2]。目前,將(jiāng)廢水與礦粉混合後直接回用於(yú)磨礦,經過(guò)五個多月的運行,並未影響磨礦係統設備。這樣可降低運(yùn)行費用,做到廢水封閉循環(huán)。
2.2.3 磷銨車間酸性含氟廢水
原計劃將萃取尾(wěi)氣洗滌水納入磷肥生產(chǎn)車間廢水處理係(xì)統一並處理,但其水量超(chāo)過磨礦工序的需要,故將萃取尾氣洗滌(dí)水用作過(guò)濾工序盤式過濾機二次洗水。
3 技術經濟(jì)分(fèn)析
全廠廢水處理或回用設施運行費用見表2。從表2可以看出,由於(yú)項目的實施節約了大量的水,節約的水費除抵去廢水處理或回用設施運行費(fèi)用及排汙費和農(nóng)賠金外,每年還節餘28.13萬元,經濟效益顯著。
名稱 |
硫酸車(chē)間(jiān) |
磷肥車間 |
磷銨車間 |
小計 |
固定資產總值/萬元 |
124.6 |
64.5 |
41.9 |
231.0 |
節約新水量(liàng)/(萬t·a-1) |
28.8 |
1.80 |
32.0 |
62.6 |
電費/(萬元·a-1) |
23.85 |
0.72 |
13.32 |
38.89 |
藥劑(jì)費/(萬元·a-1) |
1.8 |
0 |
0 |
1.8 |
其它(折舊費等)/(萬元·a-1) |
14.64 |
7.39 |
5.75 |
27.78 |
節約水費/(萬元·a-1) |
28.8 |
1.8 |
32.0 |
62.6 |
減少排汙費/(萬元·a-1) |
|
|
|
24.0 |
減少農賠金/(萬元·a-1) |
|
|
|
10.0 |
所節約費用/(萬元·a-1) |
|
|
|
28.13 |
3.2 環境效益
全廠廢水處理或(huò)回用(yòng)設施(shī)實施前後水汙染物減少量見(jiàn)表3。
表(biǎo)3 全廠水汙染物減少量
名稱 |
硫酸車間 |
磷肥車間 |
磷銨車間 |
小計 |
SS/(t·a-1) |
583.2 |
115.2 |
259.2 |
957.6 |
F-/(t·a-1) |
|
72.0 |
116.4 |
188.4 |
PO43-(t·a-1) |
|
|
8.64 |
8.64 |
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